今年以來,石板選煤發(fā)電廠緊盯煤炭市場回暖的新機遇,苦練內功,深挖內潛,千方百計提高洗煤效率,確保洗煤效益最大化。
該廠洗煤設備長時間高效運行后,許多設備不可避免會出現各種各樣的“病癥”。對此,該廠檢修車間統(tǒng)一將每天的故障設備進行整理歸類,然后根據工作量的大小,合理分配到班組,明確到個人,以此確保“帶病”設備及時得到修復處理。檢修完畢后,及時組織洗煤系統(tǒng)值班人員,對當班的檢修項目進行逐一驗收,層層把關,對檢修質量不合格者責令其返工并按照相應的制度給予經濟處罰,確保了設備檢修質量。
該廠洗煤車間及時制定《巡檢司機管理辦法》,明確巡檢司機崗位職責,按照過線、到點、實名簽到的原則,加強班中設備巡查力度,并采取現場實地抽查、電子眼實時監(jiān)控等方式,提高巡檢司機履職意識,杜絕走馬觀花現象出現。充分利用政治安全學習會、班前會、培訓會對巡檢司機進行專項業(yè)務技能培訓,不斷提升巡檢司機發(fā)現問題、處理問題的能力,確保洗煤順利正常。
該廠先后對主洗系統(tǒng)、煤泥水系統(tǒng)、尾煤系統(tǒng)進行了技術改造,進一步優(yōu)化完善了洗煤工藝。引進安裝的三質體高頻篩,提高了粗煤泥脫泥降灰效果和整體精煤質量的合格率。浮選自動加藥系統(tǒng)的使用,打破了傳統(tǒng)的全憑經驗操作,使藥劑的消耗實現了準確、可靠的數據計量。煤泥運輸系統(tǒng)的集中控制,提升了尾煤刮板運輸機的運輸能力,降低了職工的勞動強度,突破了尾煤運輸能力不夠的瓶頸。