一、研究背景
701#帶式輸送機為河南能源化工集團永煤公司新橋選煤廠末原煤輸送轉(zhuǎn)載設(shè)備,物料主要來自303#分級篩下溜槽。隨著礦井煤質(zhì)的變化,容易發(fā)生以下問題:當(dāng)粘度較大的物料從303#下溜槽下落時,易造成溜槽堵塞;當(dāng)落料量大時,易造成701#帶式輸送機壓死;當(dāng)物料水分較高時,易使皮帶與滾筒之間摩擦力降低,造成皮帶打滑。以上現(xiàn)象不但對正常生產(chǎn)造成很大影響,而且在處理過程中勞動強度大。為解決此問題,廠工程技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場實際情況,設(shè)計了溜槽智能監(jiān)測系統(tǒng)。
二、主要內(nèi)容
一是設(shè)計安裝帶式輸送機物料檢測裝置,通過監(jiān)測物料高度來判斷是否超重;
二是分別在輸送機機尾溜槽和溜槽中部安裝壓板式溜槽堵塞檢測器,監(jiān)測溜槽下部和中部是否堵塞;
三是在機尾滾筒處設(shè)計安裝速度監(jiān)測器,通過自動運算,計算皮帶速度;
四是設(shè)計安裝智能控制箱及運行程序,將物料檢測裝置、壓板式溜槽檢測器、速度檢測器等信號接入控制箱,通過PLC判斷是否發(fā)生故障;
五是將監(jiān)測系統(tǒng)與上游301#閘板互動,發(fā)生故障后,301#閘板全部打開,物料不經(jīng)303#分級篩全部進入304#刮板輸送機,故障消除后閘板自動恢復(fù)原位。
三、主要創(chuàng)新點
1、由PLC模塊、語音控制器、各種檢測裝置等組成,運行可靠安全;
2、通過語音控制器進行報警,能夠準(zhǔn)確及時地向崗位人員反映故障;
3、與上游閘板互動,發(fā)生故障后,可及時調(diào)整工藝,減小事故影響;
4、通過文本顯示器記錄各種故障次數(shù),系統(tǒng)調(diào)試和故障查詢較方便。
四、效果評價
該監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用后,實現(xiàn)了溜槽堵塞、輸送機壓死、皮帶打滑的提前預(yù)警,最大程度地將生產(chǎn)問題消滅在了萌芽狀態(tài),即使發(fā)生事故,亦可通過自動調(diào)整將事故影響降至最低,降低了工人勞動強度,提升了現(xiàn)場自動化水平,在各選煤廠具有廣闊的推廣前景。