今年以來,內(nèi)蒙能源長(zhǎng)城一礦采深逐步增加,頂板壓力增大,原煤破碎,造成洗選廠浮選精煤效果差、灰分高、抽出率偏低。尤其是入洗三層原煤時(shí),浮選精煤灰分含量在16%左右,只能部分進(jìn)入精煤、洗末煤,嚴(yán)重影響精煤回收率。為盡快解決這些問題,該礦積極聯(lián)系選煤專家進(jìn)行會(huì)診,對(duì)自身設(shè)備進(jìn)行改造。
他們更換了脫泥泵葉輪,增加了泵的流量,提高了分級(jí)旋流器壓力,降低了浮選入料濃度和粒度。結(jié)合浮選柱工作原理,將浮選柱高度增加460mm,延長(zhǎng)分選單個(gè)周期,有效改善了分選效果,并通過加開一臺(tái)浮選柱,有效緩解了單臺(tái)浮選柱入料負(fù)荷,提高了浮選效率。
經(jīng)過優(yōu)化、調(diào)整、改造,該礦三層浮選精煤灰分由原來的16%降至13%,可以全部進(jìn)入精煤,單班浮選精煤增加5個(gè)循環(huán)量,精煤回收率提高1.3%。九層浮選精煤灰分由10%降至9%,單班浮選精煤增加6個(gè)循環(huán)量,精煤回收率提高1.5%。除此之外,浮選精煤水分減少了兩個(gè)百分點(diǎn),有效改善了精煤質(zhì)量。三層精煤產(chǎn)量月增加390噸,九層精煤產(chǎn)量月增加450噸,每月增加效益50余萬元。