首鋼球團(tuán)煙氣脫硫工藝及設(shè)備優(yōu)化與改造
首鋼1 # 氧化球團(tuán)生產(chǎn)線采用鏈篦機(jī) - 回轉(zhuǎn)窯 - 環(huán)冷機(jī)工藝,其煙氣脫硫采用脫硫除塵一體化的密相塔半干法脫硫技術(shù)。原生產(chǎn)原料 85% 為低硫自產(chǎn)磁精礦粉,設(shè)計(jì)進(jìn)口煙氣SO 2 含量≤800 mg/m 3 ,隨著高硫秘魯精礦粉配加比例逐步提高至 40% 后,脫硫塔進(jìn)口煙氣SO 2 含量由750 mg/m 3 升高至1 100 mg/m 3 。通過(guò)對(duì)循環(huán)灰輸送工藝、密相塔加灰工藝、循環(huán)灰加濕攪拌裝置、除塵進(jìn)口布風(fēng)工藝等環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化與改造,保證了外排煙氣出口SO 2 含量≤180 mg/m 3 。
1 前 言
首鋼1 # 氧化球團(tuán)生產(chǎn)線采用鏈篦機(jī) - 回轉(zhuǎn)窯 - 環(huán)冷機(jī)工藝進(jìn)行生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120萬(wàn) t/a。于2013 年 8 月底完成脫硫系統(tǒng)工藝改造,投入運(yùn)行。采用脫硫除塵一體化的密相塔半干法脫硫技術(shù)對(duì)球團(tuán)生產(chǎn)煙氣進(jìn)行脫硫,設(shè)計(jì)脫硫塔進(jìn)口煙氣SO 2 含量 ≤800 mg/m 3 。2014 年1 月份首鋼開(kāi)始進(jìn)行提鐵降硅工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)配礦工藝進(jìn)行了調(diào)整。隨著秘魯精礦粉配加比例逐步提高至40% 后,脫硫塔進(jìn)口煙氣SO 2 含量由750 mg/m 3 升高至1 100 mg/m 3 。通過(guò)對(duì)循環(huán)灰輸送工藝、密相塔加灰工藝、循環(huán)灰加濕攪拌裝置、除塵進(jìn)口布風(fēng)工藝等環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化與改造,提升了脫硫工藝的脫硫效率,實(shí)現(xiàn)了脫硫工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定控制,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),保證了外排煙氣出口SO 2 含量≤180 mg/m 3,達(dá)到了本地環(huán)保部門規(guī)定的 180 mg/m 3 以下標(biāo)準(zhǔn)。
2 脫硫工藝簡(jiǎn)介
球團(tuán)煙氣脫硫工藝系統(tǒng)主要由煙氣系統(tǒng)、密相塔系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、脫硫劑儲(chǔ)備輸運(yùn)系統(tǒng)、脫硫劑循環(huán)輸送系統(tǒng)、副產(chǎn)物儲(chǔ)備輸運(yùn)系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng),及其與之配套的供水、供電、供氣設(shè)施等構(gòu)成,其主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表 1。
工作原理:脫硫除塵一體化的密相塔半干法脫硫技術(shù)是一種以鈣基脫硫劑 CaO 為主的增濕類煙氣脫硫技術(shù),細(xì)粉狀脫硫劑在加濕混合器內(nèi)加濕混合,水均勻分配到顆粒表面,加濕后的脫硫劑與 SO 2 在脫硫塔內(nèi)進(jìn)行脫硫反應(yīng)。球團(tuán)煙氣脫硫工藝流程如圖 1 所示。
