晶鑫煤業(yè)目前擁有兩條制磚生產線、年產能6000萬塊標磚,但由于原來的破碎系統(tǒng)是按一條生產線、年產3000萬塊的標準設計的,經過近幾年的連續(xù)運行,原破碎設備逐漸老化、故障頻繁。2015年冬季,洗煤廠工藝改造,洗選產生的煤矸石水分較大,破碎機故障頻發(fā),導致原料粉碎進度嚴重滯后,影響到整個生產系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,工人上班時間延長、勞動強度增大。針對這一問題,在集思廣益、科學論證的基礎上,報請總公司批準,決定將原來的錘式破碎機和兩臺細磨,更換為更先進、更節(jié)能、更高效的高含水雙軸可調式破碎機。
升級改造項目實施以來,張志忠經理帶領生產科、設備科等相關人員趕赴縣安陽、河南等地考察制磚生產線,了解到高含水雙軸可調式破碎機完全能夠滿足矸石原料的破碎需求。經過綜合對比,公司最終選定了運城某廠生產的破碎機。采購協(xié)議一經敲定,晶鑫煤業(yè)即著手布置前期準備工作,要求破碎車間提前備足至少兩天的用料量,以免影響生產,設備科必須在兩天內確保設備安裝到位并投入運行。經過各級管理人員和相關科隊的加班加點、團結協(xié)作,新的破碎系統(tǒng)于2016年3月30日順利安裝到位并一次試車成功。目前整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定,原來倍受困擾的破碎阻滯、原料供應不暢問題迎刃而解。
這次破碎工藝改造,是晶鑫煤業(yè)積極響應總公司“降本增效”號召的重要舉措。破碎系統(tǒng)經過精簡優(yōu)化的大改進,省去一臺70千瓦的電機功耗,預計每年至少可節(jié)約電費18萬元。與此同時,不僅人員精簡了,勞動強度降低了,而且維修費用大大降低,生產效率和綜合效益大幅度提升,為建材公司的高效運行和可持續(xù)發(fā)展增添了新的動力。