近日,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼焦化廠熱力車間通過調(diào)整振動給料器(振動給料機(jī))傾斜角度,并在振動給料器(振動給料機(jī))內(nèi)部增加阻尼,解決了1號干熄焦振動給料器(振動給料機(jī))時有發(fā)生溜焦的問題。
由于長時間連續(xù)運行,振動給料器(振動給料機(jī))內(nèi)部零部件老化,支撐彈簧發(fā)生變形,造成無振幅而焦炭自流。該干熄爐設(shè)計排焦能力最大為每小時75噸,由于溜焦,實際排焦量達(dá)每小時90噸,紅熱的焦炭還未來得及與氮氣充分的交換熱量就已經(jīng)從干熄爐排出,造成排焦溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過額定值。
該廠熱力車間通過研究振動給料器(振動給料機(jī))工作原理,采取了調(diào)整振動給料器傾斜角度的辦法,通過現(xiàn)場考查,撤掉了振動給料器后部兩個支腿的墊板,使其后部下降了18毫米,從而使整體傾斜角度變小。運行觀察發(fā)現(xiàn),雖然排焦量得到了一定控制,但仍然高于設(shè)計值。角度調(diào)整已到達(dá)極限,該車間又采取了在振動給料器內(nèi)部增加阻尼的辦法,即增大振動給料器(振動給料機(jī))襯板的摩擦系數(shù),從而減緩焦炭流動。由于需要進(jìn)入煤氣區(qū)作業(yè),制定了詳細(xì)的檢修方案和安全方案。維修工用電焊將8個錳鋼條焊接在振動給料器出口的底板上,增加焦炭流動的阻力。試車證明,該辦法徹底解決了振動給料器(振動給料機(jī))溜焦的問題,目前干熄爐的排焦量已經(jīng)可以控制到每小時75噸以內(nèi),排焦溫度已降到200攝氏度以下。