振動(dòng)篩激振器發(fā)熱、燒毀軸承,易損壞怎么辦?看看這個(gè)改進(jìn)方案
激振器是振動(dòng)篩中關(guān)鍵設(shè)備。在實(shí)際生產(chǎn)中,激振器常出現(xiàn)發(fā)熱、燒毀軸承等故障,經(jīng)過對激振器工作原理和故障產(chǎn)生原因的分析,提出對應(yīng)的改進(jìn)措施。
某公司2500t/h破碎生產(chǎn)線中有4套振動(dòng)篩,與之相配套8臺激振器,這些激振器體積較大,重量較重,在運(yùn)轉(zhuǎn)中激振器內(nèi)腔軸承常出現(xiàn)高溫、燒毀甚至抱死現(xiàn)象。
特別是在高溫炎熱和漫天風(fēng)沙的惡劣季節(jié),故障率明顯提高,導(dǎo)致激振器無法正常工作,直接影響破碎生產(chǎn)線效率。為了保證激振器的正常運(yùn)轉(zhuǎn),必須對激振器出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行改進(jìn)。
01激振器的工作原理
該設(shè)備是雙軸座式激振器,它由外置電機(jī)拖動(dòng)雙軸座式的激振器的兩軸(長、短),作反向同步轉(zhuǎn)動(dòng),通過兩軸上偏心塊產(chǎn)生離心力合力驅(qū)動(dòng)振動(dòng)篩做直線運(yùn)動(dòng)。
該激振器固定在振動(dòng)篩的兩側(cè)撐板上,驅(qū)動(dòng)激振器的電機(jī)固定在外支架上,電動(dòng)機(jī)不參振。
02故障原因分析
對出現(xiàn)故障的激振器拆解檢查發(fā)現(xiàn):軸承變形和損壞嚴(yán)重,同時(shí)伴隨軸承內(nèi)外圈變色發(fā)黑,軸承無法轉(zhuǎn)動(dòng)而抱死的現(xiàn)象。
針對上述的故障,原因分析如下:
1)激振器內(nèi)腔的軸承,外加注潤滑脂潤滑,軸承內(nèi)、外圈滾道與滾子間潤滑脂無法充分潤滑,缺油。
2)軸承在不充分潤滑的條件下運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)熱而產(chǎn)生高溫,溫度達(dá)110℃-120℃,軸承滾子保持架變形、散架,無法正常轉(zhuǎn)動(dòng)。
3)軸承徑向的工作游隙偏大,影響軸承使用壽命。
033個(gè)方面的改進(jìn)措施
1)激振器油封結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
根據(jù)激振器故障產(chǎn)生的原因分析,結(jié)合設(shè)備現(xiàn)場所處的惡劣環(huán)境,應(yīng)從根本上對激振器進(jìn)行改造,由原來的人工加注潤滑脂的方式,改為稀油潤滑站循環(huán)方式,實(shí)現(xiàn)對激振器內(nèi)部軸承充分有效的潤滑。
首先,了解激振器在未改造之前的內(nèi)容結(jié)構(gòu),具體如圖1所示。
潤滑的方式通過激振器的上部注油孔用黃油槍手工注入潤滑脂,長、短傳動(dòng)軸(7和10)上的油封通過骨架油封(5)來完成,軸承的兩側(cè)的油封靠凹迷宮端蓋(2)和凸迷宮端蓋(1)配合來實(shí)現(xiàn)的。
然后對激振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的油封進(jìn)行改進(jìn),具體如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后的激振器
從圖2可以看出,在激振器殼體(5)側(cè)面分別鉆通進(jìn)油孔(15)和(6),在原來軸承凹迷宮端蓋的基礎(chǔ)上加裝兩個(gè)骨架油封(16)改為軸承端蓋(4),同時(shí)在原來凸迷宮端蓋上改為內(nèi)鑲兩道“o”型圈的油封軸套(3),另外在長、短傳動(dòng)軸(8)、(12)的軸承(7)的軸向位置上,各增加一個(gè)軸承內(nèi)圈墊圈(14),壓緊軸承。
2)潤滑系統(tǒng)的改進(jìn)
為了保證激振器軸承潤滑到位,在完成對激振器油封結(jié)構(gòu)改進(jìn)的同時(shí),潤滑系統(tǒng)需要增加工作潤滑部分和稀油站循環(huán)部分。在2500t/h破碎站振動(dòng)篩激振器安裝了這兩部分,具體見圖3所示。
圖3 改進(jìn)后的潤滑系統(tǒng)
從圖3可知:激振器整個(gè)潤滑系統(tǒng)由兩部分組成。一是工作潤滑部分,另一個(gè)是稀油站循環(huán)部分。工作潤滑部分是由激振器(2)、球閥(3)、回油支管(4)、回油主管(5)、進(jìn)油主管(6)、進(jìn)油支管(6’)等組成;稀油站循環(huán)部分是由油泵(8)、電機(jī)(9)、過濾器(10)、球閥(11和13)、油箱(12)、風(fēng)冷器(14)及進(jìn)回油管線組成。
啟動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)油泵,機(jī)油由油箱流出通過過濾器(10)和三通(7)及進(jìn)油主管和進(jìn)油支管線進(jìn)入八臺激振器進(jìn)油孔,機(jī)油進(jìn)入激振器的內(nèi)腔后,軸承得到充分潤滑,然后通過回油孔沿回油支管和主管線流入油箱內(nèi),依次循環(huán)工作。
整個(gè)潤滑系統(tǒng)經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試和試用,振動(dòng)篩激振器帶負(fù)荷運(yùn)行48h,測得激振器的殼體軸承部位溫度在40-50℃范圍,隨后整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)和激振器的潤滑系統(tǒng)運(yùn)行正常,符合工況要求。
3)控制軸承的徑向游隙在合適范圍內(nèi)
軸承游隙的大小直接影響軸承的使用壽命,軸承的徑向工作游隙若過大,油膜難以形成,潤滑不充分,產(chǎn)生噪音;若過小,容易造成軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中發(fā)熱燒毀軸承。所以軸承在選用和安裝時(shí),徑向工作游隙控制量至關(guān)重要,應(yīng)控制在8-50μm之內(nèi)合適。
該破碎生產(chǎn)線的振動(dòng)篩激振器經(jīng)改造后,各個(gè)激振器的溫度控制在正常范圍內(nèi),激振器運(yùn)行正常,提高了振動(dòng)篩激振器的運(yùn)行效率,同時(shí)也節(jié)約了維修成本。
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