首鋼京唐公司煉鐵部燒結(jié)分廠積極組織實(shí)施工藝技術(shù)和設(shè)備改造,燒結(jié)工藝穩(wěn)定性和燒結(jié)礦質(zhì)量顯著提升。
適應(yīng)礦粉品種和質(zhì)量的變化、降低配礦成本、穩(wěn)定混勻礦配礦結(jié)構(gòu)和混勻礦成分是混勻礦配礦攻關(guān)需要解決的難題,對(duì)此,燒結(jié)技術(shù)人員從三個(gè)方面開展攻關(guān)。首先,實(shí)驗(yàn)并配加多種經(jīng)濟(jì)型小礦種,降低混勻礦配礦成本。燒結(jié)分廠通過利用“燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)室”研究經(jīng)濟(jì)型小礦種對(duì)燒結(jié)性能、燒結(jié)礦成分的影響,既滿足了燒結(jié)工藝的要求,又有效降低了混勻礦配礦成本。同時(shí),與首鋼技術(shù)研究院聯(lián)合開發(fā)了“混勻礦配礦軟件”,對(duì)混勻礦配礦結(jié)構(gòu)進(jìn)行自動(dòng)微調(diào),實(shí)現(xiàn)了混勻礦配礦的自動(dòng)調(diào)節(jié),并降低了成本。其次,協(xié)同攻關(guān),混勻礦配礦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性取得明顯進(jìn)步。燒結(jié)分廠與生產(chǎn)技術(shù)室、制造部煉鐵處、供應(yīng)部原料廠進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān),通過超前平衡礦粉資源庫存,以預(yù)調(diào)和穩(wěn)調(diào)為手段,將配礦結(jié)構(gòu)調(diào)整的波動(dòng)降到最低,實(shí)現(xiàn)了配礦結(jié)構(gòu)的大致穩(wěn)定。同時(shí),混勻礦每月連續(xù)三次換堆可以保持一個(gè)配比基本不變,為燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定及提升奠定了有力基礎(chǔ)。第三,優(yōu)化混勻礦換堆方式,使混勻礦換堆時(shí)間由6至10小時(shí)延長到26小時(shí)以上;降低了新舊料堆成分差異帶來的不利影響,使混勻礦換堆期間的參數(shù)調(diào)整次數(shù)大幅減少,產(chǎn)量提高約2000噸,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高0.5至1.0個(gè)百分點(diǎn),其它質(zhì)量指標(biāo)也都保持穩(wěn)定或略有提高。
此外,燒結(jié)分廠還通過改造環(huán)冷機(jī)布料裝置,優(yōu)化環(huán)冷機(jī)配風(fēng)風(fēng)量,使燒結(jié)礦粒度不斷改善,小于10毫米的粒級(jí)比例降低至17.93%。他們從兩個(gè)方面開展攻關(guān)。一方面通過研發(fā)環(huán)冷機(jī)布料改造裝置,優(yōu)化不同粒度的燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)上的分布。由于環(huán)冷機(jī)布料技術(shù)研究在國內(nèi)仍處于摸索階段,沒有現(xiàn)成的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,燒結(jié)分廠與首鋼國際工程公司聯(lián)合研發(fā)了環(huán)冷機(jī)布料改造裝置,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)礦按照不同粒級(jí)在環(huán)冷機(jī)上分級(jí)布料、精準(zhǔn)布料,使燒結(jié)礦冷卻更加均勻,有效避免了小粒級(jí)燒結(jié)礦的過冷粉碎。另一方面研發(fā)環(huán)冷機(jī)配風(fēng)裝置。燒結(jié)分廠與首鋼技術(shù)研究院合作,通過仿真模擬、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),聯(lián)合研發(fā)了環(huán)冷機(jī)配風(fēng)裝置,實(shí)現(xiàn)了環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量均勻分布,避免了燒結(jié)礦“大風(fēng)急冷”,改善了燒結(jié)礦粒度,有效減少了環(huán)冷機(jī)漏風(fēng)量。
燒結(jié)單輥破碎機(jī)壽命短是制約燒結(jié)長周期生產(chǎn)的瓶頸項(xiàng)目。攻關(guān)前,每兩個(gè)月燒結(jié)機(jī)就要被迫停機(jī)檢修一次,不僅維護(hù)費(fèi)用高,而且嚴(yán)重制約了燒結(jié)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)。燒結(jié)分廠設(shè)備系統(tǒng)對(duì)單輥破碎機(jī)中壽命最短的耐磨梁進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),發(fā)現(xiàn)耐磨梁表面磨損并不嚴(yán)重,但變形量比較大。與此同時(shí),專業(yè)人員采用測(cè)溫槍測(cè)量出燒結(jié)礦傳導(dǎo)給耐磨梁的溫度最高達(dá)到900℃,經(jīng)過計(jì)算得出,熱力傳導(dǎo)和外力沖擊變形是耐磨梁壽命短的主要原因。在解決主要矛盾的同時(shí),燒結(jié)設(shè)備系統(tǒng)人員對(duì)單輥破碎機(jī)中的單輥輥齒裝配、篦板和導(dǎo)料槽等部件進(jìn)行了全面檢查,梳理出影響單輥破碎機(jī)壽命的各方面原因,制定了整體改進(jìn)方案。隨后,設(shè)備系統(tǒng)精心組織施工,在導(dǎo)料槽料斗中澆注耐磨材料,改進(jìn)耐磨梁樣式和材質(zhì),實(shí)施單輥輥齒反轉(zhuǎn)。經(jīng)過一系列改造,單輥破碎機(jī)檢修周期由2個(gè)月延長到6個(gè)月,解決了嚴(yán)重制約燒結(jié)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備難題。