針對廢石膠帶系統(tǒng)存在的設(shè)計(jì)缺陷,今年以來,江銅集團(tuán)公司德銅采礦場加大科技攻關(guān)力度,不斷降低故障頻率,同時(shí)加強(qiáng)管理,精心組織生產(chǎn),一季度膠帶系統(tǒng)臺效達(dá)到3731噸每小時(shí),創(chuàng)歷史新高。
該場膠帶系統(tǒng)配有排土卸料斗、受料斗、BC01和BC02轉(zhuǎn)載斗,為了避免堵斗造成設(shè)備事故,廠家設(shè)計(jì)了堵斗開關(guān)進(jìn)行預(yù)警保護(hù)。然而,隨著使用年限增長,堵斗開關(guān)假報(bào)警現(xiàn)象也呈現(xiàn)增多趨勢。
“我們的料斗里面一共有三組的堵斗保護(hù)開關(guān),都裝設(shè)一組拉線式的堵斗保護(hù)開關(guān)。”膠帶運(yùn)輸工段電氣技術(shù)員程智鵬說,“由于現(xiàn)在料石里面的樹枝等雜物的增加,極易導(dǎo)致拉線式堵斗開關(guān)有一個(gè)誤動(dòng)作報(bào)警,進(jìn)而導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)。”
堵斗開關(guān)假報(bào)警引發(fā)設(shè)備停機(jī),不僅加大了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且不利于膠帶系統(tǒng)高效生產(chǎn)。據(jù)了解,僅去年3月初的一個(gè)星期內(nèi),至少出現(xiàn)了近10起誤動(dòng)作報(bào)警事件,每一次維修人員到現(xiàn)場檢查,到設(shè)備冷卻開機(jī)重啟,至少需要30分鐘,十次就將近5個(gè)小時(shí)。
為了解決這一問題,今年初,該場組織業(yè)務(wù)骨干實(shí)施技術(shù)攻關(guān),按時(shí)完成了Bc01和Bc02兩個(gè)轉(zhuǎn)載斗設(shè)計(jì)改造,采用新增設(shè)一組機(jī)械式的頂部推桿堵斗開關(guān),替代了原先的拉線式堵斗開關(guān),項(xiàng)目改造至今,未發(fā)生誤動(dòng)作報(bào)警事故。
此外,該場嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)機(jī)、電維修巡檢制度,積極開展設(shè)備點(diǎn)檢和周檢工作,加大系統(tǒng)的維修和保養(yǎng)力度,為廢石膠帶系統(tǒng)安全、高效生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
“今年以來,工段以“對標(biāo)一流,萬眾創(chuàng)新”為載體,開展了巡檢質(zhì)量活動(dòng),加強(qiáng)了設(shè)備的基礎(chǔ)管理工作,確保了工段設(shè)備的高效運(yùn)行。”膠帶運(yùn)輸工段段長王雪峰說,“一季度設(shè)備臺效,比對標(biāo)數(shù)據(jù)高了111噸每小時(shí),其中3月份臺效高達(dá)3924噸每小時(shí)。”