選礦廠破碎工藝系統(tǒng)改造系列之一
某銅礦選礦廠,是國家“七五”、“八五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理礦石6萬t,分兩期建設(shè),第一系列3萬t/d系統(tǒng)于1990年底投產(chǎn),二系列3萬t/d系統(tǒng)于1994年底投產(chǎn)。
該廠1995年9月對(duì)二系列3萬t/d破碎系統(tǒng)性能進(jìn)行考核,共處理能力僅為設(shè)計(jì)處理能力的73.6%。為了提高生產(chǎn)能力,1999年至2000年進(jìn)行技術(shù)改造,尤其是2000年底昆鼎重機(jī)圓錐的投產(chǎn),二系列破碎系統(tǒng)處理能力達(dá)到了3萬t/d。二系列破碎系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)接見圖1。
1 二系列破碎系統(tǒng)能力低的原因
二系列3萬t/d破碎系統(tǒng)設(shè)計(jì)臺(tái)效為1471t/h·臺(tái),系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率85%,日處理能力3萬t。1996~-1998年的生產(chǎn)情況與設(shè)計(jì)指示有一定差距,實(shí)際生產(chǎn)情況見表1。
從表1可以看出,雖然二系列破碎系統(tǒng)處理能力逐年提高,但是系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率和系統(tǒng)臺(tái)效均未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
1.1系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率低的原因
系統(tǒng)生產(chǎn)能力低的一個(gè)主要原因是停車比較頻繁,作業(yè)率比較低,1996~-1998年非生產(chǎn)時(shí)間如表2所示。從表2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,1996和1997年主要是檢修和其它原因影響二系列3萬t/d破碎系統(tǒng)運(yùn)行。1998年以設(shè)備故障為主。故障主要出在圓錐破碎機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、振動(dòng)篩和粗礦堆振動(dòng)放礦機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備上。
由于圓錐破碎機(jī)在設(shè)計(jì)、材質(zhì)、加工方面存在一些問題,主軸與水平軸斷軸、人小銅套燒黑和碎裂頻繁。1995—1998年斷軸12根,1998和1999年更換19付人小銅套。此外還有潤滑油進(jìn)水、進(jìn)塵,主機(jī)架變形使備件準(zhǔn)備和檢修拆裝困難等問題。
皮帶運(yùn)輸機(jī)原設(shè)計(jì)人部分選用NN—200(6+3)尼龍6型,皮帶強(qiáng)度偏小,常發(fā)生皮帶拉斷現(xiàn)象,同時(shí)皮帶接頭的搭接方式和膠接工藝存在問題,造成皮帶接頭質(zhì)量小穩(wěn)定,易脫層、拉裂。1998和1999年皮帶更換、膠接達(dá)20次。
皮帶驅(qū)動(dòng)減速機(jī)功率偏小,運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)斷齒、斷軸現(xiàn)象,1998和1999年減速機(jī)檢修達(dá)23次。
卸料小車和可逆皮帶移動(dòng)小車行走驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不合理,1998—1999年6#可逆皮帶故障45次,10#皮帶卸料小車故障57次,16#皮帶卸料小車故障21次。
皮帶制動(dòng)裝置制動(dòng)效果差。當(dāng)運(yùn)行過程中皮帶需緊急停車時(shí),常出現(xiàn)皮帶倒退現(xiàn)象,造成人量的礦石從皮帶上滑下,將尾部埋住。
重錘式拉緊裝置,具拉緊力是恒定的,皮帶打滑時(shí)不能增加拉緊力,人人縮短皮帶使用壽命,加速驅(qū)動(dòng)滾筒襯膠磨損。
14#皮帶機(jī)坡度人,且尾部離受礦點(diǎn)距離短,運(yùn)行時(shí),皮帶上的礦石易從受料點(diǎn)處滑到尾輪,造成皮帶跑偏,尾輪被埋死。
皮帶受料點(diǎn)落差人,礦石對(duì)皮帶汁擊人,皮帶托輥常從支架上彈出,使皮帶被托輥支架劃破。
振動(dòng)篩篩網(wǎng)使用壽命短,鋼絲篩網(wǎng)使用壽命只有7—10天,普通橡膠篩網(wǎng)易變形脫落,且篩分效率低。激振器易漏油、甩油,軸承易燒壞,振動(dòng)篩運(yùn)行可靠性差。單篩驅(qū)動(dòng)電機(jī)安裝在固定底座上,不能自動(dòng)調(diào)節(jié)傳動(dòng)帶的松緊,易造成傳動(dòng)帶岡松弛而脫落或因傳動(dòng)帶過緊而損壞電機(jī)。
粗礦堆振動(dòng)放礦機(jī)處理能力小,放礦機(jī)臺(tái)數(shù)多且易堵斗,造成給礦小暢,不能滿足系統(tǒng)能力要求。設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足,斗體及四個(gè)支撐掛耳易開裂、折斷,電機(jī)與斗體采用剛性聯(lián)接,沒有減振措施,電機(jī)常燒壞。斗體襯板、漏斗襯板使用壽命短,且更換、維修時(shí)需推空上部儲(chǔ)礦。
1.2系統(tǒng)臺(tái)效低的原因
系統(tǒng)臺(tái)效低于設(shè)計(jì)要求,主要表現(xiàn)為圓錐破碎機(jī)能力不足以及重篩和單篩篩下產(chǎn)率低。
圓錐破碎機(jī)能力不足。表3給出了圓錐破碎機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)與1999年8月考察數(shù)據(jù)。從表3可以看出,圓錐的處理能力、排礦粒度均小符合設(shè)計(jì)要求。當(dāng)十碎排礦口小于22mm時(shí),無法通過設(shè)計(jì)要求的礦量,細(xì)碎排礦口小于6mm時(shí),容易損壞主軸、銅套、襯板等部件。因此在實(shí)際生產(chǎn)中,中、細(xì)碎排礦口分別調(diào)整為24—26mm和8—9mm,以增人中碎通過能力,平衡中、細(xì)碎負(fù)荷。這樣就導(dǎo)致中細(xì)碎排礦粒度偏粗,細(xì)碎負(fù)荷和閉路循環(huán)負(fù)荷增人,系統(tǒng)臺(tái)效低。
重篩和單篩篩下產(chǎn)率低。1999年8月19日對(duì)二系列3萬t/d破碎系統(tǒng)考察,重篩篩下產(chǎn)率僅為12.10%。達(dá)小到17%的設(shè)計(jì)要求,因而增人了后一工序設(shè)備的復(fù)合。單篩篩孔尺寸為13mm,人于設(shè)計(jì)的11mm。在此條件下,單篩篩下產(chǎn)率為42.6%,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的43.5%,閉路循環(huán)負(fù)荷為134.86%,大于設(shè)計(jì)的130%。
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