3 工藝優(yōu)化及改造
3. 1 問(wèn)題的提出
首鋼球團(tuán)廠一直采用首鋼礦業(yè)公司自產(chǎn)精礦粉為生產(chǎn)原料。為了提高球團(tuán)礦品位和綜合入爐品位,降低高爐渣比與焦比,提高高爐利用系數(shù)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),自2014 年1 月份開(kāi)始進(jìn)行提鐵降硅工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,改用 60% 的自產(chǎn)精礦粉 +40%秘魯精礦粉進(jìn)行氧化球團(tuán)生產(chǎn)。經(jīng)檢測(cè),自產(chǎn)精礦粉與秘魯精礦粉的含硫量分別為0. 089% 與0. 18%。原料改變的直接后果是生產(chǎn)煙氣中二氧化硫的含量大幅提高,脫硫裝置進(jìn)口煙氣SO 2 含量由750 mg/m 3 升高至1 100mg/m 3 。為了達(dá)到本地環(huán)保部門規(guī)定的外排煙氣出口SO 2 含量≤180 mg/m 3 的要求,對(duì)原有的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化與改造。
3. 2 改造脫硫塔底灰斗,提高脫硫劑循環(huán)量
原設(shè)計(jì)脫硫塔的塔底為平底,布置有1 # 、2 # 、3 # 脫硫劑循環(huán)出料口,靠近煙氣進(jìn)口的為1 #出料口,1 # 出料口上方正對(duì)著經(jīng)雙軸攪拌加濕機(jī)加濕攪拌后的加料下灰口,循環(huán)脫硫劑經(jīng)加濕攪拌后進(jìn)入脫硫塔,與煙氣中的SO 2 發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成硫酸鈣和亞硫酸鈣,從而脫除煙氣中的SO 2 。加濕攪拌后的脫硫劑進(jìn)入脫硫塔后,由于自身重力,并不能全部隨煙氣流一起進(jìn)入脫硫塔上方繼續(xù)參與脫硫反應(yīng),其中的大顆粒依粒徑大小依次落入1 # 、2 # 、3 # 出料口,在出料口處由氣力輸送方式輸送至雙軸攪拌加濕機(jī)內(nèi),反復(fù)以上過(guò)程。從而導(dǎo)致塔底的循環(huán)脫硫劑系統(tǒng)出現(xiàn)“短路”現(xiàn)象,大顆粒脫硫劑不能參與脫硫系統(tǒng)的大循環(huán),水分和質(zhì)量越長(zhǎng)越大,形成了局部惡性循環(huán)。塔底的“平底船式”灰斗結(jié)構(gòu)加劇了這一過(guò)程,大量脫硫劑堆積于死角并出現(xiàn)板結(jié),導(dǎo)致灰斗的實(shí)際利用空間大幅降低,嚴(yán)重時(shí)造成塔底1 # 、2 # 給料機(jī)及輸灰管道出現(xiàn)堵塞,影響脫硫效果。為了解決此問(wèn)題,將脫硫塔原設(shè)計(jì)的“平底船式”大灰斗改造為3 個(gè)錐形料斗,使脫硫劑在灰斗內(nèi)不能留存,全部參與系統(tǒng)的循環(huán),提高了脫硫劑的循環(huán)量,促使脫硫劑加水過(guò)程更加均勻,塔底脫硫劑水分降低了0. 4% ~0. 5%,雙軸加濕機(jī)循環(huán)脫硫劑白灰的水分降低了0. 6% ~0. 8%,為后期增大加水量、提高脫硫率提供了條件?;叶犯脑烨昂蟮乃酌摿騽┧?、雙軸加濕機(jī)循環(huán)脫硫劑水分對(duì)比分別見(jiàn)表2與表3,灰斗結(jié)構(gòu)改造示意見(jiàn)圖2。
3. 3 優(yōu)化循環(huán)脫硫劑工藝管道,提高循環(huán)速率
