為使神寧集團太西洗煤廠二分區(qū)原煤系統(tǒng)工藝更加流暢,進一步增強設(shè)備運行穩(wěn)定性,降低原煤系統(tǒng)故障率,連日來,該廠二分區(qū)機修、儲運車間聯(lián)合開展原煤系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)活動,全面查補原煤系統(tǒng)“短板”,確保系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn)。
為確保攻關(guān)活動進度與質(zhì)量,廠制定了詳細(xì)的攻關(guān)計劃,由技術(shù)人員對原煤系統(tǒng)重點設(shè)備運行過程中的電流、溫度、振動、傳動裝置運轉(zhuǎn)及齒板松動等情況進行檢查、測量和記錄,通過數(shù)據(jù)比對分析查找影響系統(tǒng)運行穩(wěn)定的主要原因,有針對性地制定技術(shù)改造方案并組織實施。針對113破碎機鏟車入料難以均勻?qū)ζ扑闄C沖擊較大、破碎機入料溜槽內(nèi)滑篩容易出現(xiàn)卡堵、209、212皮帶減速器噪音大且漏油嚴(yán)重及113破碎機齒板磨損嚴(yán)重造成破碎效果不明顯等具體問題,攻關(guān)小組先后提出對破碎機入料溜槽、滑篩等實施技術(shù)改造,對209皮帶減速器實施提速改造、對113破碎機齒輥實施整體更換,在原煤系統(tǒng)入料刮板機處加裝除鐵器等改造方案,并積極組織實施。
在113破碎機齒輥更換過程中,由于該破碎機周邊空間狹小,無法進行整體拆除與更換,檢修中心認(rèn)真勘查現(xiàn)場,提出先行拆除破碎機箱體前后護板、聯(lián)軸器連接、軸承上端蓋等輔助設(shè)備,再將破碎機齒輥整體運出,整個齒輥長3.29米,重達6.5噸,需經(jīng)過三次直角轉(zhuǎn)變才能將齒輥從軸承座吊出,在狹小的空間里,檢修人員在屋頂上安裝12個電動、手動葫蘆,將破碎機齒輥一點點向外移出,現(xiàn)場安檢員關(guān)注著每一個工作細(xì)節(jié),確保檢修工作安全進行,對更換下來的舊齒輥,機修中心將對磨損齒板進行堆焊、修復(fù),準(zhǔn)備再次復(fù)用。隨著時間的慢慢推進,該系統(tǒng)其他各項改造項目也在按計劃進行,整個技術(shù)攻關(guān)改造工作預(yù)計與6月底結(jié)束。