今年初以來,中國寶武馬鋼礦業(yè)南山礦凹山選礦廠(下稱凹選廠)向內(nèi)部管理要潛力。上半年,該廠累計生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鐵精礦68.05萬噸,非主業(yè)尾砂建材產(chǎn)品產(chǎn)量達144萬噸,資源綜合利用率達70%,鐵精礦平均品位達到64.13%,圓滿實現(xiàn)了鐵精礦產(chǎn)量、進度“雙過半”。
技術(shù)進步添活力。凹選廠充分發(fā)揮“孫玉林”創(chuàng)新工作室的作用,大力開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動。上半年,該廠先后完成新建供礦膠帶項目對接、磨礦專家系統(tǒng)、精礦倉儲的物流改造、精礦過濾系統(tǒng)改造、超細碎磁滑輪返回皮帶改造、7#皮帶縮短改造等“短平快”項目,成功淘汰了10條皮帶舊產(chǎn)線,使電耗成本和設(shè)備成本雙雙降低70%左右;完成超細碎篩分3個泵站及小對輥系統(tǒng)粗精泵工頻改變頻技改項目,相比改造前可節(jié)能25%。針對生產(chǎn)經(jīng)營中的難點、堵點問題,該廠還發(fā)動干部職工群策群力,有效降低一線工人的勞動強度,為該廠實現(xiàn)智能化生產(chǎn)和無人化操控打下了堅實的基礎(chǔ)。
靈活組產(chǎn)增潛力。由于高村三期礦源原品含泥量大,凹選廠極易出現(xiàn)超細碎系統(tǒng)通過困難及撈砂系統(tǒng)尾礦量大等問題。該廠一改以往的被動式組產(chǎn)模式,以更靈活、更有效的方式進行科學(xué)組產(chǎn)。上半年,該廠先后進行超細碎總尾溜槽改向、對輥承斗清堵裝置試用、直線篩篩網(wǎng)孔徑參數(shù)優(yōu)化等適應(yīng)性調(diào)整措施,持續(xù)優(yōu)化和改進超細碎粗板和8#、9#、20#、21#調(diào)試皮帶的下礦漏斗,恢復(fù)7號倉空氣炮系統(tǒng),系統(tǒng)通過能力提升到50%以上。
精準研判提效率。凹選廠的領(lǐng)導(dǎo)干部深入產(chǎn)線查找問題,積極加強產(chǎn)線間的溝通,時刻關(guān)注入選原礦性質(zhì),針對超細碎檢修存在的人手少、工作量大等問題,優(yōu)化了崗位衛(wèi)生、檢修兩個清單;組織對球磨機設(shè)備的周期性、規(guī)律性進行研判,開展計劃檢修,對輥系統(tǒng)的作業(yè)率提升了15%,磨機臺時能力也由240噸/小時提高到295噸/小時。此外,為加快推進自動化改造及設(shè)備一鍵啟停的完善工作,凹選廠積極拓展技能人員培訓(xùn),一批一專多能、一崗多用的復(fù)合型人才得以脫穎而出,極大地緩解了內(nèi)部結(jié)構(gòu)性缺員的矛盾,為選廠上半年各項經(jīng)濟技術(shù)指標的逆勢上揚,提供了強有力的支撐和保障。