近日,伴隨著一聲鳴笛,神東煤炭集團首列滿載4224噸煉焦配煤列車駛出洗選中心保德選煤廠南裝車塔,發(fā)往國家能源集團烏海能源公司,標志著神東首次研發(fā)成功的煉焦配煤走向市場。
該集團煤炭經(jīng)銷中心煤質(zhì)技術部技術主管彭德軍介紹,首列煉焦配煤外運,是“神東煤”立足市場的一個新的效益增長點,目前市場普通混煤價格為487元/噸,而煉焦配煤的市場價是665元/噸,剔除成本142元/噸,如果月產(chǎn)1.2萬噸煉焦配煤,那么每年能夠為公司增加2500多萬元的效益。
據(jù)了解,煉焦煤中儲量最大的是氣煤,氣煤具有低灰、低硫特點,作為配煤煉焦可以顯著降低灰、硫等有害成分,同時減少焦化污染物排放,緩解冶金生產(chǎn)對大氣環(huán)境的影響,是最具開發(fā)潛力的煉焦煤種。保德煤礦是神東煤炭集團唯一一座主產(chǎn)氣煤的礦井,其原煤為低硫、低水分、高粘結性指數(shù)的氣煤,屬于國家稀缺煤種,也是生產(chǎn)煉焦配煤最理想的原煤品種。但多年來,受市場需求限制,保德選煤廠生產(chǎn)的產(chǎn)品均作為普通混煤銷售。
為生產(chǎn)出高價值的煉焦配煤,實現(xiàn)資源高質(zhì)化利用,從2016年3月份開始,集團洗選中心就著手煉焦配煤工藝改進的市場調(diào)研及質(zhì)量分析等前期工作,一直到2019年4月份,保德選煤廠進行了210多組焦煤產(chǎn)率和質(zhì)量實驗,研究焦煤產(chǎn)出的可行性及產(chǎn)率。今年5月份開始,利用保德煤礦搬家倒面的時間,保德選煤廠投入100多萬元進行了10余項焦煤系統(tǒng)升級改造,在現(xiàn)有系統(tǒng)配置條件下,優(yōu)化系統(tǒng)工藝流程,布局焦煤、中煤、矸石三條通路,形成焦煤獨立產(chǎn)出上倉、中煤回摻保證混煤質(zhì)量、矸石獨立處置的總體布置。截至目前,焦煤系統(tǒng)運行良好。
這次煉焦配煤順利產(chǎn)出,為“神東煤”增加了一個新煤種,其中凝聚著公司相關部門和單位工作人員的大量心血。檢測公司保德煤礦質(zhì)量檢測室主任賀敏說,原來煤質(zhì)檢測是5到7天進行一次,煉焦配煤試生產(chǎn)期間,檢測人員加大檢測頻率,每天每隔2小時跟蹤檢測,為煉焦配煤的品質(zhì)把控提供各項指標的精準數(shù)據(jù)支持。
劉欽聚是洗選中心保德選煤廠的工藝煤質(zhì)管理員,作為工藝技術負責人之一,他說,面對焦煤系統(tǒng)改造過程中從來沒遇到過的技術難題,他和其他技術人員一起迎難而上,經(jīng)歷無數(shù)個無眠之夜做實驗,進行數(shù)據(jù)整理分析,無數(shù)次討論推翻再論證,探索最佳焦煤生產(chǎn)工藝參數(shù),研究系統(tǒng)優(yōu)化改造方案。特別在最后一次實驗過程中,他們連續(xù)兩個月未休息,終于通過一泵帶兩旋流器方案,實現(xiàn)了煉焦配煤產(chǎn)率的大幅提升。