甘肅華鷺?shù)X業(yè)有限公司炭素廠自主實(shí)施并完成的三工位振動(dòng)成型機(jī)給料裝置國(guó)產(chǎn)化技術(shù)改造,成功解決了因該部件故障頻發(fā)造成的生產(chǎn)組織及陽(yáng)極質(zhì)量波動(dòng),有效提高了設(shè)備保障能力。2015年5月將原設(shè)計(jì)電磁振動(dòng)給料裝置改為雙電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)。
甘肅華鷺?shù)X業(yè)有限公司炭素廠主要設(shè)備——成型機(jī),為引進(jìn)德國(guó)KHD公司三工位振動(dòng)成型機(jī),近幾年該設(shè)備電磁振動(dòng)給料裝置振動(dòng)線圈開(kāi)始頻繁出現(xiàn)故障,有時(shí)一個(gè)生產(chǎn)周期需要更換幾次線圈。由于給料裝置安裝空間狹小,每次更換線圈至少需要停產(chǎn)一個(gè)班次。線圈更換過(guò)程不僅工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且嚴(yán)重影響成型車間的連續(xù)生產(chǎn),生產(chǎn)波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定造成較大影響。同時(shí)因進(jìn)口線圈進(jìn)貨周期長(zhǎng)、價(jià)格昂貴,設(shè)備維修成本較大。面對(duì)這一長(zhǎng)期困擾成型生產(chǎn)的設(shè)備問(wèn)題和降本增效的實(shí)際要求,炭素廠經(jīng)過(guò)對(duì)造成該部件故障因素進(jìn)行細(xì)致分析,認(rèn)為主要原因是該線圈安裝空間小,散熱不良,容易造成線圈過(guò)熱燒損,存在設(shè)計(jì)缺陷。對(duì)此,技術(shù)人員提出了以振動(dòng)電機(jī)代替電磁線圈作為激振源,對(duì)振動(dòng)給料裝置實(shí)施國(guó)產(chǎn)化改造的建議,得到了炭素廠的認(rèn)可和支持。改造過(guò)程中,技術(shù)人員在對(duì)振動(dòng)給料裝置輸送物料的特性、輸送能力、振動(dòng)幅度、激振力及控制方式等進(jìn)行充分分析和研究的基礎(chǔ)上,確定選用國(guó)產(chǎn)雙振動(dòng)電機(jī)給料裝置,與專業(yè)生產(chǎn)廠家進(jìn)行多次技術(shù)技術(shù)交流,設(shè)計(jì)確定了最終安裝尺寸和安裝方式。5月,成型車間利用停產(chǎn)檢修的機(jī)會(huì)組織實(shí)施改造,克服起吊難、安裝難、調(diào)試難、布線難等一系列實(shí)際困難,僅用5個(gè)工作日就完成了改造安裝和運(yùn)行調(diào)試。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的使用,到目前為止,該給料裝置運(yùn)行平穩(wěn),成型機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力進(jìn)一步提高,生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保障,降低陽(yáng)極制造成本和節(jié)能減排起到了積極作用。