煤泥浮選技術(shù)在浮選工藝等方面有較大進(jìn)展
煤泥浮選是煉焦煤選煤廠的組成環(huán)節(jié),肩負(fù)著回收細(xì)粒精煤和凈化煤泥水的重要任務(wù)。隨著選煤技術(shù)的進(jìn)步,近年來煤泥浮選技術(shù)在浮選工藝、浮選前改質(zhì)、浮選藥劑及處理、浮選機(jī)等方面有了較大的進(jìn)展。
1 煤泥浮選工藝的改進(jìn)
1.1 脫泥浮選
部分選煤廠浮選入料中具有較高含量的高灰細(xì)泥。高灰細(xì)泥不但沒有浮選的價值,而且惡化浮選效果,造成浮選精煤灰分高、尾煤灰分低、浮選劑耗量大,使生產(chǎn)管理處于極為被動的局面。要從根本上解決問題,首要的任務(wù)是在入浮前脫除細(xì)泥。脫泥浮選流程見圖1。
圖1 脫泥浮選流程
脫泥設(shè)施有以下幾種:水力旋流器脫泥、耙式濃縮機(jī)脫泥和新型脫泥池脫泥。目前使用情況較好的是新型脫泥池,其借助水力分級原理實現(xiàn)浮選入料的脫泥工序,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,脫泥效果好,工作效率高,脫泥池的底流由入料泵輸送至浮選作業(yè)。該池兼有脫泥和入料緩沖兩項功能,投資少,見效快;在生產(chǎn)中可視浮選入料中的細(xì)泥含量和灰分,靈活調(diào)整水力分級粒度,控制脫泥量。
1.2 浮選精煤二次精選
生產(chǎn)實踐表明:改善難選煤泥浮選的效果、降低浮選精煤灰分的一個重要途徑是進(jìn)行浮選精煤的二次浮選。我國許多選煤廠浮選精煤灰分較高,浮選“背灰”嚴(yán)重,使得總體精煤產(chǎn)率降低。如開灤礦業(yè)集團(tuán)錢家營選煤廠的煤泥為難浮煤泥,浮選效果較差,浮選精煤灰分一直高位運行。經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn):浮選精煤中夾帶高灰細(xì)泥嚴(yán)重是造成該廠煤泥浮選精煤灰分高、產(chǎn)率低、浮選效果差的主要原因。近期該廠進(jìn)行了“浮選精煤二次浮選”的技術(shù)改造,將精礦中的大部分高灰細(xì)泥排除,降低浮選精煤灰分約1.5個百分點以上,改善了浮選效果,提高了總體精煤產(chǎn)率。目前烏海地區(qū)的部分選煤廠也在進(jìn)行精煤二次浮選的技術(shù)改造。
1.3 煤泥兩段浮選兩段脫水回收工藝
該工藝是將一段浮選的精礦進(jìn)入沉降過濾式離心脫水機(jī)脫水。為保證沉降過濾式離心脫水機(jī)入料中小于0.045mm細(xì)粒級產(chǎn)率小于40%,將粗煤泥弧形篩的篩上物部分摻入浮選精煤,以確保該設(shè)備必要的工藝條件。設(shè)置第二段浮選作業(yè)環(huán)節(jié),浮選沉降過濾式離心脫水機(jī)的濾液和離心液。二段浮選作業(yè)的浮選精煤由壓濾機(jī)脫水回收。沉降過濾式離心脫水機(jī)的精煤與壓濾機(jī)的精煤摻入最終的精煤中。目前該浮選工藝在友誼、君正、田陳等多家選煤廠應(yīng)用,對可浮性難、選擇性差的煤泥,可有效降低浮選精煤的灰分,同時也避免了可燃體的損失。利用沉降過濾式離心脫水機(jī)的優(yōu)勢,不但減少了壓濾機(jī)的負(fù)荷,而且降低了煉焦精煤的總體水分。
2 浮選前改質(zhì)技術(shù)
2.1 超聲波強(qiáng)化浮選技術(shù)
超聲波強(qiáng)化煤泥浮選的效果在實驗室得到了證實。對準(zhǔn)備好的礦漿進(jìn)行超聲波處理,待礦漿冷卻至室溫后浮選。當(dāng)超聲波參數(shù)為:超聲頻率40KHz、處理時間4min,功率60w,處理趙各莊難浮煤泥后,在其他浮選條件相同的條件下,浮選精煤灰分較普通浮選低1.26%,精煤產(chǎn)率和浮選完善指標(biāo)分別提高了17.34%和13.15%。試驗表明,超聲波的功率、頻率以及處理時間對浮選的效果影響較大。
