近日來,峰峰集團馬頭洗選廠進一步細化內(nèi)部管理,通過加強對洗煤工藝的管理,降低了各項損失,提高回收率,洗煤效率逐步提高。
馬頭洗選廠細化指標降低消耗。針對浮選指標波動大,不好控制的難題,加強對浮選系統(tǒng)的精細化管理,強化崗位操作和設備維護保養(yǎng),及時清理礦化器保證礦化效果,確保入料濃度穩(wěn)定,在使用自動加藥系統(tǒng),仔細研究摸索出了操作的關鍵點,調(diào)節(jié)了充氣孔開度,給定加藥量,使得浮選精煤單機灰分合格率由40%提高到78%以上,油耗也降低至0.25千克/噸原煤。該廠同時制定了降低介耗的獎勵政策,規(guī)定介耗在0.8-0.6千克/噸原煤時,每降低0.1千克/噸獎單位1分;在0.6千克/噸原煤以下時,每降低0.05千克/噸原煤獎單位3分,有效挖掘三個生產(chǎn)部降耗的最大潛能。通過小改小革改進生產(chǎn)工藝,在3006#旋流器溢流箱兩個下料口中間加設一個調(diào)節(jié)插板,根據(jù)入料情況隨時進行調(diào)整,從而破解了精煤脫介篩分料不均、調(diào)整不便、產(chǎn)品帶介等“瓶頸”問題,使車間介耗降低了0.2千克/噸原煤,使車間介耗大幅度降低,實現(xiàn)了馬選本部介耗完成0.40千克/噸原煤,比目標值0.80千克/噸原煤降低了50%,創(chuàng)出了全國同行業(yè)的最好水平。
馬頭洗選廠細化成本管理練內(nèi)功,牢固樹立過“過緊日子,算細賬”的思想,每月在召開工作會議分析上月生產(chǎn)經(jīng)營指標,對加工費、材料費用等各項資金的使用情況及時進行總結、分析,確保材料、資金使用合理。在各車間廣泛開展小改小革、修舊利廢等活動,將每一顆廢舊螺絲、每一塊邊角料,每一個電氣閘門都集中收集起來,進行修復利用,變廢為寶。通過一些措施,延長設備備件的使用壽命,并對重點設備進行維修,對重點備件組織裝配,共組裝圓環(huán)鏈軸2套、水泵3臺,修理各種電動閥門和電氣開關,創(chuàng)效達上萬余元,通過以上活動即節(jié)省了大量成本費用,又保證了生產(chǎn)正常運行。
馬頭洗選廠細化技術創(chuàng)新管理降成本,,該廠在加強成本控制的同時,充分發(fā)揮“科技領先,技術創(chuàng)新”在降本增效中的作用,成立了以總工程師為領導的技術攻關小組,通過不斷的技術改造和科學管理,實現(xiàn)了壓縮成本,減少材料開支的費用。該廠充分發(fā)揮技術創(chuàng)新的優(yōu)勢,對3025#和3027#精煤脫介篩最前端的兩排篩板進行了改造,篩孔尺寸由30毫米改成0.5毫米,實現(xiàn)了所有物料沿篩子全長度脫介脫水,不但進一步起到降低生產(chǎn)介耗和精煤水分的作用,還會因物料不分級全部進入離心機,原先用于運輸30毫米以上大塊物料的3039#圓環(huán)鏈就可以停下來,每月可為廠節(jié)約電費3000多元。