選煤廠跳汰機(jī)自動(dòng)給煤新技術(shù)
1 概 述
在未“使用測灰儀實(shí)現(xiàn)灰分閉環(huán)控制”的條件下對(duì)非易選煤進(jìn)行跳汰分選低灰精煤時(shí),入選原煤煤質(zhì)的變化是影響精煤灰分穩(wěn)定的重要擾動(dòng)源。又由于現(xiàn)場跳汰機(jī)排料及脫水提斗能力的限制,以及對(duì)精煤灰分穩(wěn)定、提高跳汰機(jī)數(shù)量效率和原煤處理量的操作要求,人們越來越認(rèn)識(shí)到:“單一的自動(dòng)排料控制”難以適應(yīng)上述生產(chǎn)需要。對(duì)此,本文提出“根據(jù)原煤煤質(zhì)控制自動(dòng)給煤”(簡稱“煤質(zhì)給煤”)的新方法:“根據(jù)跳汰機(jī)一、二段重物料層厚度控制給煤量”,構(gòu)成給煤、排料相結(jié)合的自動(dòng)控制模式。在老虎臺(tái)礦選煤廠兩年來的現(xiàn)場連續(xù)應(yīng)用證明,該新技術(shù)是切實(shí)可行的,使上述問題得到了緩解或解決。
2 現(xiàn)場條件
老虎臺(tái)礦選煤廠跳汰車間采用主、再、三選工藝流程,3臺(tái)主洗跳汰機(jī)、1臺(tái)再洗、1臺(tái)三洗,均為SKT93—14型跳汰機(jī),入洗量為3.0Mt/a;入選原煤為2號(hào)氣煤,粒度范圍為60~0.5mm,矸石含量約為22%。“煤質(zhì)給煤”試驗(yàn)在主洗跳汰機(jī)上進(jìn)行,主洗機(jī)生產(chǎn)灰分為5.51%~6.00%的二級(jí)精煤,±0.1含量為12%~18%,跳汰機(jī)二段實(shí)際分選密度δP=1.31~1.35g/cm3;變頻器控制往復(fù)式電振給煤;采用TKX—Ⅰ型跳汰機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的功能框圖如圖1所示。
3 “煤質(zhì)給煤”的主導(dǎo)論點(diǎn)
(1)從跳汰機(jī)自動(dòng)控制的角度來看,“原煤煤質(zhì)變化”由兩部分構(gòu)成:一是原煤的“精、中、矸”比例變化及原煤的粘滯程度(細(xì)粒煤中含水量不同引起)變化;二是原煤的其它因素,如原煤的低密度物含量及灰分、粒度組成、泥化程度等等對(duì)跳汰機(jī)二段最佳分選密度的影響。實(shí)施“煤質(zhì)給煤”后,可以從給煤的角度來減少原煤的比例變化及粘滯程度變化對(duì)一、二段重物料層厚度穩(wěn)定的影響。
(2)精煤灰分的穩(wěn)定與二段重物料層的厚度及穩(wěn)定程度有關(guān)。由于排料能力及脫水提斗能力的限制,要保持二段重物料層厚度穩(wěn)定,必須使給煤與排料相匹配。
(3)在跳汰機(jī)內(nèi),原煤在風(fēng)、水的合理搭配作用下按密度分層,同時(shí),在給煤與排料的動(dòng)態(tài)平衡作用下,原煤中的矸石、中煤比例變化以及原煤的粘滯程度變化通過一、二段重物料層的厚度動(dòng)態(tài)地反映出來。因此,可以根據(jù)跳汰機(jī)的一、二段重物料層厚度對(duì)給煤量進(jìn)行回控,構(gòu)成“按原煤煤質(zhì)的比例變化自動(dòng)給煤”。
(4)原煤的低密度物含量及其灰分等因素對(duì)跳汰機(jī)二段最佳分選密度的影響:①在不具備灰分閉環(huán)控制的條件下,可由操作人員根據(jù)原煤在跳汰機(jī)內(nèi)的運(yùn)行狀態(tài)、精煤快灰等,粗調(diào)二段配重砝碼、細(xì)調(diào)工控機(jī)內(nèi)二段設(shè)定值來調(diào)整跳汰機(jī)二段浮標(biāo)的分選密度來追蹤跳汰機(jī)二段的最佳分選密度,形成給煤、排料、操作配合的三重調(diào)節(jié),最終使精煤灰分得到穩(wěn)定。②在具備灰分閉環(huán)控制的條件下,操作人員調(diào)整好二段配重砝碼后,由工控機(jī)根據(jù)測灰儀的灰分信號(hào)與設(shè)定灰分的偏差值自動(dòng)改變工控機(jī)內(nèi)二段設(shè)定值來細(xì)調(diào)跳汰機(jī)二段浮標(biāo)的分選密度以達(dá)到最佳分選密度,構(gòu)成灰分閉環(huán)控制,形成給煤、排料、灰分三重閉環(huán)調(diào)節(jié),最終使精煤灰分得到穩(wěn)定。