但該項技術(shù)只是局限于實驗室實驗,還沒有工藝應(yīng)用的報道。
2.2 改質(zhì)機(jī)改質(zhì)技術(shù)
浮選機(jī)葉輪線速度對捕收劑分散度有很大影響,隨著剪切強(qiáng)度的提高,柴油分散度逐步提高;將煤泥經(jīng)不同強(qiáng)度調(diào)漿處理后,采用常規(guī)浮選試驗,結(jié)果表明:調(diào)漿強(qiáng)度對精煤產(chǎn)率有著重要影響,隨著葉輪線速度的提高,浮選精煤產(chǎn)率總體呈增加趨勢。所以浮選前高強(qiáng)度調(diào)漿對浮選是有利的。典型的代表是M—COL2100型表面改質(zhì)機(jī),在山西和河南的某些選煤廠均有使用。最近錢家營選煤廠采用了我國自行設(shè)計的“改質(zhì)機(jī)”,也取得了很好的效果。使用表面改質(zhì)機(jī)系統(tǒng),在浮選精煤灰分相當(dāng)?shù)那闆r下,較普通浮選可提高精煤產(chǎn)率。
2.3 加壓預(yù)處理浮選
將煤樣配制成一定濃度的煤泥水充氣加壓預(yù)處理,待煤泥水恢復(fù)常壓后進(jìn)行常規(guī)浮選試驗。試驗結(jié)果表明:采用加壓方式對煤泥水預(yù)處理,精煤產(chǎn)率和浮選完善指標(biāo)與壓強(qiáng)成正比,精煤灰分隨著壓強(qiáng)增加小幅度增加。其作用機(jī)理為:加壓預(yù)處理使煤粒表面擴(kuò)散層中核化氣泡量增多,在浮選過程中發(fā)揮較大的作用,有效改善了浮選效果。
目前這項技術(shù)的效果得到了實驗室實驗驗證,但工業(yè)還沒有采用。
2.4 氧化煤浮選改質(zhì)
針對高灰氧化煤存在的細(xì)粒級含量大、灰分高、難浮選等問題,考察了脂肪醇(乙醇和丁醇)對氧化煤的去氧化作用。浮選機(jī)試驗表明:經(jīng)脂肪醇處理后,煤樣浮選效果明顯改善,與空白試驗相比,丁醇處理后煤樣的可燃體回收率提高了12.99%,精煤灰分降低了16.63%。丁醇改善氧化煤浮選效果的能力要強(qiáng)于乙醇。但工業(yè)上還沒有應(yīng)用的實例。
另外對氧化煤采用GD技術(shù)處理的實驗室研究也取得了較大的進(jìn)展,這將是氧化煤浮選的未來方向。
3 浮選藥劑的處理
3.1 浮選藥劑乳化
浮選藥劑乳化具有重要意義,研究表明,對浮選藥劑進(jìn)行乳化,可提高浮選速度,節(jié)省藥劑用量,改善浮選過程,提高精煤產(chǎn)率。有代表性的乳化設(shè)備目前有2種:射流乳化系和迷宮式乳化系統(tǒng)。經(jīng)迷宮式乳化系統(tǒng)乳化后的捕收劑破乳時間最少者為15'57",最久者可達(dá)36'8"。通過觀察分析顯微鏡圖片和數(shù)據(jù)可知乳化細(xì)度均在2-6μm范圍內(nèi)。工業(yè)應(yīng)用表明,使用浮選藥劑乳化器后,柴油由原來的0.85kg/t(干煤泥)左右降到0.59kg/t(干煤泥)左右,節(jié)省柴油約30%;起泡劑由原來的0.15kg/t(干煤泥)左右降到0.11kg/t(干煤泥)左右,節(jié)省起泡劑約26%??傮w節(jié)油30%左右。浮選精煤產(chǎn)率提高0.48%。
3.2 浮選藥劑霧化
