山東能源棗礦集團(tuán)高莊煤業(yè)公司洗煤廠始終堅(jiān)持以“智”創(chuàng)效原則,近日,自主設(shè)計(jì)了單向強(qiáng)力糾偏裝置——“糾偏器”,解決了皮帶跑偏、落煤量大的問(wèn)題。

據(jù)了解,該公司洗煤廠930膠帶承載著壓濾機(jī)煤泥的運(yùn)輸任務(wù),因皮帶道起伏較大,傳統(tǒng)的皮帶托輥底座雖然可以微調(diào)節(jié),但容易起伏,造成皮帶跑偏、落煤量大、清理難度大。
為解決這一問(wèn)題,該公司洗煤廠專門(mén)成立技術(shù)攻關(guān)小組,分析起伏坡度數(shù)據(jù)。通過(guò)反復(fù)推斷和試驗(yàn),使用廢舊鋼板加工制作了單向強(qiáng)力糾偏裝置。該裝置連接皮帶托輥后,通過(guò)調(diào)整跑偏卡座,讓跑偏的皮帶逐漸恢復(fù)運(yùn)行角度,從而減少了皮帶跑偏造成的落煤現(xiàn)象。
“過(guò)去皮帶跑偏,好幾個(gè)地方出現(xiàn)落煤現(xiàn)象,影響了當(dāng)班的運(yùn)煤量。自從安裝了皮帶糾偏器,零星的落煤很容易清理,原來(lái)3個(gè)小時(shí)清理的皮帶道,現(xiàn)在半個(gè)小時(shí)就能完成。”洗煤廠職工姜巖說(shuō)。

通過(guò)在皮帶輸送機(jī)上安裝“糾偏器”,大大減少了皮帶跑偏事故率,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了撕皮帶等事故隱患。同時(shí)也降低了膠帶及托輥的維護(hù)費(fèi)用,年可節(jié)約材料費(fèi)用13.5萬(wàn)元。