攀鋼礦業(yè)有限公司選礦廠機(jī)動(dòng)車間鉗工班共有職工20人,主要承擔(dān)著選礦廠32臺(tái)大、小球磨機(jī),18臺(tái)破碎機(jī),重型板式喂料機(jī)、振動(dòng)篩等主體設(shè)備的大、中修以及技術(shù)改造和設(shè)備安裝任務(wù)。該班近日針對(duì)生產(chǎn)任務(wù)重、設(shè)備作業(yè)率高、備品備件消耗多等實(shí)際,嚴(yán)格遵循“生產(chǎn)高效益和成本低消耗”的原則,將目標(biāo)細(xì)化落實(shí)到人頭,深挖潛力為降本增效獻(xiàn)智獻(xiàn)力,并取得成果。
“挖”設(shè)備 降成本
該班班長(zhǎng)段志東常對(duì)職工說:“我們的工作是與設(shè)備打交道,就要在設(shè)備上"做文章",在設(shè)備上"挖"成本。”在改造細(xì)破機(jī)過程中,雖然任務(wù)重,工期緊,但該班職工寧愿增加勞動(dòng)強(qiáng)度和工作量,也要采取對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性拆除,使直銅套、斜銅套、齒推軸承、碗型瓦座等備件達(dá)到無損傷回收再利用,節(jié)約了一筆可觀的設(shè)備費(fèi)用。球磨機(jī)大中修時(shí),大到一個(gè)備件,小到一顆螺絲,能用人工拆除的決不用氣割報(bào)廢。截至8月,鉗工班共修復(fù)球磨筒體、球磨機(jī)排礦端蓋、大齒輪、軸等各種設(shè)備和備件,創(chuàng)節(jié)約價(jià)值60余萬元。
“挖”工期 創(chuàng)效益
由于生產(chǎn)任務(wù)重、設(shè)備作業(yè)率高、備品備件消耗多等原因,該班的降本增效任務(wù)異常艱巨。困難嚇不倒鉗工班職工,他們大力提倡“挖”工期創(chuàng)效益,堅(jiān)持“縮短檢修時(shí)間就是創(chuàng)造效益”的理念,精心做好大中修前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。如今年上半年16#、4#等5臺(tái)球磨機(jī)的大、中修項(xiàng)目中,班里技術(shù)骨干與車間技術(shù)人員一道,多次到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察,向操作人員仔細(xì)詢問設(shè)備運(yùn)行狀況,探索提高大中修質(zhì)量的最佳途徑。在大家集思廣益下,改進(jìn)施工方法,加快施工進(jìn)度,將原來大、中修實(shí)際8天的工期,縮短到4天。在“挖”出的時(shí)間里,5臺(tái)球磨機(jī)多生產(chǎn)鐵精礦2萬多噸,創(chuàng)價(jià)值740多萬元。
“挖”才智 獻(xiàn)良策
對(duì)標(biāo)挖潛,降本增效,“人”才是最主要、最積極的因素。該班結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)任務(wù),積極引導(dǎo)職工拿出激情、奉獻(xiàn)智慧,當(dāng)對(duì)標(biāo)挖潛先鋒、做降本增效楷模,深挖職工的才能和智慧,激發(fā)職工開展小改小革、提合理化建議和義務(wù)獻(xiàn)工等熱情。
今年8月由段志東、胡緒斌、周國(guó)祥等職工集思廣益,在車間技術(shù)員丁志有的協(xié)助下設(shè)計(jì)、制作的重錘,讓職工津津樂道,稱其為“小技改PK大鐵錘”。
該重錘在8月23日粗破機(jī)大修中正式投入使用,打破了沿用40多年的粗碎破碎機(jī)上下環(huán)襯板組裝時(shí)人工大錘擊打楔鐵的慣例,不僅克服了站在跳板上掄大錘打楔鐵,既費(fèi)力又不安全的弊病,重要的是使原本需要7、8名身強(qiáng)力壯的職工實(shí)施2個(gè)多小時(shí)才能打一塊楔鐵的高強(qiáng)度勞動(dòng),現(xiàn)在20分鐘內(nèi)即可全部完工。降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,為該廠破礦量提高、鐵精礦放量生產(chǎn)做出了積極貢獻(xiàn)。張玲