在分析研究目前常用的礦漿預(yù)處理器、礦漿準(zhǔn)備器優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,提出了將風(fēng)動噴射霧化浮選藥劑和礦漿跌落相結(jié)合的礦漿預(yù)處理理念,研究開發(fā)出了霧化跌落式礦漿預(yù)處理器。霧化跌落式礦漿預(yù)處理器的結(jié)構(gòu)簡單,能耗為0.388kw.h。激光粒度分析儀測定浮選藥劑的霧滴直徑結(jié)果證明,風(fēng)動噴射式霧化器是一項分散效果很好的浮選藥劑霧化技術(shù)。在風(fēng)壓0.08MPa時,按霧滴體積計,霧滴平均直徑為7.89?m。生產(chǎn)實踐證明,浮選效果相近的情況下,使用霧化跌落式礦漿預(yù)處理器比采用礦漿準(zhǔn)備器,節(jié)省浮選藥劑用量24%以上。
4 浮選新藥劑
4.1 ost促進(jìn)劑
ost促進(jìn)劑是近年研發(fā)出的性能優(yōu)異的浮選促進(jìn)劑,它和柴油或起泡劑互溶,使用時加入現(xiàn)行浮選藥劑中即可。實驗室試驗和現(xiàn)場使用表明:ost浮選促進(jìn)劑可顯著改善浮選效果,一般情況下精煤產(chǎn)率提高5-10%或節(jié)省浮選藥劑30%左右。該促進(jìn)劑可使捕收劑與煤粒的吸附更容易,促使同體積捕收劑在煤粒上展鋪更大的面積。不但適用于易浮、中等可浮煤泥的浮選,而且可顯著改善難浮煤和氧化煤的浮選效果。該促進(jìn)劑屬環(huán)保產(chǎn)品,無毒無味,使用方便。應(yīng)用該促進(jìn)劑可顯著改善浮選效果、提到浮選精煤產(chǎn)率,為選煤廠帶來較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。
4.2 由植物油等合成的促進(jìn)劑
在催化劑的作用下,植物油(棉籽油)中的脂肪酸甘油醋與醇類物質(zhì)進(jìn)行醋交換反應(yīng)并醇解反應(yīng),生成的高級脂肪酸醇酯顯著降低液—液界面張力,促進(jìn)烴類油在水中的分散。促進(jìn)劑的極性官能團(tuán)也可使煤粒局部親水部位的疏水性提高,有利于降低烴類油的消耗。煤油中加入該促進(jìn)劑浮選馬頭選煤廠的煤泥,捕收劑用量相當(dāng)時,精煤產(chǎn)率提高4%左右,精煤灰分略有增加;柴油中加入該促進(jìn)劑浮選錢家營煤泥,精煤灰分相近的情況下,捕收劑用量減少了50%。由棉籽油制備的浮選促進(jìn)劑能顯著改善煤(柴)油的捕收性能。
5 抑制劑的實驗室實驗效果
針對選煤廠煤泥浮選精煤灰分高的問題,在實驗室里研究了浮選流程、抑制劑等對浮選精煤灰分的影響。首先對煤泥進(jìn)行浮選,將一次浮選出的精煤進(jìn)行二次浮選,在二次浮選過程中添加抑制劑(羧甲基纖維素),可使一次浮選出的精煤灰分從12.10%降低到9.87%,明顯降低了浮選的精煤灰分,改善了浮選效果。
使用六偏磷酸鈉也可作為浮選抑制劑。試驗確定抑制劑用量為1kg/t(入浮煤泥)時效果最佳。在生產(chǎn)浮選系統(tǒng)應(yīng)用實踐中,精煤灰分由抑制劑使用前的14.36%降至10.56%,浮選精煤產(chǎn)率僅下降7. 8%。
但抑制劑在工業(yè)選煤工業(yè)上還基本沒有使用的。
6 常規(guī)浮選機(jī)的進(jìn)步和離心浮選技術(shù)
6.1 常規(guī)浮選機(jī)的技術(shù)進(jìn)步
經(jīng)過改進(jìn),我國研發(fā)出了XJM-(K)S系列機(jī)械攪拌式浮選機(jī),目前該類型浮選機(jī)廣泛應(yīng)用于我國選煤廠。其假底下吸周邊串流的礦漿通過方式對入料量和可浮性變化的適應(yīng)能力強(qiáng);以雙層傘形葉輪和組合式定了為核心的攪拌機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的“W”型礦漿流態(tài)在理論上符合浮選工藝過程;用射流式預(yù)礦化器代替常規(guī)礦漿準(zhǔn)備作業(yè),簡化了浮選工藝。目前該浮選機(jī)的單槽容積達(dá)到40m3。
