煤炭洗選加工是凈化大氣污染的保證和潔凈煤的基礎(chǔ),對(duì)原煤進(jìn)行洗選是發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù),保護(hù)環(huán)境,綜合利用煤炭資源的有效措施。煤炭經(jīng)洗選后,可充分發(fā)揮源頭凈化作用,實(shí)現(xiàn)高碳能源低碳排放,減少煤炭環(huán)境污染,提高煤炭綜合利用。國(guó)家能源局印發(fā)的《煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃(2015~2020年)》明確指出:將大力發(fā)展高精度煤炭洗選加工,實(shí)現(xiàn)煤炭深度提質(zhì)和分質(zhì)分級(jí),嚴(yán)格落實(shí)《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》,積極推廣先進(jìn)的煤炭提質(zhì)、潔凈型煤和高濃度水煤漿技術(shù)。
山東能源肥礦集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排號(hào)召,圍繞“煤炭高效洗選加工”開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,取得了較好效果。
一、強(qiáng)化煤炭洗選加工,提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量
煤炭洗選加工是煤炭深加工一個(gè)不可缺少的工序,從礦井中直接開(kāi)采出來(lái)原煤,內(nèi)在灰分小和內(nèi)在灰分大的煤混雜在一起。通過(guò)洗煤將優(yōu)質(zhì)煤和劣質(zhì)煤炭進(jìn)行分門(mén)別類(lèi),降低煤炭運(yùn)輸成本,提高煤炭的利用率,實(shí)現(xiàn)煤炭的高效清潔利用。目前肥礦集團(tuán)每對(duì)礦井均建有配套選煤廠(chǎng),近年來(lái)集團(tuán)公司逐年加大煤炭洗選投入,原煤入洗率年年實(shí)現(xiàn)100%、選煤效率達(dá)到98%。2016年共入洗原煤690萬(wàn)噸,洗出精煤330萬(wàn)噸,洗出矸石160萬(wàn)噸,通過(guò)洗選,脫除原煤中60%的灰分、30%的硫分。實(shí)現(xiàn)了煤炭產(chǎn)品由單結(jié)構(gòu)、低質(zhì)量向多品種、高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,達(dá)到了產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化。
二、“吃干榨凈”,開(kāi)展煤泥深加工
由于煤泥具有高水分、高粘性、高持水性和低熱值等諸多不利條件,很難實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用,長(zhǎng)期被電力用戶(hù)拒之門(mén)外,以民用地銷(xiāo)為主要出路。近年來(lái),隨著煤炭行業(yè)產(chǎn)能的釋放,煤泥的產(chǎn)量明顯上升,煤泥如果不進(jìn)行深一步的加工,不但浪費(fèi)了資源,而且極易造成環(huán)境污染,煤泥的綜合利用已成為迫切需要解決的問(wèn)題。為此,肥礦集團(tuán)多措并舉對(duì)煤泥進(jìn)行深度加工,提高資源回收利用率。2012年建成梁寶寺煤礦選煤廠(chǎng)煤泥干燥系統(tǒng),通過(guò)煤泥干燥大幅降低煤泥的水分,將壓濾回收水分占30%左右的煤泥濾餅處理成水分12%以下的產(chǎn)品,提高其發(fā)熱量指標(biāo),變廢為寶,拓寬銷(xiāo)售渠道,提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)完善煤炭洗選工藝,實(shí)現(xiàn)由洗水閉路循環(huán)到煤泥全部回收利用的二次飛躍,解決因季節(jié)變化導(dǎo)致煤泥銷(xiāo)售不暢而影響生產(chǎn)的被動(dòng)局面;2016年投入900余萬(wàn)元對(duì)權(quán)屬白莊煤礦進(jìn)行煤泥深加工改造,該項(xiàng)目完成后每年可從煤泥中回收精煤8.9萬(wàn)噸,有效實(shí)現(xiàn)煤炭資源回收最大,保證了清潔利用。
三、5F協(xié)同管理助力管理創(chuàng)新
(一)環(huán)境潔凈定置化管理
