選礦廠可以通過安裝配備標準零部件的新破碎機,顯著降低磨耗件成本并提高成本效益。在芬蘭的Boliden Kylylahti銅礦,美卓新型C130顎式破碎機和GP330圓錐破碎機在4天內完成了安裝。
盡管Boliden Kylylahti銅礦的預計服務年限僅剩四年,但該礦依然決定將上世紀60年代的顎式和圓錐破碎機快速升級為美卓的最新機型,他們認為這能為選礦廠帶來回報。
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Boliden Kylylahti銅礦維護保養(yǎng)經(jīng)理Timo Kaariaho (中)和選廠經(jīng)理Janne Laukkanen,正在與美卓現(xiàn)場維護保養(yǎng)主管Matti Salminen (左)討論破碎機安裝細節(jié)。
“與美卓進行討論后,我們認為,新型C130顎式破碎機和GP330圓錐破碎機非常值得投資。考慮到我們礦石的高磨蝕性,美卓新設備將有助于降低破碎機備件成本,這些節(jié)省將對整個礦山的單位成本帶來顯著影響。” Boliden Luikonlahti 選廠磨礦經(jīng)理Janne Laukkanen說。
Timo Kaariaho認為,新破碎機將有助于礦山持續(xù)穩(wěn)定運行,還能提高維護保養(yǎng)的安全性。
“由于礦石的磨蝕性高,我們必須經(jīng)常調整破碎機排料口。在舊破碎機上,我們必須手動調整。而使用美卓新機型后,因為有了液壓調整系統(tǒng),可以實現(xiàn)快速安全的自動調整。而且單個磨耗件也可以更快地完成更換。” Kaariaho說到。
破碎機快速升級
從投資決策到安裝,Boliden Kylylahti的整個破碎機升級項目僅用時三個月零幾天,而且實際安裝只花了四天時間。美卓礦機芬蘭南部區(qū)域銷售經(jīng)理Timo Sarvijärvi表示,設備升級將會給礦山帶來收益。
美卓坦佩雷工廠在兩個月內完成了破碎機制造交貨,實際安裝只花了四天,同時還更換了磨機襯板。
周末,Kylylahti員工拆除了舊的Lokomo MK120C顎式破碎機和東德制造的Ernest Thällman 5½ ft圓錐破碎機。周日晚上,美卓的6人安裝團隊進入現(xiàn)場。
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現(xiàn)場維護保養(yǎng)主管Matti Salminen保證GP330圓錐破碎機的安裝能按計劃進行。
破碎機基礎安裝完畢后,重約40噸的C130顎式破碎機和給料斗通過一臺移動式吊車被吊運至粗碎破碎站。重15噸的GP330圓錐破碎機被分為兩部分吊裝至細碎破碎段。
周二,美卓完成了破碎機安裝的所有主要工作。Boliden負責電氣安裝,以及破碎機與給料和排料系統(tǒng)的連接。
破碎機周三調試,周五投產(chǎn)
到周三,選廠已經(jīng)開始對破碎機進行調試。到周四,電源接通,并給入第一批礦石。周五上午,已經(jīng)按計劃開始實際生產(chǎn)。
在Luikonlahti選廠,來自Polvijärvi的銅礦石于工作日的早6點至晚10點進行破碎。C130顎式破碎機排料口為100–120 mm,每小時破碎約250噸礦石。
礦石再進入GP330中細碎圓錐破碎機被破碎為更細的顆粒,目標粒度為10mm。由于礦石的磨蝕性, GP330有多種優(yōu)化磨耗件的方法,能從中節(jié)省更多費用。
適合磨礦的更細的礦石粒級
選礦廠經(jīng)理Janne Laukkanen希望美卓的新型GP330細碎破碎機能生產(chǎn)比以前更細的磨礦給料。
“以前的破碎機磨礦給料粒度是12mm,我們現(xiàn)在希望把它減小到10mm。磨機給料粒度越小,越利于我們降低碎磨成本,也能降低電耗。” Laukkanen說。
Kylylahti選礦廠目前每年加工750,000噸礦石。礦石中含有約1.4%銅、1.0 g/t金和0.6%鋅。精礦均為公司自用:銅精礦供Harjavalta冶煉廠使用,鋅精礦供Kokkola冶煉廠使用。
“總產(chǎn)量將保持不變,即便如此,新破碎機還有進一步提高產(chǎn)能的空間。事實上,Boliden公司一直在芬蘭探索新的礦藏,希望能找到更多礦物資源。” Laukkanen說。