首鋼遷鋼公司煉鋼作業(yè)部白灰作業(yè)區(qū)圍繞廢物料回收利用積極開(kāi)展攻關(guān),這些昔日的廢物料紛紛變廢為寶。
原料篩下物變煉鋼冷卻劑
輕燒白云石作為重要的煉鋼造渣劑,是由低硫白云石經(jīng)套筒窯煅燒而來(lái)。低硫白云石在進(jìn)窯前需經(jīng)過(guò)篩分,其篩分出的白云石渣與煉鋼使用的生白云石技術(shù)條件相近,結(jié)合這個(gè)情況,白灰作業(yè)區(qū)進(jìn)行了套筒窯白云石渣替代生白云石的試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月不斷的摸索,2號(hào)套筒窯白云石渣實(shí)現(xiàn)了全部回收并成功用作煉鋼冷卻劑,每月回收量約1500噸左右。同時(shí),他們還將眼光瞄向另一種可能的冷卻劑——灰石渣?;沂鳛槭沂暮Y下物,一直以來(lái)都當(dāng)做固廢物料外排,形成了浪費(fèi)。白灰作業(yè)區(qū)集中相關(guān)專(zhuān)業(yè),共同討論研究試驗(yàn)灰石渣作為冷卻劑的有效方案。由于石灰石與白云石指標(biāo)差異幅度很大,為確保試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)煉鋼冶煉的影響降到最低程度,他們從加入量、爐溫變化、指標(biāo)跟蹤等方面制定了一整套詳細(xì)的試驗(yàn)方案。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的試驗(yàn)后,終于成功實(shí)現(xiàn)了替代。
目前套筒窯白云石渣和灰石渣平均每月大約有2200噸回收用作煉鋼冷卻劑,按煉鋼用生白云石單價(jià)41元計(jì)算,每年可節(jié)省成本108.24萬(wàn)元。
成品除塵灰變脫硫劑原料
在日常生產(chǎn)過(guò)程中,套筒窯的廢氣經(jīng)除塵器以后會(huì)產(chǎn)生大量的灰,即套筒窯成品除塵灰,以前這些灰被認(rèn)為沒(méi)有用處而直接外排。白灰作業(yè)區(qū)積極發(fā)動(dòng)崗位參與降成本增效益,有職工向作業(yè)區(qū)提議,將成品除塵灰用管道輸送到制粉間原料倉(cāng),既能減輕崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,又能降低二次揚(yáng)塵,還能節(jié)省一部分石灰原料。作業(yè)區(qū)立即進(jìn)行了可行性試驗(yàn),通過(guò)對(duì)成品除塵灰取樣分析,其氧化鈣含量在85%左右,滿(mǎn)足了KR脫硫劑的石灰指標(biāo)要求。此后,他們又趁熱打鐵,與相關(guān)專(zhuān)業(yè)共同制定了一套詳細(xì)的管道改造方案。經(jīng)過(guò)改造,成品除塵灰直接輸送到制粉間原料倉(cāng),不再組織外排,大約每個(gè)月可回收約80噸,按石灰單價(jià)460元計(jì)算,年可節(jié)省原料費(fèi)用44.16萬(wàn)元。