今年以來,降本增效成為天鋼各項工作的中心。小粒度礦可以回收篩下物中>5mm的礦石顆粒,減少返礦量,起到降低成本的作用。天鋼煉鐵廠據(jù)此實施小粒度礦回收,根據(jù)成品礦與返礦的價格差異,每噸節(jié)約150元。1號高爐根據(jù)返礦量的大小,每批配加小粒度礦在400-600kg/批,現(xiàn)在每天可回收70-100t。自小粒度礦回收系統(tǒng)投入使用以來,已回收使用18570t小粒度礦,節(jié)約原料成本278萬元。
小粒度礦回收就是在礦槽增加一套返礦的二次篩分回收系統(tǒng),經(jīng)過二次篩分后>5mm礦石返回原料進行二次燒結,再供給高爐使用,避免成為廢礦。在項目投入過程中,煉鐵廠相關技術人員解決了很多問題,如小粒度礦篩上物超標,原設計小粒度礦篩子粒級為5mm,回收量大,每批返礦可回收2t左右,但經(jīng)過篩分檢驗,篩上物<5mm的比例達到35%,嚴重超標。將小粒度礦篩子粒級改為6.3mm,通過試驗性使用,回收量下降到0.6-1.2t,但篩上物中<5mm的比例下降到5%-7%,符合了入爐標準。犁頭擋料器左右漏料,3號返礦皮帶有一定內(nèi)凹弧度,犁頭擋料器是平的,返料經(jīng)過擋料器后,由于返礦皮帶被犁頭壓平,內(nèi)弧度減小,造成返料從犁頭左后方漏料。犁頭后加護皮,導料的溜子左右加護皮,防止了漏料。由于現(xiàn)場空間有限,7號、8號皮帶角度很大,造成回收和返回的顆粒礦在皮帶上滑動,四處散落。減慢皮帶速度,同時在皮帶上增加格擋槽,大大減少了散料現(xiàn)象。8號皮帶機頭平臺與3號皮帶高度差小,導料管通徑小,由于處于懸空狀態(tài),無法安裝震動裝置,在返料濕的時候,經(jīng)常堵塞導料管,解決辦法是在導料管中部開孔,增加壓空吹掃裝置。