近期,九鋼煉鐵廠高爐二車間上料班用方形皮條修復(fù)破損篩板篩條,不但提高了篩條整體耐磨度,還延長(zhǎng)了篩板使用壽命,節(jié)約了更換篩板成本。
九鋼煉鐵廠新區(qū)上料班管轄3號(hào)、4號(hào)高爐原料入爐的“進(jìn)口”,整個(gè)區(qū)域的原料振動(dòng)篩有28臺(tái),負(fù)責(zé)高爐原料入爐前的最后一道工序,其作用是將原料整體過(guò)篩,使高爐能用上更優(yōu)質(zhì)的原料。為了保證篩分質(zhì)量,破損的篩板要及時(shí)更換。在原料的篩分過(guò)程中,由于焦炭的腐蝕性極強(qiáng),篩板篩條斷裂現(xiàn)象頻繁發(fā)生,為了保證焦炭的過(guò)篩質(zhì)量,斷裂后的篩條要及時(shí)焊接修復(fù),但由于焦炭本身腐蝕性所導(dǎo)致的頻繁磨損,焊接后的篩條使用壽命不長(zhǎng),這不僅影響到高爐工藝,還降低了篩板使用壽命,加大了成本消耗。
為了解決這一難題,九鋼員工想到用廢舊的皮條做材料,把它切成方形,再打兩個(gè)孔用鋼絲固定在破損篩條位置,焊接小塊鋼板保護(hù)鋼絲不被磨損。
改造后經(jīng)過(guò)一周的運(yùn)行觀察,效果非常不錯(cuò),在延長(zhǎng)振動(dòng)篩使用壽命的同時(shí)還節(jié)約了更換篩板消耗成本。