近日,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵事業(yè)部原料作業(yè)區(qū)將C5焦篩樓雙層篩網(wǎng)“瘦身”為單層篩網(wǎng)、坡度減少5度,提高了焦炭的篩分效果,保證了高爐原燃料的質(zhì)量,減少了設(shè)備維護(hù)費用,降低了人員勞動強度。
焦篩承擔(dān)著高爐焦炭篩分工作,篩上大塊供高爐使用,篩下焦粒和焦沫供燒結(jié)使用。原來的篩網(wǎng)采用上篩25毫米、下篩15毫米的雙層篩網(wǎng),在篩分過程中,由于上篩與下篩之間間距過小,下層篩網(wǎng)容易卡料,一直達(dá)不到篩分的效果,人員清理篩網(wǎng)困難,往往清理兩個篩網(wǎng)需要2-3個小時,還達(dá)不到效果,不能完全篩出焦炭里的焦沫,致使焦炭含焦沫量大。
![](/media/attachment/upload2/image/201801/865817001517370847.jpg)
在經(jīng)過多方研究討論,該作業(yè)區(qū)運行管理工段決定對焦篩篩網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造,在與相關(guān)部門和設(shè)備人員協(xié)商后,制定出技改方案,利用生產(chǎn)停機機會,拆除原有雙層篩網(wǎng),利用廢舊托輥中心軸連接做成篩網(wǎng),設(shè)計為單層篩網(wǎng),篩網(wǎng)間距為φ15毫米,并在原來的基礎(chǔ)上將篩網(wǎng)坡度減小5度左右,頂部加裝鋼板使焦炭在下落過程能夠散開,減少焦炭拍打篩網(wǎng)的沖擊,篩網(wǎng)以上的焦炭全部運送高爐使用,篩網(wǎng)以下的的焦沫供燒結(jié)使用。
篩網(wǎng)改造后,焦沫篩分率由原來的3%提高到6%,焦炭含沫量明顯降低了,提高了煉鐵入爐焦炭的質(zhì)量。同時利用廢舊托輥中心軸做篩網(wǎng)后,節(jié)省了購買篩網(wǎng)的費用,年節(jié)約成本約6萬元。