中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)訊:截至2013年8月13日,茂名乙烯橡膠裝置后處理三條線電氣設(shè)備運(yùn)行周期實(shí)現(xiàn)了243天。這個(gè)數(shù)字來(lái)之不易,橡膠裝置后處理生產(chǎn)線共有34臺(tái)電機(jī),其中能因聯(lián)鎖原因全停整條生產(chǎn)線的就有20臺(tái),在這20臺(tái)設(shè)備中,8臺(tái)流化床振動(dòng)篩電機(jī)是最為脆弱故障率最高的設(shè)備,由于電機(jī)安裝方式、工作方式等先天不足的原因,振動(dòng)篩電機(jī)自投用以來(lái),接地跳閘、軸承損壞、電纜震斷等等故障時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致了生產(chǎn)線運(yùn)行周期偏短。
為了減少因電氣方面原因造成裝置非計(jì)劃停車帶來(lái)的損失,電氣車間成立了以主任劉志良為主的橡膠裝置電氣長(zhǎng)周期攻關(guān)組,通過(guò)深入分析和研究歷年來(lái)振動(dòng)篩電機(jī)發(fā)生故障的不同原因,攻關(guān)組開(kāi)出了相應(yīng)的“妙方”。
一是針對(duì)電機(jī)容易過(guò)熱燒毀的問(wèn)題,把電機(jī)繞組所用的漆包線改用耐溫溫度為180度的漆包線;二是針對(duì)跑單相燒電機(jī)的問(wèn)題,拆除電機(jī)接線端子,將軟電纜直接焊接在電機(jī)繞組上,經(jīng)過(guò)接線盒出口,用帶防護(hù)層的耐磨軟電纜接入電機(jī),然后將電纜引出機(jī)體外,最后在接線盒上填充發(fā)泡劑,將電纜包裹在其中,防止電機(jī)引線及電纜震動(dòng),該方法有效解決了由于振動(dòng)引起的跑單相燒毀電機(jī)和電機(jī)引出線絕緣接地碰殼的問(wèn)題,可謂是一舉兩得。
在解決以上兩個(gè)問(wèn)題后,通過(guò)研究損壞的軸承,發(fā)現(xiàn)軸向竄動(dòng)損壞電機(jī)軸承的原因較大,采取了第三個(gè)措施:在電機(jī)轉(zhuǎn)子上加裝銅墊片來(lái)調(diào)節(jié)軸承的軸向間隙,并將電機(jī)所用的兩套向心圓柱滾子軸承中的其中一套,更換為向心調(diào)心滾子軸承,達(dá)到了限制電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)損壞軸承的目的。同時(shí),改造完成后,軸溫又較之前降低了7度。
此外,車間制定了《橡膠電氣長(zhǎng)周期攻關(guān)獎(jiǎng)懲考核辦法》,加大科學(xué)巡檢及隱患排查治理力度,將后處理三條生產(chǎn)線所有電氣設(shè)備都列為特護(hù)巡檢設(shè)備。在值班人員每天巡檢3次的基礎(chǔ)上,班長(zhǎng)每天必須巡檢一次,分區(qū)專責(zé)工程師每周至少巡檢兩次,設(shè)備主任、運(yùn)行主任每周至少巡檢一次,同時(shí),攻關(guān)組每周召開(kāi)一次“橡膠電氣長(zhǎng)周期攻關(guān)會(huì)”,研究掌控設(shè)備的運(yùn)行狀況,并將電氣存在問(wèn)題列入動(dòng)態(tài)檢修計(jì)劃,充分利用工藝更換模板或短時(shí)停車的機(jī)會(huì)“見(jiàn)縫插針”地進(jìn)行消除。
通過(guò)以上措施,在攻關(guān)組全體成員的共同努力下,橡膠裝置后處理三條線電氣設(shè)備運(yùn)行周期實(shí)現(xiàn)了243天,杜絕了因電氣原因造成的裝置非計(jì)劃停車 。