在總結(jié)2代優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,對噴射式浮選機(jī)進(jìn)行了改進(jìn)。噴射浮選機(jī)改進(jìn)后的FJC型浮選機(jī)見圖2。
圖2 改進(jìn)后的FJC型浮選機(jī)
主要是對充氣攪拌裝置的改造,采用浸沒式充氣攪拌機(jī)構(gòu),這樣可以提高浮選機(jī)整機(jī)的可靠性。改進(jìn)后的FJC型浮選機(jī)取消了傘形分散器,喉管長度縮短,減少了管路磨損,提高了設(shè)備的壽命。功耗降低,提高充氣均勻度,增強(qiáng)礦漿在假底上的沖擊力,有利于按“W”形向周邊反射,加大了槽內(nèi)的攪拌區(qū)域。槽體截面由梯形變?yōu)榫匦危欣谠O(shè)備的大型化。目前該浮選機(jī)的單槽容積達(dá)到了48m3。
另外浮選柱的大型化和高效化也取得了一定的突破。
6.2 離心力場中浮選技術(shù)
離心力場中浮選是一項先進(jìn)的技術(shù)。離心力場中浮選速度較快,可改善精煤中高灰細(xì)泥的夾帶現(xiàn)象,強(qiáng)化細(xì)煤泥的浮選效果;離心浮選設(shè)備體積小,占地面積少,節(jié)約生產(chǎn)費用。但離心力力場比較適宜細(xì)粒的浮選,離心強(qiáng)度不能太大,以免造成粗粒煤的損失。
目前離心浮選設(shè)備主要有以下3類:圓形離心浮選機(jī)、浮選旋流器和ASH,它們的結(jié)構(gòu)示意圖見3。由于種種原因,離心浮選技術(shù)在我國發(fā)展很慢。今后在研制新型離心浮選設(shè)備時要充分吸納以往的經(jīng)驗和教訓(xùn),特別要考慮到各種不利因素,研制出可靠實用的離心浮選設(shè)備。
圖3 離心浮選設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖
7 結(jié)語與展望
煤泥浮選的效果受多因素的影響,對浮選技術(shù)的研究要綜合考慮多種因素的交互效應(yīng)。首先要把煤質(zhì)研究作為重點,不同的煤質(zhì)采用不同的浮選方式方法,其次要創(chuàng)造最佳的浮選條件,以實現(xiàn)最佳的分選效果。對于高灰細(xì)泥含量高的煤泥最好采用脫泥浮選或二次精選工藝。對于抑制劑的使用、高選擇性的浮選藥劑研究及處理方式、浮選前礦漿的預(yù)處理等方面是很有潛力的技術(shù),應(yīng)加強(qiáng)研究。如高效、環(huán)保、可取代石油類的新型浮選藥劑是未來的研究方向;對藥劑應(yīng)進(jìn)行可靠的霧化處理,以提高其使用效果,除現(xiàn)在已有的噴嘴氣壓霧化外,借助于汽車發(fā)動機(jī)原理來霧化浮選藥劑不失為一種好的方法。抑制劑的選擇和使用應(yīng)進(jìn)一步探索,但要注意的是抑制劑的使用不能煤泥水澄清帶來副作用。加強(qiáng)氧化煤GM浮選技術(shù)研究,爭取早日投入工業(yè)生產(chǎn)。隨著我國選煤廠的大型化,浮選設(shè)備的大型化、自動化、適應(yīng)性是應(yīng)亟須解決的問題。離心浮選技術(shù)有其獨特的優(yōu)勢,所以加強(qiáng)離心浮選理論和設(shè)備的研究是一項很有前途的工作。
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