山西西山晉興能源公司斜溝選煤廠是一座特大型礦井型選煤廠,其設計處理能力15.0 Mt/a。該廠粗粒煤泥先經(jīng)旋流器組分級濃縮,然后分別采用粗煤泥離心機和篩網(wǎng)沉降離心機處理。自一期系統(tǒng)投入生產運行7 a以來,先后選用的10臺美國DMI 44×132型篩網(wǎng)沉降離心機總體運行平穩(wěn),大大減輕了濃縮機、壓濾機負擔,降低了混煤水分,在煤泥水處理系統(tǒng)中發(fā)揮了巨大作用,取得了較好的經(jīng)濟效益,但是在使用和維護過程中,發(fā)現(xiàn)該型離心機部分構件的設計仍有優(yōu)化空間。
01設備技術參數(shù)、結構和工作原理
斜溝選煤廠采用的美國DMI44×132型篩網(wǎng)沉降離心機,設計入料上限3 mm,有效回收下限0.045 mm,最大礦漿入料量225 m3/h,產品外在水分不大于18%,篩網(wǎng)尺寸1 118 mm×3 353 mm。該設備具有運行可靠性高,濾餅水分低,排料均勻、穩(wěn)定、連續(xù)的優(yōu)點,為其產品均勻摻混煤創(chuàng)造了條件,與“弧形篩預脫水+高頻篩”的處理方法相比,產品水分可以控制在16%以內,單臺處理量可達35 t/h。

篩網(wǎng)沉降離心機的內部構造見1圖。轉鼓在入料端為圓柱形,在中間過渡段為圓錐形,在出料端篩網(wǎng)脫水段為圓柱形,轉鼓靠近入料端的端面上有溢流堰,調整該堰板深度即可控制料漿池的深度,靠近中間兩個溜槽為脫水產物排出口。進入沉降離心機入料室的煤泥水在轉鼓轉動產生的離心力作用下,在沉降脫水段實現(xiàn)初步固、液分離,固體物料下沉到底部緊貼機體內壁,被轉鼓內的螺旋轉子推送到篩網(wǎng)脫水段,上層澄清液體和細微顆粒通過溢流堰排出,被螺旋轉子推送到篩網(wǎng)脫水段的煤漿在擠壓力和離心力的共同作用下,在篩網(wǎng)脫水段進行二次脫水后被螺旋轉子推送到卸料端,被卸料刮刀刮出成為濾餅產品,最后篩網(wǎng)脫水段濾液和溢流堰流出的離心液匯集到一起排出。
使用過程中,多次對DMI-44×132型篩網(wǎng)沉降離心機進行檢查,發(fā)現(xiàn)其具有以下特點:
(1)產品外在水分低。該型沉降離心機產品水分在14%~16.5%之間波動,入料中被脫水回收的煤泥超過60%。隨著入料中小于0.045 mm粒級的增加,固體回收率也隨之增加,該指標的高低僅是一個使用效果的參考值。脫水率達到98.6%,即脫水產品中混雜的水量占入料水量的1.4%時,脫水效果明顯優(yōu)于高頻篩。

(2)能有效回收大于0.045 mm粒度級煤泥。在該型離心機脫水產品中,0.075~0.045 mm粒度級為主導粒級,在產品中約占1/3,小于0.2 mm粒級占50%以上,對細顆粒回收效果較好(見表1),進入下一段濃縮作業(yè)的固體量減少,大大減輕了濃縮和壓濾系統(tǒng)的負擔,保證了煤泥水系統(tǒng)正常運轉。
(3)提高了煤泥水系統(tǒng)工藝調整的靈活性。生產過程中,根據(jù)不同粒度級含量的變化,需要減輕濃縮機負荷時,只需要調整濃縮旋流器入料壓力或底流口直徑,便可調整沉降離心機入料量,調整靈活方便。
(4)提高了產品質量穩(wěn)定性。斜溝選煤廠主要產品包括氣精煤和洗混煤,混煤產品對細粒度煤泥的均質化程度要求較高,而篩網(wǎng)沉降離心機脫水產品水分低,產品出料連續(xù)、松散,能均勻摻入洗混煤,滿足洗混煤質量的要求,這對保證混煤質量均衡、穩(wěn)定有重要作用。
(1)應力應變器(見圖1)反饋的扭矩值準確度差。應力應變器反饋的扭矩值需要定期校準,相同處理量下,扭矩值偏差最大可達30%。如果扭矩過大時得不到準確反映,容易使安全銷折斷,影響設備正常運行,且安全銷折斷后自動開啟篩籃沖洗水功能,導致產品水分大幅波動。
(2)潤滑系統(tǒng)的熱交換器冷卻面積小,冷卻水流量表結垢嚴重。潤滑系統(tǒng)油泵從油箱內吸油,經(jīng)過過濾器、水冷式熱交換器(圖2),然后經(jīng)過流量開關分配,分別送入主軸承、副軸承和齒輪箱,最終回流到油箱。系統(tǒng)采用的冷卻器型號是AB-703-B4-FP,存在冷卻面積偏小、內部蜂窩狀通道容易結垢堵塞、潤滑系統(tǒng)的降溫效果差導致軸承溫度偏高、冷卻水流量表結垢導致流量顯示不準確等問題。在手動控制調節(jié)離心機進料閥門的情況下,不能根據(jù)離心機運行狀況對入料進行實時控制和調節(jié)優(yōu)化,在入料濃度出現(xiàn)大幅波動時,扭矩變化較快,極易導致安全銷扭斷,影響了設備的平穩(wěn)運行。

