日前,鞍鋼集團(tuán)旗下的鞍山鋼鐵朝陽(yáng)鋼鐵回轉(zhuǎn)窯單燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造項(xiàng)目取得成功,首次實(shí)現(xiàn)無(wú)需預(yù)熱無(wú)需添加富氧,僅使用轉(zhuǎn)爐煤氣作燃料焙燒石灰,突破了低熱值轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)用局限,填補(bǔ)了鞍鋼在回轉(zhuǎn)窯焙燒石灰工藝的空白。
目前,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要采用單燒焦?fàn)t煤氣、天然氣、煤粉或燃燒焦?fàn)t與轉(zhuǎn)爐混合煤氣等方法焙燒石灰。單燒轉(zhuǎn)爐煤氣雖可降低生產(chǎn)成本,但因其熱值低,焙燒出的石灰質(zhì)量和產(chǎn)量難以保證,而不被業(yè)內(nèi)人士看好。部分使用此方法的企業(yè),多采用燃料預(yù)熱和助燃風(fēng)預(yù)熱及添加富氧等方法。提高轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒溫度。
此前,朝陽(yáng)鋼鐵采用燃燒焦?fàn)t與轉(zhuǎn)爐混合煤氣的方法,該方法因焦?fàn)t煤氣含硫量不穩(wěn)定,造成焙燒出的石灰含硫量較高,嚴(yán)重影響煉鋼生產(chǎn)。為解決這一難題,朝陽(yáng)鋼鐵多次研討論證,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際統(tǒng)籌考慮生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)效益,以“保質(zhì)、控產(chǎn)、節(jié)支”為原則,創(chuàng)造性提出不預(yù)熱、不加富氧,用100%轉(zhuǎn)爐煤氣替代焦?fàn)t與轉(zhuǎn)爐混合煤氣焙燒石灰的想法,并制定項(xiàng)目改造方案和相應(yīng)問(wèn)題應(yīng)對(duì)預(yù)案,在保證石灰質(zhì)量的前提下,根據(jù)實(shí)際需求適當(dāng)降低產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)整體創(chuàng)效。在完成回轉(zhuǎn)窯單燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造后,摸索出各項(xiàng)焙燒工藝新的技術(shù)參數(shù),使焙燒出的石灰中硫含量由100-200PPM降至50PPM以下,各項(xiàng)指標(biāo)均滿足煉鋼生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)了煉鋼工藝石灰的自給自足,年可節(jié)約石灰采購(gòu)成本700余萬(wàn)元。