自從淄礦集團唐口煤業(yè)選煤廠創(chuàng)建“創(chuàng)新工作室”以來,崗位創(chuàng)新已成為班組成員的一種工作作風(fēng)、一種自覺行為。青工王磊、技術(shù)能手衣軍、電修班班長王在玉、高級技師劉淑同被稱為班組“四創(chuàng)客”。
“我換一下”
俗話說:初生牛犢不怕虎。青工王磊應(yīng)了這句話。一次值夜班時,他到該廠選煤車間處理煤泥高頻篩故障時,發(fā)現(xiàn)篩機兩側(cè)篩幫上固定襯板的螺栓孔徑逐漸變大,如果不及時處理,會造成篩機運行中襯板產(chǎn)生二次振動、磨損篩幫,將會導(dǎo)致篩幫變形、開裂。王磊琢磨:“換一下,肯定行!”
于是,他迅速聯(lián)系廠值班領(lǐng)導(dǎo),借來動篩車間毛煤分級篩的聚氨脂板襯板,然后用壓條均勻固定,這樣一來,消除了篩機運行中襯板對篩幫的磨損現(xiàn)象。
經(jīng)過改進,更換煤泥高頻篩襯板由過去至少需要2小時3個人工,減至30分鐘1個人工。
“我試一下”
一直服務(wù)于動篩車間的塊煤破碎機,由于齒輥上的齒板磨損嚴重,造成齒輥間隙過大,導(dǎo)致破碎后的塊煤粒度超標。按照慣例進行齒輥更換,需要14.5萬元的材料費用,廠里經(jīng)濟預(yù)算已超支。
“我來試一下!”電氣焊技術(shù)能手衣軍自告奮勇站起來,他早已對齒板磨損情況摸了個清楚,磨損距離平均在1厘米左右。于是,他用氣焊吹平齒板磨損棱角,接著運用23年來練就的“燕子窩”堆焊法,縮減了齒板磨損1厘米的空隙,焊出了最佳焊接參數(shù)。
經(jīng)過試用,焊接的齒輥運行效果和新齒輥差不多。廠長王大國連聲稱贊:“不愧是技術(shù)能手!”
“我改一下”
選煤車間入倉皮帶機尾的噴霧防塵裝置經(jīng)常出現(xiàn)跑水現(xiàn)象,一直縈繞在電修班班長王在玉的心頭。
“強電弱電都是高手”的王在玉仔細分析:全廠共有26部皮帶機,機頭機尾均裝有防塵噴霧裝置,其供水都是通過手動閥門來控制。每名在崗職工負責(zé)多臺設(shè)備的巡檢時,一旦遇到設(shè)備突然停止運轉(zhuǎn),巡檢人員無法及時關(guān)閉噴霧裝置供水,導(dǎo)致水資源的浪費并污染現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,工友們盼望著能改變一下跑水的現(xiàn)狀。“我來改一下!”王在玉開始琢磨如何改進噴霧防塵裝置。
于是,他將電磁閥連接在供水管路上,電磁閥的供電信號常開觸頭并聯(lián)在皮帶機的運行常開觸頭上,皮帶機啟動則電磁閥開啟送水,皮帶機停止則電磁閥關(guān)閉停水。
“我創(chuàng)一下”
該廠在煤泥水處理過程中,濃縮后的煤泥水,由濃縮池泵入壓濾車間的10個煤泥水桶,然后向壓濾機供料,為此每班需安排一人手動開關(guān)各煤泥水桶入料閥門。由于同時向多個煤泥水桶供料,導(dǎo)致崗位人員經(jīng)常因開關(guān)閥門不及時造成煤泥水漾出,污染環(huán)境,造成了較大的衛(wèi)生清理量。
維修電工高級技師劉淑同抱著“創(chuàng)新一下”的決心,向工作難題發(fā)起“沖刺”。經(jīng)過多次試驗,劉淑同自制了一套入料自動控制裝置。他在入料桶內(nèi)安裝了3根水位電極,用來檢測入料桶的液位;并采用中間繼電器配合原有的閥門控制電路,實現(xiàn)了桶內(nèi)低水位時,通過低位電極控制閥門打開,高水位時,高位電極導(dǎo)通,控制閥門關(guān)閉。
目前,10個煤泥水桶均安裝了自制的入料自動控制裝置,在生產(chǎn)過程中閥門開關(guān)及時到位,杜絕了煤泥水溢出桶外現(xiàn)象。于是,該廠這一崗位人員“轉(zhuǎn)崗”了。
這幾個“創(chuàng)客”,繼續(xù)在創(chuàng)新的道路上奔跑……