作為錦州釩業(yè)的一名車(chē)間主任,焦洪堅(jiān)在日常工作中十分重視技術(shù)改造工作。幾年來(lái)在車(chē)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)和解決了多項(xiàng)工藝技術(shù)中存在的問(wèn)題,并都通過(guò)合適的方法完善解決,使車(chē)間的生產(chǎn)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
2007年之前,錦州釩業(yè)有限責(zé)任公司提釩工藝為二次提釩,該工藝流程長(zhǎng)、消耗大,同時(shí)回轉(zhuǎn)窯也需要頻繁更換焙燒物料,導(dǎo)致指標(biāo)波動(dòng)較大。焦洪堅(jiān)從自身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)出發(fā),提出一次提釩的建議,進(jìn)行試驗(yàn)攻關(guān)后取得了成功,此項(xiàng)改造所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益每年近180萬(wàn)元,項(xiàng)目獲中信錦州金屬“十一五”技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)。
在改造提釩工藝的同時(shí)焦洪堅(jiān)還建議公司改造了燃料結(jié)構(gòu),將熱值高控制精度低、故障率高的重油改為煤氣和煤粉混燒,并引進(jìn)煤氣發(fā)生設(shè)備,保障了回轉(zhuǎn)窯燃料更新的成功。改造后既能增加窯溫的調(diào)節(jié)精度又能每年產(chǎn)生600多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,該項(xiàng)目獲得錦州市科技攻關(guān)一等獎(jiǎng)。伴隨著煤氣煤粉混合燃燒代替重油的工藝革新,焦洪堅(jiān)帶領(lǐng)車(chē)間的技術(shù)工人一起進(jìn)行自主研發(fā),成功制作出新式噴槍?zhuān)磕昕晒?jié)省成本2.5萬(wàn)元。此項(xiàng)發(fā)明獲得了錦州市科學(xué)技術(shù)攻關(guān)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
2011年,為解決車(chē)間混料和收塵系統(tǒng)存在的問(wèn)題,焦洪堅(jiān)提議對(duì)混料系統(tǒng)和收塵料輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高了混料效果,解決了原收塵料直接入窯造成的轉(zhuǎn)化率不均問(wèn)題。同時(shí)減少物料飛揚(yáng)損失,也使窯尾的環(huán)境得到改善,此項(xiàng)改造每年可節(jié)省費(fèi)用共計(jì)400余萬(wàn)元。
同年,為了進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)新西蘭釩渣工藝指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)能,他帶領(lǐng)技術(shù)人員采用新西蘭和俄羅斯混燒的方式進(jìn)行焙燒生產(chǎn)。目前該焙燒模式成為生產(chǎn)新西蘭釩渣的主要生產(chǎn)方式,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能及指標(biāo)的最佳化,為公司降本增效、擴(kuò)模增容提供了技術(shù)支撐。
2012年,車(chē)間嘗試?yán)迷咸娲绞綄で蠼当驹鲂У耐緩?。并?1月成功完成工業(yè)原鹽代替工業(yè)鹽的方案。車(chē)間長(zhǎng)期以來(lái)采購(gòu)使用標(biāo)準(zhǔn)粒度的工業(yè)鹽,經(jīng)調(diào)研后,決定采購(gòu)粒度較大的工業(yè)鹽,同時(shí)安裝9FZ-45型破碎機(jī),崗位工自行對(duì)工業(yè)鹽進(jìn)行破碎以減少其采購(gòu)成本。并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況改造破碎設(shè)備后,該項(xiàng)工作得以順利實(shí)施,可降低工業(yè)鹽采購(gòu)價(jià)格40元/噸,預(yù)計(jì)每年可降低費(fèi)用近6萬(wàn)元,僅3個(gè)月即可回收設(shè)備投入費(fèi)用。