面對煤炭市場持續(xù)下滑的嚴峻態(tài)勢,山西省晉煤集團成莊礦牢牢將煤炭質(zhì)量作為應對市場挑戰(zhàn)的關鍵,通過提高原煤回收率和洗選回收率、減少塊煤損失、優(yōu)化洗煤系統(tǒng)等措施,全力提煤質(zhì)創(chuàng)效益。一季度,該礦完成洗塊煤增量17萬多噸,洗末煤增量4.8萬噸,實現(xiàn)品種增收6000多萬元。
分時段分途徑提高回收率
針對原煤含矸量大,洗選難度增加等困難,成莊礦一方面從井下生產(chǎn)源頭提高資源回收率,降低矸石產(chǎn)率;另一方面通過最大限度提高洗選回收率,確保礦井整體效益。
對照晉煤集團要求,該礦由生產(chǎn)技術科牽頭,相關業(yè)務科室配合,科學統(tǒng)籌資源開采設計和回采工藝,合理安排配采方案。在開拓巖巷工程上下功夫,堅持煤與矸石分裝分運原則,通過裝礦車、矸井排矸運送至特定場所處理,以及調(diào)度調(diào)節(jié)運輸時間段,分時段運輸實現(xiàn)矸石分裝分運,并通過加強大采高工作面頂板管理和綜放工作面放頂煤管理,提高采面回收率,降低矸石產(chǎn)率。力爭通過這些措施,采面回收率達到95%以上,全年矸石產(chǎn)率降低到10%以下。
與此同時,洗選廠通過另一途徑加強洗選過程質(zhì)量管控,充分利用在線灰分儀和人工檢測相結(jié)合的方式,根據(jù)商品煤灰分及時調(diào)整塊、末分選比重,最大程度提高洗選回收率,保證商品煤質(zhì)量。
多手段實現(xiàn)效益最大化
洗煤是煤炭深加工不能缺少的一個工序,破碎機則是洗選廠有力的設備之一。為減少塊煤損失,成莊礦洗選廠嚴格規(guī)范破碎機新齒板的更換,采用交叉更換和延長更換周期的方式,將更換標準由以前的按磨損程度更換改為只要不影響生產(chǎn)就不更換,直至平均每班卡堵一次以上才更換,有效提高塊煤粒度上限,減少塊損。
另一方面,科學合理高效組織生產(chǎn),狠抓產(chǎn)銷平衡,減少原煤、塊煤的落返量。通過及時收集掌握井下生產(chǎn)及外運車皮信息,認真組織原煤提升準確協(xié)調(diào)來車品種、數(shù)量及來車時段,確保礦井來煤最大限度直接入選,進而最大限度地減少原煤或塊煤落地造成的塊損。
與此同時,該礦在提高洗末煤系統(tǒng)的運行效率,優(yōu)化配煤方案工作上狠下功夫。洗選廠副廠長李陽說:“我們及時了解市場動態(tài),積極組織洗選。在洗末煤這一塊,主要加強洗末能力提升系統(tǒng)的升級改造,并充分發(fā)揮利用在線自動配洗末入倉和在線自動配洗末落地系統(tǒng),以及篩末煤自動分品種入倉系統(tǒng)等技術改造成果,在保證煤質(zhì)的前提下,實現(xiàn)配煤最優(yōu)化、效益最大化。”