首鋼股份公司采用新工藝改造轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)取得良好效果。日前,據(jù)第三方檢測(cè)結(jié)果顯示,股份公司首次采用“OG+電除塵”后,轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)出口粉塵濃度明顯優(yōu)于國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn),為冶金行業(yè)環(huán)保除塵開辟了一條新路。
股份公司煉鋼作業(yè)部一煉鋼三座轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)于2004年,在煙氣除塵方面采用OG工藝,完全能達(dá)到當(dāng)時(shí)的國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。近年來,國(guó)家對(duì)環(huán)保愈加重視,我國(guó)冶金工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格。根據(jù)國(guó)家環(huán)保部頒布的《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《河北鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,煉鋼轉(zhuǎn)爐一次煙氣執(zhí)行排放煙塵濃度由原來小于100mg/Nm3調(diào)整到小于50mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn)。河北遷安的地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步嚴(yán)格,明確要求煉鋼轉(zhuǎn)爐一次煙塵排放濃度小于30mg/Nm3。作為唐山市科學(xué)發(fā)展示范企業(yè),股份公司牢固樹立環(huán)保的紅線意識(shí),迅速響應(yīng)環(huán)保要求,決定對(duì)一煉鋼三座轉(zhuǎn)爐的煙氣除塵工藝進(jìn)行革新。
股份公司聯(lián)合首鋼國(guó)際工程公司對(duì)一煉鋼三座轉(zhuǎn)爐的煙氣除塵工藝提升方案進(jìn)行深入研究和討論,最終決定保留現(xiàn)有濕法除塵設(shè)備設(shè)施,同時(shí)增加防爆圓筒型濕式電除塵器及配套水處理系統(tǒng)。在該工藝?yán)铮蟹蹓m顆粒的濕度飽和煙氣,通過高壓電場(chǎng)時(shí)被電離。塵粒顆粒后向陽極運(yùn)動(dòng)然后沉積于陽極板上。隨后,通過周期性沖洗,塵粒被沖走進(jìn)行處理。濕式電除塵工藝具有投資低、見效快對(duì)生產(chǎn)影響小等優(yōu)點(diǎn),但沒有“嫁接在煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣OG除塵工藝上的先例。全面充分論證后,股份公司大膽啟用該工藝。去年6月份,股份公司2號(hào)轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)改造工程率先動(dòng)工12月28日投入使用。今年6月30日在3號(hào)轉(zhuǎn)爐成功完成改造并投入使用目前,1號(hào)轉(zhuǎn)爐濕式電除塵項(xiàng)目正在加緊施工,預(yù)計(jì)本月底可投入使用。首鋼股份公司在轉(zhuǎn)爐煙氣除塵領(lǐng)域的成功嘗試,為破解冶金行業(yè)環(huán)保難題積累了經(jīng)驗(yàn),提供了可借鑒的路徑。