近日,廣州石化動力事業(yè)部動力一站4號煤粉爐電除塵優(yōu)化改造后評價工作全部完成。數(shù)據(jù)顯示,改造后的4號煤粉爐電除塵能耗指標比改造前下降9.4%,節(jié)能改造效果顯著。
動力一站4號煤粉爐電除塵裝置因原工頻整流除塵技術(shù)效率低,運行功率因數(shù)低,設(shè)備發(fā)熱量大,能耗高,不具備節(jié)能控制模式,也不能遠程監(jiān)控。為提升裝置節(jié)能降耗水平,提高除塵效率,實現(xiàn)遠程監(jiān)控,廣州石化將煤粉爐電除塵優(yōu)化改造項目列為綠色企業(yè)創(chuàng)建的重要項目之一。經(jīng)過前期技術(shù)方案洽談和成熟用戶現(xiàn)場考察,最終選定高頻電源新技術(shù)作為煤粉爐電除塵優(yōu)化改造項目的技術(shù)方案,并獲總部批復(fù)。
高頻開關(guān)技術(shù)的高頻電源是一個與線路頻率無關(guān)的可變脈動電源,可以給除塵器提供接近純直流到脈動幅度很大的各種電壓波形,針對各種特定的工況,可以提供最合適的電壓波形,從而提高除塵效率。
2018年年底,動力事業(yè)部利用4號煤粉爐大修時機,同步實施高頻電源新技術(shù)改造,拆除了原整流變與控制柜,安裝了兩套高頻電源設(shè)備。改造完成后,電除塵電場帶載試驗參數(shù)經(jīng)檢測全部合格,投入正常運行。
電除塵優(yōu)化改造項目投用半年來,4號煤粉爐電除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定,除塵效果好,能耗明顯下降。據(jù)統(tǒng)計,每年可節(jié)約脫硫劑費用60余萬元,節(jié)省煤燃料400多噸。