東露天礦目前已進(jìn)入正式投產(chǎn)階段,而原有的洗煤工藝已嚴(yán)重制約阻礙了該礦洗后煤的生產(chǎn)。過(guò)去整個(gè)洗后煤的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,采用傳統(tǒng)的體力勞動(dòng)作業(yè),作業(yè)員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,作業(yè)方式原始,環(huán)境差。水、電能耗偏高,且為滿足生產(chǎn)需要,每個(gè)工作日兩個(gè)作業(yè)班次使用勞務(wù)用工人員多達(dá)百人以上,在經(jīng)濟(jì)上和人力資源等方面的投入不盡科學(xué)。
礦黨政班子和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)多次調(diào)研論證后提出,采用螺旋滾筒洗煤工藝,使原始的洗煤工作向成本更低廉、工藝更科學(xué),節(jié)能降耗效果更明顯。通過(guò)一段時(shí)間的生產(chǎn)調(diào)研,重點(diǎn)圍繞節(jié)能降耗增效開(kāi)展活動(dòng),提出“采用螺旋滾筒洗煤工藝,節(jié)能降耗減員增效”為課題進(jìn)行攻關(guān),以低成本投入,獲得了最佳經(jīng)濟(jì)效益,使人力資源得到了更為合理的利用,對(duì)于該礦進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)效益、提高工作效率作用巨大。
該礦原有洗后煤生產(chǎn)線工藝簡(jiǎn)單原始,采用溜槽人工篩選,按年生產(chǎn)19萬(wàn)噸洗后煤計(jì)算,需耗用100萬(wàn)立方以上水資源,造成了水資源的浪費(fèi)。供洗煤用水所耗用的電能,給企業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。原洗煤生產(chǎn)線雇用的勞務(wù)人員多,勞務(wù)費(fèi)用支出增大了噸洗煤成本,企業(yè)增值獲利空間小。洗煤生產(chǎn)線溜子等設(shè)施需要不斷維修,增加了一定的維修成本和不定期的清淤費(fèi)用。過(guò)去舊式洗煤一是投入的勞動(dòng)力多,二是存在著水資源的損失浪費(fèi),三是不定期的清淤排污,增加了洗煤成本和治污的資金投入。采用新工藝后,綜合成本較以往相比節(jié)約4成以上,極大地提高了投入產(chǎn)出比。
目前,經(jīng)過(guò)半年的安裝調(diào)試和試運(yùn)行,新工藝設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,不僅降低了生產(chǎn)成本,更使該礦洗后煤生產(chǎn)工藝走上了節(jié)能環(huán)保的健康循環(huán)發(fā)展之路。