西鋼煉鐵分廠積極運(yùn)用創(chuàng)新性思維解決工藝設(shè)備和生產(chǎn)實(shí)際的適用偏差,通過技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率和年成本效益,為降本增效工作開拓更為廣泛的途徑。
在煉鐵分廠高爐上料系統(tǒng)流程中,為防止燒結(jié)礦中混雜粉末進(jìn)入高爐影響爐內(nèi)透氣性,在入爐前須經(jīng)槽下振動(dòng)篩對(duì)燒結(jié)礦進(jìn)行篩分,大于篩分孔徑的燒結(jié)料作為合格燒結(jié)料經(jīng)下道工序進(jìn)入高爐,小于篩分孔徑的運(yùn)送回?zé)Y(jié)進(jìn)行二次加工,原有槽下振動(dòng)篩篩片為單層,棒條間距5mm,在四座高爐每日返礦約為4100噸/天的情況下,此篩分間隙,返礦合格率僅為50%。極大造成成品礦的浪費(fèi)和加工成本的增加。該分廠對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行分析研究后將高爐槽下燒結(jié)礦振動(dòng)篩篩片改為雙層棒條篩片,上層棒條間距為6㎜,下層棒條間距3.5mm,縮小燒結(jié)礦篩分孔徑,燒結(jié)礦在經(jīng)上層棒條篩分后,燒結(jié)礦大顆粒落至下層棒條,繼續(xù)進(jìn)行篩分,增加了燒結(jié)礦入爐量,提高燒結(jié)礦成品合格率,此項(xiàng)設(shè)備技術(shù)改造投入使用后返礦合格率可比原有提高30%,達(dá)到80%,減少燒結(jié)礦的返礦量,降低原燃料成本費(fèi)用。四座高爐日節(jié)約成品礦噸數(shù)為1230噸/日,日平均可節(jié)約加工費(fèi)用44132.85元/日。年成本效益達(dá)到3190萬元/年,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。