今年1-2月份,開灤范各莊礦業(yè)公司選煤廠依靠自主研發(fā)的洗水凈化技術(shù),大幅降低清水、介質(zhì)及藥劑消耗的同時,使洗選系統(tǒng)效果有了明顯改善,效率穩(wěn)步提高,綜合創(chuàng)效500多萬元。
該公司的洗選設(shè)備,多為上世紀(jì)80年代從國外引進(jìn),使用時間已近30年,老化現(xiàn)象比較嚴(yán)重,近兩年來通過自動控制系統(tǒng)、末煤分選系統(tǒng)以及截粗系統(tǒng)等關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)的不斷升級改造,使該公司的洗選系統(tǒng)在硬件上,基本達(dá)到了國內(nèi)同類企業(yè)的先進(jìn)水平。
但是,由于缺乏先進(jìn)洗水凈化技術(shù),洗水濃度偏高,對洗煤生產(chǎn)造成很大影響,為降低洗水濃度,該廠每天需向系統(tǒng)補(bǔ)充大量清水,而且造成洗選介質(zhì)和藥劑的消耗偏高,影響精煤生產(chǎn)成本的降低。為了盡快解決這一問題,同時避免高昂引進(jìn)費用,打破對相關(guān)技術(shù)依賴,他們決定自力更生,走一條自主研發(fā)的科技創(chuàng)新之路。在2012年他們鼓勵全體員工進(jìn)行小革小改,完善現(xiàn)有生產(chǎn)體系的基礎(chǔ)上,還采取了抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),逐步突破的方法。
首先從可以降低介耗、油耗和提高精煤回收率的洗水凈化核心技術(shù)入手,組織了以廠領(lǐng)導(dǎo)為主的精兵強(qiáng)將,發(fā)起了對煤泥快速沉降、降低洗水濃度這一選煤行業(yè)性難題的攻關(guān),在此期間,他們咨詢了市自來水公司、中國礦業(yè)大學(xué)等多家國內(nèi)有類似項目和科研成果的單位,在網(wǎng)上查閱了幾十篇的學(xué)術(shù)論文和資料,經(jīng)過多次的理論研究、論證,歷時2個多月試驗上百次,終于找到了適合本公司煤質(zhì)的洗水凈化藥劑配比方案和加藥方式,使洗水濃度降低到10克/升以下,達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平,實現(xiàn)了“清水”選煤,取得了顯著的效果,僅洗選清水每天就可節(jié)省3000多噸,并實現(xiàn)了完全的洗水閉路循環(huán),杜絕了煤泥水外排現(xiàn)象,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,獲得了中國煤炭加工利用協(xié)會頒發(fā)的“中華環(huán)境友好選煤廠”稱號。在此基礎(chǔ)上,他們站在落實開灤集團(tuán)“大精煤”戰(zhàn)略的高度,利用這一技術(shù)成果,繼續(xù)研發(fā)并完成了重介密控系統(tǒng)、浮選加藥自動化系統(tǒng)和精煤脫介系統(tǒng)等項目的技術(shù)改造,每年可綜合創(chuàng)效3000多萬元。