(3)入料端支撐轉子的耳軸軸承潤滑標準不合理,密封圈容易失效。靠入料端的軸承和支撐轉子的耳軸之間有兩道骨架密封,其作用是將軸承的潤滑系統(tǒng)和轉子的入料腔隔離,4個潤滑脂注入口分別對應不同的潤滑通道,需定期分別注入足量潤滑脂,確保密封圈得到充分潤滑,同時保持軸承側的壓力高于轉子入料倉。斜溝選煤廠先后有多臺離心機出現(xiàn)煤泥水串入軸承潤滑系統(tǒng)的案例,在拆開后發(fā)現(xiàn)按照說明書指示潤滑脂注入量難以滿足實際需求,導致耳軸和骨架密封接觸部位出現(xiàn)磨損,密封圈失效后,沉降離心機入料倉內的煤泥水滲入耳軸軸承潤滑系統(tǒng),最終影響了軸承使用壽命。

(4)篩網(wǎng)沖洗水噴頭容易磨損和堵塞。離心機篩網(wǎng)為鋼結構筒體,上面布滿一排13個邊長為50.8 mm的方孔,筒體內部粘結細長孔的碳化鎢篩瓦和陶瓷片。在工作過程中,篩網(wǎng)脫水段的物料承受500 g的離心力,被脫除的離心液高速甩向由耐磨陶瓷保護的離心液倉體,而沒有耐磨陶瓷保護的篩網(wǎng)沖洗水噴管及噴頭暴露在外,容易受到離心液的沖擊而造成磨損。由于篩網(wǎng)沖洗水噴頭孔徑過小,在使用潔凈度較差的循環(huán)水時還容易堵塞。
(5)濾餅卸料沖洗噴頭容易堵塞,導致濾餅卸料刮刀使用壽命受影響。DMI篩網(wǎng)沉降離心機在卸料端裝有阿留馬鋁錳合金材質的濾餅卸料刮刀,設計使用壽命2 500 h。使用過程中發(fā)現(xiàn),沉降離心機卸料端物料在刮刀四周槽體上粘連現(xiàn)象較明顯,使刮刀和周圍槽體粘連的物料之間產生摩擦,導致刮刀壽命不足1 500 h。有時粘連的物料在生產過程中堵死卸料端噴頭,造成噴頭在停機時不能正常發(fā)揮作用。
(1)增設現(xiàn)場PLC控制柜,預留移動終端控制接口,將沉降離心機入料閥門、旁通閥門、沖泵水閥門、篩網(wǎng)沖洗水閥門及扭矩傳感器等接入現(xiàn)場控制柜,通過預留移動終端控制功能,實現(xiàn)遠程持續(xù)精確監(jiān)控離心機運行狀態(tài),利用智能化選煤廠移動控制終端和集中控制系統(tǒng)同時對離心機進行監(jiān)控。
(2)將應力應變器更換為稱重傳感器形式,對設備工作過程中的扭矩進行準確監(jiān)控。在扭矩過載情況下,自動打開旁通閥門切斷入料,從而控制設備入料量,保證設備的穩(wěn)定運行。
(3)對潤滑系統(tǒng)進行改造,更換換熱能力更大的換熱器和防結垢流量計,從而降低潤滑油溫,提高流量監(jiān)控準確性,保證設備正常運行。
(4)優(yōu)化螺旋轉子推力軸承潤滑系統(tǒng)的密封設計,避免潤滑脂注入量掌握不當導致煤泥水進入潤滑系統(tǒng)。
(5)改造篩網(wǎng)沖洗水系統(tǒng),延長噴頭、噴管的使用壽命,降低噴頭堵塞的故障率。
(6)優(yōu)化卸料端卸料沖洗噴頭的位置,同時對卸料沖洗噴頭采用單獨供水,提高沖洗水壓,改善沖洗效果,以延長卸料刮刀使用壽命。
DMI篩網(wǎng)沉降離心機工藝性能穩(wěn)定,脫水效果好,出料均勻穩(wěn)定,能滿足選煤廠工藝需求,但在扭矩傳感系統(tǒng)、潤滑冷卻系統(tǒng)、篩籃沖洗系統(tǒng)上仍需要進一步優(yōu)化,以適應現(xiàn)場工況,不斷提高其在煤泥水處理系統(tǒng)中的使用效果。