4 “煤質(zhì)給煤”的實(shí)施方法
在工控機(jī)內(nèi),“煤質(zhì)給煤”與“自動(dòng)排料”兩個(gè)功能塊共同對(duì)一、二段重物料層的檢測厚度值(圖1)分別進(jìn)行分析決策。“煤質(zhì)給煤”功能塊將對(duì)應(yīng)的決策結(jié)果轉(zhuǎn)換為一模擬信號(hào)輸出,控制自動(dòng)給煤。
4.1 停車狀態(tài)
在停車狀態(tài),工業(yè)控制機(jī)停止給煤與排料,并在程序中樹立停車狀態(tài)標(biāo)識(shí),為起車做好準(zhǔn)備。
4.2 起車狀態(tài)
當(dāng)按下起/停按鈕,工控機(jī)開始給煤,這時(shí)控制的給煤量應(yīng)接近于正常給煤工作值。起車延時(shí)——形成一、二段床層后,進(jìn)入正常調(diào)節(jié)狀態(tài)。
4.3 工作調(diào)節(jié)狀態(tài)
在工作調(diào)節(jié)狀態(tài),根據(jù)跳汰機(jī)的一、二段重物料層厚度,對(duì)給煤量進(jìn)行大、中、小步長增/減量、定時(shí)間隔、高低位限位綜合調(diào)節(jié)。
4.3.1 一、二段的關(guān)系
對(duì)給煤量的調(diào)節(jié),必須同時(shí)兼顧一、二段的重物料層厚度。其基本原則是:①只要兩者有一超過各自的上限動(dòng)作帶,給煤減量;②只有兩者都低于各自的下限動(dòng)作帶,給煤增量;③兩者或兩者有一,既不高、又不低于各自的上、下限動(dòng)作帶,給煤量不變。
4.3.2 定時(shí)間隔
定時(shí)間隔是指2次自動(dòng)給煤調(diào)節(jié)的間隔時(shí)間。從給煤電控信號(hào)的發(fā)出到形成一、二段床層分布并檢測出重物料層的厚度,存在著很大的滯后,這是決定定時(shí)間隔長、短的主要因素。在老虎臺(tái)礦選煤廠,取增、減量檢測的定時(shí)間隔為13s。
4.3.3 上、下限動(dòng)作帶與調(diào)節(jié)步長
上、下限動(dòng)作帶的設(shè)定與跳汰機(jī)排料控制算法有關(guān)。這里采用的是類似于斜線控制的“折線PID”算法,排料控制功能在“設(shè)定值”以上實(shí)施,即重物料層厚度控制在設(shè)定值以上。對(duì)一、二段分別做出多重動(dòng)作帶。
在“定時(shí)間隔”點(diǎn),增/減調(diào)節(jié)步長隨被測重物料層的厚度變化:①當(dāng)被測重物料層厚度小于1,給煤量中增量;②當(dāng)被測重物料層厚度在1~2之間,給煤量小增量;③當(dāng)被測重物料層厚度在非增/減量工作區(qū)2~3之間,給煤量不變;④當(dāng)被測重物料層厚度在3~4之間,給煤量小減量;⑤當(dāng)被測重物料層厚度在4~5之間,給煤量中減量;⑥當(dāng)被測重物料層厚度大于5,給煤量大減量。
圖2中,非增/減量工作區(qū)的寬度,比其它控制區(qū)設(shè)置的要寬,這對(duì)于給煤調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定、防止振蕩,起著重要的作用;重物料層多重動(dòng)作帶的位置相對(duì)于“設(shè)定值”之上而固定,不僅與跳汰機(jī)排料控制的“折線PID”算法有關(guān),更重要的是同時(shí)獲得了“重物料層多重動(dòng)作帶隨設(shè)定值的改變而移動(dòng)”的特性,與現(xiàn)場控制調(diào)節(jié)的需求相吻合。
