“這個盆倉改造前,2號煤與9號煤很容易混流,改造后,兩個煤種分類存放,大大提高了經(jīng)濟效益……“2月5日,筆者在冀中股份云駕嶺礦洗煤廠對盆倉改造實現(xiàn)多煤種分類洗選工藝進行了解。
他們堅持以“科技創(chuàng)新,節(jié)支降耗”為理念,不斷適應市場環(huán)境,從洗選工藝入手,實施精煤戰(zhàn)略,結(jié)合生產(chǎn)實際,制訂了一系列技術(shù)改造方案,不僅降低了生產(chǎn)成本,取得了豐碩的成果,累計創(chuàng)效千萬余元。針對原來2號煤與9號煤在同一盆倉內(nèi)易污染,影響煤質(zhì)的實際情況,該礦通過改造原煤轉(zhuǎn)載運輸線,在盆倉安裝多點落煤裝置,加固增高鋼結(jié)構(gòu)隔墻等工藝,增加了倉容量,實現(xiàn)了2號和9號煤的自由切換,解決了2號煤和9號煤的頻繁轉(zhuǎn)換造成精煤污染,以及對跳汰工作參數(shù)調(diào)整,為同一洗煤系統(tǒng)入洗2號和9號煤創(chuàng)造了條件,滿足了9號原煤的全入洗,年創(chuàng)造經(jīng)濟效益1926.7萬元。
針對9號原煤矸石量大,煤矸分揀繁雜的特殊情況,該礦對手選矸石系統(tǒng)進行技改,不僅降低了職工勞動強度,而且創(chuàng)造了良好經(jīng)濟效益。通過將漏煤斗和漏矸斗共用的落料倉,中間加裝翻板的方式,實現(xiàn)煤、矸分流通道自由切換,當原煤含矸量低時,工人在手選皮帶上揀矸,將矸石通過矸石斗子排到矸石倉中;當原煤含矸量高時,工人改為人工揀煤,將煤通過漏煤斗排到煤倉中,減少了矸石污染煤現(xiàn)象,大大降低了工人的勞動強度,提升了選矸系統(tǒng)的裝備自動化,年創(chuàng)經(jīng)濟效益360萬元。
為解決原煤倉內(nèi)壁粘結(jié)大量原煤,造成煤倉有效存儲量不斷減少的問題,該礦在原有緩沖倉底部增加了一部給煤機,釋放緩沖倉內(nèi)的煤炭,處理了多年積存在煤倉內(nèi)的原煤,處理積煤約1300噸左右,事故倉容積增大近一倍,年創(chuàng)經(jīng)濟效益345萬元。此外,該礦還自主改造了濃縮池底流泵技術(shù)、矸石篩篩板工藝、大大提高了9號煤中煤回收率和9號煤入洗比例,截至目前,該礦各項技術(shù)改造項目均已完成,帶來直接經(jīng)濟效益3000萬余元,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,各項耗能不斷降低,為企業(yè)增收節(jié)支、挖潛增效做出了巨大貢獻。