以選煤廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),立足“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)管理、促提升”,拓寬全面質(zhì)量管理視角,靜態(tài)強(qiáng)化配件用具、勞保物品、作業(yè)環(huán)境定置定標(biāo),動(dòng)態(tài)深化員工行為、設(shè)備管理、安全保障過(guò)程達(dá)標(biāo),橫向典型引領(lǐng),縱向重點(diǎn)先行,以點(diǎn)帶線(xiàn),以環(huán)帶面,以部位帶整體,漸次打造科學(xué)有度、特色鮮明、務(wù)實(shí)高效、機(jī)制長(zhǎng)久的選煤定置管理模式,實(shí)現(xiàn)機(jī)選煤業(yè)環(huán)境整潔、行為規(guī)范、安全可控、費(fèi)省效宏。
運(yùn)用5F協(xié)同管理PDCA循環(huán)工作方法,通過(guò)計(jì)劃—實(shí)施檢查—處理過(guò)程,持續(xù)升標(biāo),提升選煤廠(chǎng)整體管控水平。
1、員工行為養(yǎng)成。熟知崗位基本要求,從面上“形式化”走向內(nèi)心“行事化”,最終實(shí)現(xiàn)行為“習(xí)慣化”。
2、物品規(guī)范有序。通過(guò)整理,清除生產(chǎn)過(guò)程中不必要物品,改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)條件,向空間要效益;加強(qiáng)整頓,使生產(chǎn)中需要的物品隨手可得,向時(shí)間要效率。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范化和科學(xué)化。
3、環(huán)境干凈整潔。作業(yè)空間環(huán)境清潔無(wú)雜物,配件用具、勞保用品、安全設(shè)施等必需品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰;設(shè)備完整無(wú)損壞,機(jī)身清潔無(wú)污跡,備品備件完好備用。
4、安全保障有力。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)明確,安全用具齊全,安全保障有力;員工操作正規(guī)無(wú)違章,行為文明講禮儀;設(shè)備設(shè)施責(zé)任落實(shí)無(wú)盲點(diǎn),管理到位無(wú)故障。
5、成本管控到位。設(shè)備維修由“事后驗(yàn)收”向“事中管控”轉(zhuǎn)變,合格率達(dá)100%,優(yōu)良品率達(dá)95%以上;配件材料由“面面俱到”向“合理儲(chǔ)備”轉(zhuǎn)變,庫(kù)存率不超過(guò)8%;動(dòng)態(tài)成本由“大手大腳”向“精打細(xì)算”轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了成本逐年下降,直至標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間。
(二)“五自”管理
以“安全第一、預(yù)防為主”安全生產(chǎn)方針為指導(dǎo),落實(shí)礦井、科室、區(qū)隊(duì)、班組、職工五級(jí)安全主體責(zé)任,深入實(shí)施職工自律、班組自管、區(qū)隊(duì)自治、科室自控和礦井自主管理,抓源頭、強(qiáng)基礎(chǔ),著力消除人的不安全行為、物的不安全因素和管理的不安全缺陷,實(shí)行逐層安全目標(biāo)包保,構(gòu)建全方位覆蓋、全時(shí)空掌握、全過(guò)程互動(dòng)、全員參與的安全管理體系,確保層級(jí)清晰、責(zé)權(quán)明確和業(yè)務(wù)銜接無(wú)縫隙,提高礦井安全管理質(zhì)量,以5F協(xié)同管理為總抓手,創(chuàng)新管理思路,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,落實(shí)層級(jí)管理責(zé)任,對(duì)標(biāo)提升找差距,補(bǔ)齊管理短板,不斷提升整體管理水平。
1、健全完善管理制度,嚴(yán)格落實(shí)。進(jìn)一步修訂完善選煤廠(chǎng)《安全檢查管理規(guī)定》、《對(duì)標(biāo)提升管理制度》、《內(nèi)部市場(chǎng)化分配規(guī)定》、《環(huán)境潔凈定置化管理制度》、《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《員工出勤、勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》等制度,嚴(yán)格做到用制度管事、管人,避免出現(xiàn)管理的隨意性,做到制度面前人人平等。
