國家能源集團榆神公司青龍寺煤礦從2016年10月1日聯(lián)合試運轉(zhuǎn)伊始,就變革傳統(tǒng)生產(chǎn)模式,建立了“6280”生產(chǎn)模式,取消了夜班生產(chǎn)。
在工作時間減少三分之一的情況下,268人“玩轉(zhuǎn)”了一座年產(chǎn)300萬噸的礦井和一座相應能力的洗煤廠。
“逼”出來的“6280”模式
“6280”生產(chǎn)模式是指早班檢修6小時,生產(chǎn)2小時;中班生產(chǎn)8小時;早班檢修完生產(chǎn)和中班8小時生產(chǎn)是連續(xù)進行的,交接班在崗位上進行;零點班,也就是夜班,取消作業(yè),人和機器均休息,區(qū)別于傳統(tǒng)的“三八”式生產(chǎn)模式。
談起“6280”生產(chǎn)模式,青龍寺煤礦黨委書記、礦長高治洲感慨道:“這真是‘逼’出來的!”
2013年以來,受煤炭市場急劇下滑等因素影響,集團公司在煤礦建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營上更為謹慎,青龍寺煤礦人員無法配備到位。
該礦設(shè)計年產(chǎn)能300萬噸,配套年產(chǎn)500萬噸的洗煤廠,定編人員900多人,但當時青龍寺煤礦僅有268人。
盡管98%的員工文化水平都在大專以上,但隊伍年輕,經(jīng)驗不足,加上當時煤炭市場不明朗,人才流失嚴重。受政策限制,流失掉的又無法補充。
“煤礦要生產(chǎn),要經(jīng)營管理好,按照傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式,這么少的人,是不可能的。”高治洲說,一些人員富余的兄弟單位紛紛表示,要以勞務輸出的方式承包洗煤廠和井下的部分工程。
經(jīng)過反復溝通研究,青龍寺煤礦最后決定:不能丟失一塊“陣地”。
發(fā)揮人和科技的力量
而要守住“陣地”,青龍寺煤礦的秘訣是發(fā)揮人和科技的力量。
作為國家能源集團首批數(shù)字礦山建設(shè)試點礦井,青龍寺煤礦實現(xiàn)了信息采集全覆蓋、數(shù)據(jù)資源全共享、統(tǒng)計分析自動化、業(yè)務管理透明化、生產(chǎn)過程全記錄;主通風機、壓風系統(tǒng)、黃泥灌漿系統(tǒng)、35千伏變電站實現(xiàn)“四合一”區(qū)域集中控制;綜合數(shù)字通信中心系統(tǒng)具備人員定位、4G通信、礦井廣播、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?,實現(xiàn)了綜采工作面機頭和馬蒂爾可視化遠程集中控制。
除了人少的矛盾,人員素質(zhì)也制約著礦井發(fā)展。該礦綜采隊是在聯(lián)合試運轉(zhuǎn)時,由連采隊全隊劃轉(zhuǎn)組建的,大部分隊員沒有接觸過綜采。
于是,青龍寺煤礦下功夫培養(yǎng)“精一門、專兩門、懂三門”的復合型人才,推行員工輪崗制,對班長以上管理人員實行競聘,讓有能有為者有位;推行崗位技能等級制和星級員工評定,薪酬與技能水平、業(yè)務素養(yǎng)、工作成績等掛鉤,調(diào)動員工積極性。
“輪崗一段時間后,會的東西更多了,部分同事還在輪崗期間發(fā)現(xiàn)了自己的專長和適合的崗位,實現(xiàn)了人崗相適、人盡其才。”綜采隊副隊長左小崗說。
2017年,該礦核定年產(chǎn)能300萬噸,平均每月需生產(chǎn)25萬噸,平均每天需生產(chǎn)8000多噸。綜采隊每天割11刀煤,就能完成任務。每割1刀煤,大約需要40分鐘。正常情況下,一個班8小時,就能完成任務。早班、中班完成了生產(chǎn)任務,零點班人和機器就可以休息了。