峨口鐵礦磨選系統(tǒng)歷經(jīng)多半年的自動控制改造現(xiàn)已接近尾聲,11臺老式球磨機(jī)舊貌換新顏,通過自動控制改造實現(xiàn)智能變身,滿足了降本增效快節(jié)奏的要求,帶來了多重效益。
未行改造前,11臺舊系列球磨機(jī)部分主軸承使用靜壓軸瓦,使用老式電磁繼電器油壓保護(hù),但溫度、油流監(jiān)控等功能均缺失。部分動壓球磨機(jī)液壓潤滑系統(tǒng)基本處于無任何保護(hù)狀態(tài),油站原有功能只能滿足球磨機(jī)基本運行條件,日常運行均靠各級點檢人員嚴(yán)防死守,不能有效避免設(shè)備事故的發(fā)生,不僅設(shè)備故障率較高,人力資源也占用多。
為了解決生產(chǎn)與效益、成本之間的矛盾,該礦下大力氣將項目改造列為全年重大改造任務(wù),傾全力投入實施,以控制模型設(shè)計、PLC 系統(tǒng)選型為軟硬件支撐,將需要監(jiān)測的球磨機(jī)運行數(shù)據(jù)引入自動控制系統(tǒng),相應(yīng)進(jìn)行了液壓站控制等改造,相關(guān)設(shè)備實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和連鎖保護(hù)。
通過該智能系統(tǒng)運行,設(shè)備預(yù)知維修作用得到更好發(fā)揮,故障成本大幅減少。此舉打破了磨選作業(yè)區(qū)30年的運行模式,為崗位優(yōu)化創(chuàng)造了條件,崗位工由53人減少為32人,減下人員補(bǔ)充到外協(xié)回歸后崗位。職工24小時值守變?yōu)槊? 小時一次的巡檢,勞動強(qiáng)度明顯降低,噪聲危害大大降低,磨選系統(tǒng)智能變身為該礦帶來多重效益。