應(yīng)用時(shí),動(dòng)作帶、調(diào)節(jié)步長與一、二段的關(guān)系要進(jìn)行綜合決策后實(shí)施控制。
4.3.4 高、低位限位
自動(dòng)給煤的高、低位限位,限定了給煤控制的范圍。由于現(xiàn)場工況多變,給煤的高、低位限位設(shè)為手動(dòng)可調(diào),由操作人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)定。
4.4 停車過程
設(shè)置了2種停車方式:手動(dòng)停車和自動(dòng)停車。在非停車狀態(tài)按下起/停按鈕,即為手動(dòng)停車,工業(yè)控制機(jī)停止給煤和排料。在運(yùn)行過程中,一旦跳汰機(jī)的一、二段重物料層厚度都低于各自的設(shè)定值后,工業(yè)控制機(jī)進(jìn)入自動(dòng)停車過程:這種狀態(tài)如能保持28s,就自動(dòng)停車;若在此時(shí)間內(nèi)自動(dòng)停車過程的條件被破壞,則工控機(jī)自動(dòng)返回到工作調(diào)節(jié)狀態(tài)。
5 “煤質(zhì)給煤”的運(yùn)行效果
兩年來的現(xiàn)場連續(xù)運(yùn)行是在未實(shí)現(xiàn)灰分閉環(huán)控制的條件下進(jìn)行的,“煤質(zhì)給煤”的應(yīng)用率接近100%,并且體現(xiàn)出了5個(gè)顯著的效果:
(1)使跳汰機(jī)具備了對(duì)原煤煤質(zhì)變化的適應(yīng)性。在老虎臺(tái)礦選煤廠原煤煤質(zhì)的比例及粘滯程度變化約占原煤煤質(zhì)變化的70%,原煤煤質(zhì)的其它因素對(duì)跳汰機(jī)二段最佳分選密度的影響約占30%。因此,采用“煤質(zhì)給煤”后可使跳汰機(jī)對(duì)原煤煤質(zhì)變化的適應(yīng)性達(dá)到70%左右。
(2)二段重物料層厚度穩(wěn)定在對(duì)應(yīng)“動(dòng)作帶的非增/減量工作區(qū)”,為精煤灰分的穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。
(3)與自動(dòng)排料相配合,有效地緩解了在非易選煤條件下分選低灰精煤遇到的“保持精煤灰分穩(wěn)定與增加原煤處理量”的矛盾,使處理量根據(jù)原煤煤質(zhì)比例變化合理地自動(dòng)調(diào)節(jié),間接達(dá)到按一、二段排料提斗的最大負(fù)荷量進(jìn)行自動(dòng)給煤控制的目的。
(4)跳汰機(jī)自動(dòng)化程度的提高,使工人的操作簡化,跳汰機(jī)的工作狀態(tài)改善,數(shù)量效率提高。
(5)有效地解決了浮標(biāo)被重物料層壓住的問題,提高了檢測系統(tǒng)工作的可靠性。
6 技術(shù)檢查結(jié)果
通過現(xiàn)場多次單機(jī)檢查證明,在老虎臺(tái)礦選煤廠目前的煤質(zhì)條件下,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排料、自動(dòng)給煤后與原來手動(dòng)控制給煤、排料相比,跳汰機(jī)的數(shù)量效率可提高6%。
結(jié)束語
此份報(bào)告雖然詳細(xì)的介紹了撫順選煤廠跳汰機(jī)自動(dòng)給煤新技術(shù)的前前后后,此技術(shù)大大提高撫順洗煤廠的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)量產(chǎn)出。本人希望廣大洗煤廠充分利用撫順洗煤廠跳汰機(jī)自動(dòng)給煤新技術(shù),來幫助各地的洗煤廠拜托現(xiàn)在洗煤行業(yè)的困境和局面。
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