ZSG系列自清理棒條振動篩在燃煤篩分系統(tǒng)中的運用
火力發(fā)電廠使用循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特點是經(jīng)過篩分的煤粒在適當?shù)臍饬髯饔孟拢诖仓幸幻娣v運動,一面燃燒。它既不同于煤粉鍋爐的燃燒方式,也不同于層燃爐的燃燒方式,它是一種沸騰燃燒。實踐證明,入爐煤的顆粒度對循環(huán)流化床鍋爐的點火啟動、運行控制、燃燒效率均有很大影響。
通過篩分,至少有70%的燃煤可直接供給鍋爐使用。以某電廠使用的SG-M440/13.7CFB-M564型循環(huán)流化床鍋爐為例,其燃煤供給系統(tǒng)出力為300t/h,在線配置兩級碎煤機,額定功率合計635kw。鍋爐耗煤量按2000 t/天估算,運行時間按300天/年估算,年耗煤約600萬噸。不需破碎的燃煤為:600萬噸×70%=420萬噸。兩臺碎煤機節(jié)電總量為:4200000 t÷300 t/h×(185+450)kw/h=8890000 kw,按0.50元/ kw估算,年節(jié)約電費為444.5萬元。由此可見,對燃煤篩分系統(tǒng)采取科學的技術措施加以改進具有重要的現(xiàn)實意義。
新鄉(xiāng)高服篩分機械有限公司根據(jù)二十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,并做了大量的市場調(diào)研工作,實地走訪了許多煤炭行業(yè)客戶,總結(jié)了煤炭在含水率8%-15%之間,網(wǎng)孔小于30mm時,最易粘堵,極大的降低了振動篩的工作效率,使之不能滿負荷出力,并要定期清理,增加了大量的工作強度。
尤其電廠用煤,為配合循環(huán)流化床鍋爐燃燒要求,煤炭粒度往往要求嚴格控制在13mm或10mm以下,煤炭又露天堆放,不能有效控制含水量,造成含水量超過8%,從而使電廠常用的環(huán)錘式破碎機粘堵,只能達到額定產(chǎn)量的50%。大部分電廠為緩解環(huán)錘式破碎機工作壓力,配備振動篩提前篩分合格煤碳,但是普通振動篩也無法解決篩孔粘堵問題,工作效率隨之逐漸下降;更有電廠設計二篩二破,沒有顯著效果,反而增加了采購成本、運營成本及工作強度。
高服篩機瞄準市場機遇,大膽技術創(chuàng)新,針對電廠生產(chǎn)了新型的ZSG系列自清理棒條振動篩產(chǎn)品。
ZSG系列自清理棒條振動篩具有四重防粘堵設計:
1、通過提高棒條篩板中的棒條與機體共振頻率及振動幅度,使之高效的上下跳躍、抖動,從而抖掉粘連在棒條上的煤粉;
2、同時通過煤炭流過棒條時產(chǎn)生的沖擊力使棒條自轉(zhuǎn)形成離心力,甩掉黏著煤粉;
3、相鄰棒條錯位跳躍,有效防止碳粒的卡堵;
4、創(chuàng)新設計的槽型限位,保證了棒條跳躍空間,同時棒條在槽內(nèi)對角跳躍清理槽內(nèi)煤粉,防止槽內(nèi)粘堵,影響棒條跳動。
目前,平頂山飛行化工有限公司、平頂山神馬集團、滁州熱電廠、云南后所煤礦、鎮(zhèn)江大港熱電廠、湖南懷化金大地新型材料有限公司、鄭州拓洋實業(yè)有限公司、棗莊市薛城柴里煤礦等眾多使用客戶對ZSG系列自清理棒條振動篩產(chǎn)品,給予了高度評價:切實的解決了煤炭的粘堵老、大、難問題,改良了篩分工藝,降低了運營成本及工作強度,是節(jié)能增效的好產(chǎn)品。
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