中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)選礦車(chē)間“創(chuàng)高產(chǎn)、增效益”,選礦車(chē)間進(jìn)一步發(fā)揮全員創(chuàng)效優(yōu)勢(shì),從工藝、技術(shù)等方面開(kāi)動(dòng)腦筋,力促節(jié)支降耗。
選礦車(chē)間積極向員工征求合理化建議,完善工藝,降耗提產(chǎn)。他們通過(guò)將運(yùn)輸?shù)V石的皮帶尾部防塵護(hù)罩增高80厘米,避免了鐵器、雜物劃破皮帶,直接節(jié)省成本10萬(wàn)多元;將給料機(jī)的傾角由14度調(diào)整到18度,一方面使給料機(jī)的振動(dòng)頻率由50赫茲降到35赫茲,避免了設(shè)備在高頻率下振動(dòng),有效延長(zhǎng)了給料機(jī)使用壽命,節(jié)省了電耗,另一方面使鄂式破碎機(jī)處理量由原來(lái)的每小時(shí)350噸左右,提高到了每小時(shí)450噸左右,提高了臺(tái)時(shí)破碎量。
選礦車(chē)間充分發(fā)揮技術(shù)人員的積極性,創(chuàng)新技術(shù),提質(zhì)增效。他們通過(guò)對(duì)磨礦流程進(jìn)行考察和取樣分析,發(fā)現(xiàn)了錐形旋流器造成球磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷大、沉砂夾細(xì)量大、泵能耗高等。為此,選礦車(chē)間對(duì)現(xiàn)有旋流器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,引用了兩臺(tái)新型平底柱式旋流器,使旋流器分級(jí)效率由45.69%提高至55.95%,循環(huán)負(fù)荷由416.29%降低至237.98%,也提高了球磨機(jī)每小時(shí)8噸的處理能力,每年增效398萬(wàn)元。
選礦車(chē)間號(hào)召員工修舊利廢、節(jié)支降耗。他們不僅對(duì)皮帶滾筒涂抹耐磨圖層,恢復(fù)廢舊皮帶滾筒的利用價(jià)值,而且在更換3臺(tái)圓錐破碎機(jī)襯板時(shí),沿著圓錐外切割環(huán)下方切割,使切割環(huán)重復(fù)利用。多項(xiàng)修舊改造措施為公司節(jié)約資金10多萬(wàn)元。
工藝完善、技術(shù)創(chuàng)新等措施的實(shí)施,提高了選礦車(chē)間的綜合生產(chǎn)能力,降低了各項(xiàng)工藝和設(shè)備能耗,使公司鐵精礦成本較預(yù)算節(jié)約28.58元/噸,全年為公司節(jié)約成本1400多萬(wàn)元。
采訪臨近結(jié)束時(shí),司不知主任接到了來(lái)自生產(chǎn)一線的電話。他來(lái)不及和筆者話別,又戴上安全帽,步履匆匆地走向了車(chē)間。望著他消瘦的背影,筆者在心底默默祝福,希望在2014年的日子里,他帶領(lǐng)下的選礦車(chē)間繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇挑重?fù)?dān)的精神,百尺竿頭更進(jìn)一步,為公司及集團(tuán)的快速發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。