2、強(qiáng)化內(nèi)部市場(chǎng)化“5F”協(xié)同管理,員工收入日清日結(jié),充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性??茖W(xué)合理確定崗位定員,依據(jù)崗位責(zé)任大小、勞動(dòng)強(qiáng)度、技術(shù)含量、安全條件、工作環(huán)境等來(lái)合理的進(jìn)行利益分配。同時(shí)制訂計(jì)量管理考核辦法,對(duì)當(dāng)班的精煤等產(chǎn)品產(chǎn)量及電費(fèi)、介耗、材料消耗等情況通報(bào),填寫(xiě)原始記錄單,體現(xiàn)出多勞多得,不勞不得原則。
3、強(qiáng)化裝備升級(jí),積極采用選煤新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備,不斷提高洗選設(shè)備效率。加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理,強(qiáng)化機(jī)電設(shè)備維修維護(hù)力度,減少各類(lèi)機(jī)電事故影響,為洗煤生產(chǎn)安全高效運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4、強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理,積極開(kāi)展選煤廠(chǎng)對(duì)標(biāo)擂臺(tái)賽,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提升,進(jìn)一步挖掘洗煤創(chuàng)效潛能。
5、強(qiáng)化班組建設(shè),深化班組競(jìng)賽活動(dòng),公開(kāi)、公平、公正選拔班組長(zhǎng),把管理能力強(qiáng)、技術(shù)業(yè)務(wù)棒的人才選拔到班組長(zhǎng)崗位上來(lái)。賦予班組長(zhǎng)生產(chǎn)組織、工資分配等權(quán)利,每季對(duì)班組長(zhǎng)評(píng)價(jià)一次,對(duì)不稱(chēng)職的班組長(zhǎng),進(jìn)行約談、誡勉甚至撤職。
6、強(qiáng)化融合融合創(chuàng)新和業(yè)績(jī)運(yùn)用。將“五自”管理和5F管理深度融合,5自管理重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性、層級(jí)管理性,上對(duì)下考核評(píng)價(jià),下對(duì)上自動(dòng)自發(fā)把自己的事做好做到位。5F重點(diǎn)是從工作的5個(gè)維度進(jìn)行考核評(píng)價(jià),要將每個(gè)人的5F考評(píng)表和5自管理協(xié)同運(yùn)用,對(duì)每個(gè)人業(yè)績(jī)做出定性定量評(píng)價(jià),獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,調(diào)動(dòng)員工工作積極性。
(三)創(chuàng)新用人機(jī)制
面對(duì)日益嚴(yán)峻的煤炭市場(chǎng)形勢(shì),如何實(shí)現(xiàn)煤炭深度加工和分質(zhì)分級(jí)、提高煤炭洗選質(zhì)量,打造一支“能征善戰(zhàn)”的煤炭洗選加工隊(duì)伍是肥礦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層一直思考的問(wèn)題。為此,2017年集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)大膽創(chuàng)新管理模式,提出洗煤專(zhuān)業(yè)“職級(jí)高配”的理念,并付諸實(shí)施。通過(guò)職級(jí)高配,洗煤廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)由正科級(jí)管理人員走上了礦井副總經(jīng)濟(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)崗位,極大提高了基層洗煤廠(chǎng)管理人員干事創(chuàng)業(yè)的熱情,為煤炭高效洗選加工奠定了基礎(chǔ)。
四、依靠科技進(jìn)步,實(shí)施技術(shù)改造
(一)實(shí)施“無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選效果的研究與應(yīng)用”,提高分選效率
梁寶寺公司選煤廠(chǎng)煤源來(lái)自梁寶寺礦井,煤種屬低灰、低磷、特低硫、高揮發(fā)分、高發(fā)熱量的氣煤,屬極難選煤。選煤工藝為全重介入選,采用的重介質(zhì)旋流器為兩臺(tái)WTMC1200/850無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器??蛻?hù)要求精煤灰分控制在8.5%以下。在實(shí)際生產(chǎn)中重介質(zhì)密度控制在1.4左右,精煤產(chǎn)率在40%左右。生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)灰分>8.5%,影響產(chǎn)品的質(zhì)量情況。另外在實(shí)際生產(chǎn)中還出現(xiàn)精煤帶矸,中煤中密度<1.4的含量過(guò)高的現(xiàn)象。以上這些問(wèn)題都影響了精煤回收率,影響產(chǎn)品質(zhì)量,影響企業(yè)效益。
