神寧集團(tuán)大武口洗煤廠職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新打造效益提升新引擎
大武口洗煤廠以科技創(chuàng)新為突破口,針對企業(yè)發(fā)展中遇到的瓶頸制約,堅持把“難題”變成“課題”,貼近現(xiàn)場和實際大力實施職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新,為經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長、安全狀況的持續(xù)穩(wěn)定增添了全新活力。
一份粗精煤回收優(yōu)化工藝改造意見稿,經(jīng)過技術(shù)員、車間主任、班組長、技術(shù)骨干反復(fù)“淬火”,先后討論修改5次,共吸收8條建議……5月12日,該廠工會主席嚴(yán)永華拿著這份剛剛“出爐”的規(guī)劃感慨地說,只有充分尊重科技骨干的主體地位和員工的首創(chuàng)精神,才能做到真誠問計聚眾智。該廠洗選車間創(chuàng)新工作小組通過粗精煤回收優(yōu)化工藝改造,將精煤離心液打入“臥脫+快開壓濾機”進(jìn)行處理,將原4臺離心液泵改為2臺,利用臥脫處理粗料,快開壓濾機處理細(xì)粒的特點,有效提高臥脫及壓濾機的處理效率,精煤回收率提升0.6%,浮選藥劑由1.0kg/t降低至0.9kg/t,年可增收節(jié)支1500萬元;通過創(chuàng)新脫介篩“一段噴水,雙道脫介”的方式,來降低產(chǎn)品帶介,提高了小時加煤量,提高了精煤回收率,年可增收節(jié)支1200萬元;通過創(chuàng)新脫介篩“井”字型防迸濺裝置,解決了煤泥水迸濺的問題,進(jìn)一步降低材料消耗,大大減輕了員工勞動強度。
該廠煤質(zhì)科通過對各礦井原煤及外購煤牌號、進(jìn)行深入分析來擬定配洗比例模型,進(jìn)行精煤指標(biāo)預(yù)測并按比例模型通過試驗室模擬研究進(jìn)行試驗分析,來優(yōu)化配洗方案,在對各項指標(biāo)多次試驗并分析論證的基礎(chǔ)上,穩(wěn)定精煤回收率,通過深層次配煤,并驗證了不同配洗方案的可行性,擬定了滿足不同生產(chǎn)需求的配洗方案,在實施中精煤回收率比計劃提高了19%以上。
該廠“王敦濤勞模創(chuàng)新”工作室針對固定脫介弧形篩篩片因局部磨損,需整體更換的問題,通過將整體式改為分段式,利用連接固定裝置將兩段篩片進(jìn)行連接,有效解決了頻繁更換篩片,材料消耗大等難題,僅此一項年可節(jié)約材料費約200余萬元;通過對刮板結(jié)構(gòu)的改造,變廢為寶,根據(jù)刮板材料費的統(tǒng)計,每年節(jié)約材料費約8萬元左右。
該廠積極鼓勵開展小改小革、修舊利廢、合理化建議征集等活動,充分挖掘蘊藏在廣大員工頭腦中的“金點子”,鼓勵廣大員工從小處入手,立足小改小革,動腦筋、想辦法,抓研發(fā)、搞革新,廣泛進(jìn)行群眾性的技術(shù)革新、創(chuàng)造發(fā)明和獻(xiàn)計獻(xiàn)策。截止目前為止征集小改小革、修舊利廢等方面合理化建議1000余條,創(chuàng)新成果47項,其中上報集團(tuán)創(chuàng)新成果12項,優(yōu)秀合理化建議18項。