為降低生產(chǎn)成本,今年以來,冷鋼煉鐵廠嚴格貫徹湖南博長控股集團有限公司低成本戰(zhàn)略方針,以技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新為手段,大力開展降本增效、降焦增鐵活動,取得了顯著成效。
——通過降水量燃結(jié)礦熔劑消耗。抓好輔材的質(zhì)量檢查,對外購石灰每天進行不定時抽檢,質(zhì)量差的送貨單位予以停用;精確配料,減少堿度波動;在保證高爐渣鐵水流動性同時,盡量減少白云石配比,將噸鐵成本下降3元。
——通過降低燒結(jié)礦固體燃耗。將噸鐵成本下降7元。一是合理控制焦粉的粒度及粒度組成,固體燃料的粒度大小對燒結(jié)過程影響比較大,粒度過大或過小,都會影響燃燒速度,使燒結(jié)機利用系數(shù)降低。結(jié)合冷鋼煉鐵廠實際,盡量減少0——1mm的粒級。二是將臺車攔板提高740mm,實行低水低碳厚料層操作。三是加強操作,充分利用蒸汽,提高混合料料溫,提高點火溫度,以減少表層返礦率,提高產(chǎn)量。四是提高燒結(jié)車間自產(chǎn)生石灰配比,降低其它熔劑的配入比,增加燒結(jié)礦產(chǎn)量,降低返礦率和固體燃耗。
——降低燒結(jié)返礦率,將噸鐵成本下降3.5元。通過對燒結(jié)工藝紀律的嚴格管理和對燒結(jié)振動篩的改造篩分效率的提高,以及對高爐二次篩分的管理,將返礦率下降到25%,提高5%的燒結(jié)礦產(chǎn)量。今年1——6月份,每月產(chǎn)生返礦約10萬噸,減少返礦率5%既每月可提高燒結(jié)礦產(chǎn)量約5000噸,月可節(jié)約成本650000元。
下半年,冷鋼煉鐵廠將全面投入迎接挑戰(zhàn)、戰(zhàn)勝困難、共度難關(guān)、“我為企業(yè)獻計出力”活動中,進一步挖掘潛力,努力實現(xiàn)在原有基礎(chǔ)上噸鐵成本再降100元的目標(biāo)。