通過(guò)本科技項(xiàng)目攻關(guān),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益:
1、該項(xiàng)目成果提高了無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器的分選效果,有效避免精煤產(chǎn)品中因混有矸石而引起質(zhì)量糾紛,確保銷(xiāo)售精煤合格率達(dá)到100%。
2、精煤產(chǎn)率提高了0.81個(gè)百分點(diǎn),每年可增加精煤產(chǎn)量2.9萬(wàn)多噸,創(chuàng)造效益1500多萬(wàn)元。
3、本項(xiàng)目的實(shí)施,為集團(tuán)公司其他新建選煤廠(chǎng)對(duì)無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器的使用提供了借鑒經(jīng)驗(yàn),對(duì)于新建選煤廠(chǎng)提高精煤回收率、保證精煤質(zhì)量、提高數(shù)量效率等方面有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
(二)實(shí)施末煤系統(tǒng)改造,降低混煤水分,實(shí)現(xiàn)保質(zhì)增效
為滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)混煤水分的較高需求,降低混煤水分,選煤廠(chǎng)成立技術(shù)攻關(guān)小組,著力解決以上問(wèn)題。對(duì)末煤系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,安裝新型弧形篩、高頻篩、轉(zhuǎn)排泵、末煤轉(zhuǎn)載刮板機(jī)。部分TBS尾礦以及中矸磁選尾礦經(jīng)過(guò)弧形篩、高頻篩脫水后經(jīng)過(guò)末煤刮板機(jī)轉(zhuǎn)載進(jìn)入702皮帶,降低混煤水分;篩下水由轉(zhuǎn)排泵打入濃縮池,再由壓濾車(chē)間回收。
通過(guò)改造,混煤水分平均降低1.0%,混煤產(chǎn)率提高0.9%,月利潤(rùn)提高約34萬(wàn)元;末煤系統(tǒng)的改造,制作溜槽材料均使用廢舊鐵板,降低了成本。
(三)優(yōu)化工藝,實(shí)現(xiàn)中煤精煤離心液分離,提高精煤產(chǎn)率
選煤廠(chǎng)中、精煤離心液全部進(jìn)入離心液池由347中精煤離心液泵打入中煤稀介質(zhì)桶,經(jīng)過(guò)回收全部進(jìn)入中煤。精煤離心液中細(xì)粒級(jí)精煤可以回收。經(jīng)過(guò)技術(shù)論證,投資安裝精煤離心液泵,將離心液池分為中煤離心液池和精煤離心液池,將精煤離心液打入精煤稀介質(zhì)桶,實(shí)現(xiàn)精煤、中煤離心液的分離,回收其中細(xì)粒級(jí)精煤,提高精煤產(chǎn)率。
通過(guò)系統(tǒng)改造,精煤產(chǎn)率可以提高0.5%,提高月精煤產(chǎn)量1500噸,月利潤(rùn)可以提高約60萬(wàn)元。
(四)新型ISB智能振網(wǎng)弧形篩的應(yīng)用
梁寶寺洗煤廠(chǎng)安裝新型智能ISB2.1智能振網(wǎng)弧形篩,降低末精煤水分,降低末精煤篩籃磨損率。
新型智能振網(wǎng)弧形篩設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)單方便,自2017年4月安裝調(diào)試后運(yùn)行穩(wěn)定,篩上物水分明顯降低,保證了后續(xù)粗煤泥離心機(jī)入料濃度,降低了產(chǎn)品水分,提高了后續(xù)粗煤泥離心脫水機(jī)的工作效率。末精煤水分由10%降至8.5%。
(五)實(shí)施技術(shù)改造,提高洗選工效
1、原煤倉(cāng)安裝空氣炮。由于陳蠻莊煤礦洗煤廠(chǎng)入洗原煤煤泥含量大,原煤倉(cāng)經(jīng)常出現(xiàn)篷倉(cāng)現(xiàn)象,致使給煤量不連續(xù)、不穩(wěn)定,不僅造成系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間空運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)的極大能量損耗,而且導(dǎo)致商品煤指標(biāo)大幅波動(dòng)。通過(guò)調(diào)研論證,在原煤倉(cāng)倉(cāng)壁上安裝32臺(tái)空氣炮,很好地處理了篷倉(cāng)現(xiàn)象,穩(wěn)定了給煤量,解決了給煤量不穩(wěn)定導(dǎo)致的產(chǎn)品指標(biāo)波動(dòng)問(wèn)題。
