新型球磨機耐磨襯板的研制
3新型耐磨襯板熱處理工藝及性能測試
水玻璃砂造型。隨鑄件同箱澆注的3種試棒尺寸分另0為70mmX70mmXl00mm,80mmX80mmX100mm,100mmX100mmX100mm,澆注6h后落箱打磨清理并進行熱處理。
沖擊韌度試樣均為10mmX10mm×55mm無缺口,在70mm×70mm×100mm,80mm×80mm×100mm,100mm×l00mm大試樣上采用鉬絲線切割切取,試樣隨鑄件同爐進行熱處理,HRC值均在10mm×10mm×55mm沖擊試樣上測得。
熱處理奧氏體化在MTZ-A-250F煤氣工業(yè)加熱爐中,回火在75kW臺車式電阻爐中進行,其熱處理工藝如圖1??梢钥闯觯瑹崽幚砉に嚨淖兓卦诒WC產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,努力降低生產(chǎn)成本。如:①平均氣溫≤10℃時,淬火冷卻采用吹風空冷;②平均氣溫>10℃時,淬火冷卻采用噴霧吹風;③平均氣溫>20℃時,淬火冷卻采用淬火液Do~il]。淬火液的使用溫度應≤60℃,鑄件人液前的預冷溫度不得低于800℃。鑄件在淬火液中的終冷溫度應在180-220℃時出爐空冷。淬火液的濃度比及液池量應結(jié)合工況條件或生產(chǎn)量等來確定;④鑄件淬火后冷至50—80℃時應及時回火。
測試數(shù)據(jù)可以看出,熱處理工藝的變化對硬度HRC值及沖擊db值都有所影響。在960℃士10℃奧氏體化后,采用噴霧吹風冷卻,280—320℃回火后其硬度HRC平均值在54.5-55.5HRC之間,變化不大;在同樣的奧氏體化溫度下,采用淬火液淬火冷卻,320℃回火后,其平均硬度值50.5HRC,但沖擊韌度oh值由變質(zhì)前的19.7了/cmz提高到46J/cm2,提高2.3倍,這對于要求高韌性的隔倉篦板產(chǎn)品是十分有益的。
通過3種厚度的試棒采取不同的熱處理工藝,調(diào)整合金的不同含量,進行變質(zhì)處理,測試鋼的沖擊韌度值db即可達到24.2-46.0J/cm2.
由表3測試數(shù)據(jù)可見,在相同熱處理工藝條件下,變質(zhì)前后對沖擊韌度值影響較大。70mm~70mmX100mm試樣的沖擊韌度值由變質(zhì)前的12.2J/CHiz提高到變質(zhì)后的26,?J/cm2,提高2.2倍80mm×80mm×100mm試樣的沖擊韌度值由變質(zhì)前的15J/cm2提高到變質(zhì)后的24.2J/cm2,提高1.6倍;100mm×100mm試樣的沖擊韌度值由變質(zhì)前的重9.7J/cm2提高到變質(zhì)后的46J/cm2,提高2,3倍。
從3種試樣的淬透性測試中可以看出,新型中碳中鉻合金鋼耐磨襯板厚度在100mm以內(nèi)都能完全得到馬氏體組織,滿足了使用性能要求。
4新型耐磨襯板的應用及經(jīng)濟效益分析
新型中碳中鉻合金鋼耐磨襯板與傳統(tǒng)中碳中鉻合金鋼耐磨襯板相比,不含貴重合金元素Mo、Ni等,每噸節(jié)約成本在3000元左右。據(jù)有關報道稱c13),我國每年因磨損消耗的金屬材料超過300萬t以上,其中球磨機襯板消耗占11%以上,倘若有1/3耐磨襯板采用新型中碳中鉻合金鋼材料,即每年可為國家節(jié)約資源型成本在3億元以上,節(jié)能降耗成效十分顯著。
結(jié)語
(1)新型中碳中鉻合金鋼耐磨襯板,不含貴重合金元素Mo、Ni等,其組織性能完全達到或超過加Mo、Ni的傳統(tǒng)中碳中鉻合金耐磨鑄鋼材料,生產(chǎn)成本低,韌性高,耐磨性好。
(2)新型中碳中鉻合金鋼耐磨襯板的化學成分ω為:0.35%-0.60%C、0.4%一1.0%Si、0.6%-1.0%Mn、3.5%-5.5%Cr、0.3%-0.6%Cu、0.05%-0.12%Ti、0.002%-0.005%B、0.05%-0.089%RE、S≤0.035%、P≤0,035%。
(3)熱處理工藝:960+20℃淬火、280%-320℃回火,其主要力學性能為46-56HRC,ak=24-46J/cm2。
關于“襯板 ”的資訊
- 美卓半自磨機雙金屬耐磨端襯板榮獲“優(yōu)質(zhì)鑄件金獎”...(2024-07-08)
- 酒鋼集團供應鏈管理分公司錘頭、襯板等配件招標公告...(2023-09-18)
- 酒鋼集團肅南礦業(yè)破碎機主軸總成等集中招標公告(2023-05-30)
- 18年如一日高效運轉(zhuǎn),美卓HP800圓錐破碎機在鞍鋼齊大山選礦廠...(2020-04-30)
- 美卓推出新系列破碎機磨耗件產(chǎn)品(2019-12-05)
- 更換粗碎旋回破碎機襯板,這4種方法可以縮短停機時間...(2019-07-25)
- 中國能建安徽電建二公司臺山項目部順利完成球磨機襯板更換工作...(2019-04-29)