根據(jù)目前粒煤市場需求情況,要調(diào)整選煤廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尤其是粒煤的產(chǎn)率及其質(zhì)量,保證粒煤限下率,才能產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。永煤公司陳四樓選煤廠原粒煤篩分系統(tǒng)透篩性差、效率低下,具體表現(xiàn)為,正常生產(chǎn)每2個小時就會造成篩面堵死一次,需人員用專用工具敲打篩面,對篩孔逐個進行清理,不僅效率低下、勞動強度大,有時甚至因清理不及時造成粒煤限下率超標(biāo),造成粒煤外排的損失,也影響粒煤產(chǎn)品的銷售。因此,就如何提高粒煤篩的篩分效率,解決粒煤分級篩篩孔堵塞的問題是提高粒煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的一個重要方面。
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根據(jù)圓振動篩原理,在篩面上方懸掛六只重錘(由篩子廢舊減振橡皮彈簧加工制作),并使用鐵環(huán)連接懸掛在篩板上方,合理調(diào)整連接鐵環(huán)的尺寸,避免因尺寸問題影響敲打效果,在篩子的運轉(zhuǎn)過程中,錘頭隨著篩面的振動時時敲打篩面,從而將粉末物料從篩孔抖落下去,達到了自動清理效果。考慮到重錘敲打時會對粒煤本身產(chǎn)生破碎作用,錘頭由廢舊橡膠彈簧制作,質(zhì)地軟韌性強,對粒煤破碎甚微可忽略不計,也不影響篩板的使用壽命。
經(jīng)改造后使用效果良好,粒煤篩分系統(tǒng)由原來的每2個小時人工清理一次,優(yōu)化為一個24小時班都無需人工清理,只需每次開機前檢查清理一次即可,既保證了生產(chǎn)不受影響,又降低了員工勞動強度,減少粉塵環(huán)境作業(yè)時間。改造前該崗位需專人值守,經(jīng)改造后,該崗位可由臨近崗位兼職,進一步優(yōu)化了人力資源結(jié)構(gòu)。篩分效率明顯得到提升,篩分后粒煤的限下率由之前的6%降至2%,極大提高了粒煤產(chǎn)品質(zhì)量,確保裝車后粒煤產(chǎn)品質(zhì)量的合格穩(wěn)定。