脫硫塔有一個(gè)新脫硫劑加入點(diǎn),新脫硫劑由脫硫劑倉(cāng)用氣力輸送方式通過(guò)該點(diǎn)直接打入脫硫塔。另有3 個(gè)循環(huán)脫硫劑加入點(diǎn),其中1 個(gè)是脫硫塔底灰斗脫硫劑循環(huán)加入點(diǎn),另2 個(gè)是遠(yuǎn)離雙軸攪拌加濕機(jī)的除塵器3 # 、4 # 灰斗中累積的脫硫劑加入點(diǎn),由灰斗下方給料機(jī)經(jīng)氣力輸送管道,少量加水后直接打入脫硫塔的左右兩側(cè)。因此,如何縮短除塵 1 # 、2 # 灰斗的脫硫劑進(jìn)入脫硫塔的過(guò)程,對(duì)提高脫硫系統(tǒng)的脫硫效率意義重大。
為此,對(duì)塔底循環(huán)脫硫劑輸送管道進(jìn)行了改造,將塔底水分含量高的循環(huán)脫硫劑用氣力輸送至脫硫塔,進(jìn)入脫硫塔的點(diǎn)位就選在雙軸攪拌加濕機(jī)上方的脫硫塔壁處。同時(shí),將除塵器1 # 、2 # 反吹頻次提高1. 5 倍,灰斗下方的給料量也提高近1. 5 倍,在雙軸攪拌加濕機(jī)灰量不變的情況下,加濕水量也相應(yīng)提高了40% 以上,2 臺(tái)雙軸的加水量由0. 7 ~0. 8 t/h 均提高至1. 2~1. 3 t/h,加濕水總量由 2. 0 ~ 2. 2 t/h 提高至3. 0 ~3. 2 t/h,并對(duì) # 、2 # 雙軸攪拌加濕機(jī)的 2臺(tái)水泵進(jìn)行增容改造來(lái)滿足脫硫系統(tǒng)對(duì)水量的需求。輸灰管道改造后,相應(yīng)提高了循環(huán)脫硫劑的循環(huán)倍率,直接提高了脫硫塔內(nèi)的脫硫劑濃度含量,使脫硫系統(tǒng)的脫硫效率得到了大幅改善。改造前后脫硫系統(tǒng)加水量及脫硫效果對(duì)比見(jiàn)表4 與表5,脫硫塔底循環(huán)脫硫劑輸送管道改造示意如圖3。
3. 4 增加立式攪拌裝置,改善脫硫劑與煙氣的攪拌效果,提高脫硫效率
煙氣與加濕后的循環(huán)脫硫劑接觸面積越大,脫除SO 2 的量就越高,脫硫效果越好。由于加濕循環(huán)灰從雙軸下料口落下后與攪拌軸的距離相對(duì)較遠(yuǎn),為了加強(qiáng)脫硫劑與煙氣的混合效果,在雙軸攪拌加濕機(jī)下料口處增加了2 臺(tái)立式攪拌裝置,使加濕循環(huán)脫硫劑從雙軸下料口落下后立即進(jìn)行攪拌,并與煙氣混合,提高了煙氣與加濕循環(huán)灰的接觸面積,使雙軸的加水量進(jìn)一步提高至1. 5 t/h × 2 臺(tái),脫硫效果得到進(jìn)一步提升。增加立式攪拌裝置前后的脫硫效率對(duì)比見(jiàn)表6。
4 結(jié) 語(yǔ)
1)通過(guò)對(duì)脫硫塔底灰斗改造,解決了原灰斗積灰、結(jié)塊的問(wèn)題,使脫硫塔底所有的脫硫劑均參與脫硫系統(tǒng)的循環(huán),提高了脫硫劑的循環(huán)量,同時(shí)為提高脫硫劑的加水量提供了條件,有利于系統(tǒng)脫硫效率的提高。
2)通過(guò)優(yōu)化改造循環(huán)脫硫劑工藝管道、增容加水水泵與立式攪拌裝置等措施,提高了脫硫劑的循環(huán)速率,從而提高了脫硫塔內(nèi)部脫硫劑的濃度,實(shí)現(xiàn)了脫硫劑在脫硫塔內(nèi)的“密相”,提高了其脫硫效果。同時(shí),通過(guò)增大對(duì)脫硫劑的加水量,使脫硫塔內(nèi)煙氣、脫硫劑和水三相混合更加均勻,脫硫效果進(jìn)一步提高。在高硫秘魯精礦配比逐步提高至40%,脫硫塔進(jìn)口煙氣SO 2 濃度由750 mg/m 3 升至1 100 mg/m 3 的情況下,實(shí)現(xiàn)了外排煙氣出口SO 2 ≤180 mg/m 3 的目的,達(dá)到了本地環(huán)保部門的規(guī)定。
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