2、更換脫泥篩篩面。陳蠻莊煤礦的原煤極易粉碎、易泥化、煤泥含量極高,原煤篩分?jǐn)?shù)據(jù)顯示原生煤泥(<1.0mm)含量最高時(shí)達(dá)到50%以上,再加上洗選過(guò)程中產(chǎn)生的次生煤泥,煤泥量將更高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鉆孔資料38%的煤泥量。以上情況導(dǎo)致該洗煤廠(chǎng)在設(shè)備選型上出現(xiàn)了偏差,造成重介系統(tǒng)富余能力較大,而粗煤泥分選(TBS)及浮選系統(tǒng)運(yùn)行壓力較大,尤其是1-0.25mm粒級(jí)的粗煤泥含量遠(yuǎn)超出TBS的處理能力,TBS分選效果變差,TBS產(chǎn)品灰分經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,即使采取降低重介精煤灰分的措施,綜合精煤灰分超標(biāo)現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重制約了選煤廠(chǎng)產(chǎn)品指標(biāo)控制和生產(chǎn)能力的提升。針對(duì)這種情況,將脫泥篩和脫介篩的篩板篩分尺寸由1.0mm改為了0.5mm,使0.5mm-1.0mm這部分粗煤泥進(jìn)入重介系統(tǒng)分選,從而減輕了粗煤泥系統(tǒng)的運(yùn)行壓力,改善了TBS分選效果,降低了TBS產(chǎn)品的灰分和重介背灰現(xiàn)象。
3、TBS產(chǎn)品高頻篩增設(shè)噴水管道。通過(guò)更換脫泥篩篩面減小TBS的處理量,TBS分選效果得到改善,但TBS產(chǎn)品的灰分依然高達(dá)13%-15%,為了將綜合精煤的灰分控制在10%以?xún)?nèi),只能降低重介精煤的灰分,造成重介精煤背灰嚴(yán)重,影響重介精煤回收率。通過(guò)對(duì)TBS產(chǎn)品進(jìn)行篩分試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),造成TBS產(chǎn)品灰分居高不下的是60目以下粒級(jí)的物料。針對(duì)此問(wèn)題,我們?cè)龃罅薚BS產(chǎn)品桶的補(bǔ)水量和在TBS產(chǎn)品高頻篩上架設(shè)噴水,以改善TBS產(chǎn)品旋流器的分級(jí)效果和高頻篩脫除高灰細(xì)泥的能力,從而降低TBS產(chǎn)品的灰分6.6%。
4、中矸磁尾旋流器溢流工藝改造。為解決洗混煤和煤泥發(fā)熱量長(zhǎng)時(shí)間居高不下,不同程度存在跑精煤現(xiàn)象,對(duì)中矸磁尾旋流器溢流進(jìn)行了工藝改造。改造后,浮選效果良好,溢流中的精煤得到有效回收。
五、加強(qiáng)煤場(chǎng)管理,降低粉塵污染
加強(qiáng)煤場(chǎng)管理,控制煤炭揚(yáng)塵,改善空氣質(zhì)量。制定了煤炭質(zhì)量保證制度,建立商品煤質(zhì)量檔案,杜絕銷(xiāo)售劣質(zhì)煤及不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的散煤和固硫型煤。采取煤場(chǎng)噴淋結(jié)合灑水、加蓋篷布等措施抑制煤場(chǎng)揚(yáng)塵。通過(guò)科學(xué)合理安排煤場(chǎng)工作,優(yōu)化配煤,有效減少煤場(chǎng)日常接卸、摻配、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)造成的粉塵;加大燃料區(qū)域運(yùn)煤車(chē)輛管理,通過(guò)改造運(yùn)煤車(chē)輛排氣筒方向,降低車(chē)速等減少車(chē)輛通行造成的揚(yáng)塵;建立運(yùn)煤車(chē)輛輪胎沖洗點(diǎn),減少道路二次揚(yáng)塵;煤場(chǎng)周?chē)矘?shù)造林,加強(qiáng)綠化;減少露天摻配和晾曬造成的粉塵污染;通過(guò)采取一系列措施,煤場(chǎng)環(huán)境得到了徹底的改善,粉塵治理卓見(jiàn)成效。
實(shí)施煤炭清潔加工和高效利用,對(duì)防治大氣污染,補(bǔ)齊生態(tài)建設(shè)短板,具有重要意義,肥礦集團(tuán)將繼續(xù)以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng),認(rèn)清形勢(shì)、帶頭經(jīng)營(yíng),踐行社會(huì)責(zé)任,為生態(tài)環(huán)境建設(shè)貢獻(xiàn)自己的一份力量。