東灘選煤廠新增重介系統(tǒng)采用弧形篩加直線振動(dòng)篩的脫介方式,由于弧形篩入料箱出料口與弧形篩的間隙偏大,造成物料經(jīng)過弧形篩入料箱出料口后直接至弧形篩中部位置,弧形篩篩面利用率低,導(dǎo)致弧形篩脫介效果差,介質(zhì)損耗量偏大。同時(shí)造成弧形篩出料端篩面較入料端磨損程度嚴(yán)重,弧形篩更換頻繁等情況發(fā)生?,F(xiàn)場(chǎng)使用中部分物料嗆出脫介篩外,造成現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)形象差,給現(xiàn)場(chǎng)崗位人員造成較大工作量。
選煤廠技術(shù)人員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察入料情況,多次試驗(yàn)導(dǎo)流材料,最終確定選擇利用廢舊的耐磨管路作為導(dǎo)流板,將其焊接在弧形篩入料口位置,保證物料直接落入弧形篩最上端位置。從投入使用1個(gè)月的情況來看,加裝導(dǎo)流裝置后:

1)弧形篩的利用率提高,保證脫介效果,減少了介質(zhì)損耗量。
2)弧形篩網(wǎng)磨損程度降低,減少弧形篩網(wǎng)的消耗。
3)杜絕了脫介篩的嗆料,保證了現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)形象,減少了崗位人員的勞動(dòng)量。