本系列斗式提升機適于輸送粉狀,粒狀及小塊狀的無磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石塊、砂、粘土、礦石等,由于提升機的牽引機構(gòu)是環(huán)行鏈條,因此允許輸送溫度較高的材料(物料溫度不超過250℃)。一般輸送高度可達40米。
1 調(diào)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及分析
在安裝完這兩臺提升機后,先進行了空載運行,未見任何異常現(xiàn)象;在隨后的負荷調(diào)試生產(chǎn)階段,隨著提升物料量的增加,這兩臺提升機先后都出現(xiàn)尾輪鏈條跳齒、機殼晃動現(xiàn)象,通過觀察門進行觀察,提升機料斗在殼體內(nèi)擺動的幅度很大,尾輪齒發(fā)生不同程度的磨損,鏈條的個別鏈板也磨出許多凹痕。由于跳齒故障的影響,投料量不能加大,輥壓機的臺時產(chǎn)能不能發(fā)揮。針對此問題,我們分析處理過程如下:
(1)認為尾輪的張緊度不足。此種提升機尾輪的張緊采用杠桿懸掛配重的方式進行張緊調(diào)節(jié),于是在尾輪張緊裝置上增加了配重,重新開機進行逐步加大輥壓機投料,當(dāng)投料量達到其能力的50%左右的時候,又開始出現(xiàn)尾輪鏈條跳齒振動現(xiàn)象,而且還造成張緊裝置的連桿被折彎變形,支點處的銷軸還斷裂。分析認為:配重增加后,由于尾輪鏈條跳齒振動,作用于張緊裝置上的瞬間沖擊荷載也加大,造成了連桿變形和銷軸的斷裂,由此排除了張緊度不足造成跳齒的原因。
?。?) 認為頭尾輪的找正存在問題。技術(shù)人員于是重新檢查了頭輪軸的水平度,水平度符合規(guī)范0.3 mm/m的要求;掛鋼絲線檢查頭尾鏈輪的平行度
(3) 檢查尾輪輪齒的節(jié)距和鏈條的節(jié)距偏差。此型號提升機的尾輪鏈齒數(shù)為12個齒,測量鏈齒分度圓直徑為1 216.5 mm,根據(jù)分度圓直徑的計算公式d=p/sin(180/z)計算得出此尾輪鏈齒的節(jié)距p為314.85 mm,此鏈輪標(biāo)準(zhǔn)理論尺寸315 mm誤差僅為0.15 mm;于是又對鏈條的節(jié)距進行測量,采取每3 000 mm長度范圍內(nèi)測量一組數(shù)據(jù),每條分別測量10個點,測得兩側(cè)鏈條的節(jié)距數(shù)據(jù)如表2。
從表2中的測量數(shù)據(jù)分析可以判定此提升機的表2鏈條節(jié)距測量數(shù)據(jù)鏈條在短時間的投料運行中,鏈條的長度未被拉伸,鏈條的節(jié)距與鏈輪的節(jié)距誤差在1.0 mm內(nèi),基本不影響二者的嚙合,所以也不會導(dǎo)致尾輪鏈條跳齒。
?。?)檢查提升機殼體每層固定框的強度。檢查后發(fā)現(xiàn)回料提升機一道固定框距頭輪部位有6 m遠,技術(shù)人員認為此臺回料提升機這段的自由高度過高,提升機在運行過程中,可能殼體的晃動會造成鏈條的跳齒,于是在此自由段的中間位置增加了固定框。投料運行隨著料量的加大,跳齒的現(xiàn)象仍然存在,只是減輕了提升機頭輪部位的晃動。
(5)對提升機的入料點的合理性進行分析,發(fā)現(xiàn)兩臺提升機的殼體底部都存在積料,特別是回料提升機的底部積料多,造成運輸過程中料斗中的一部分物料是以挖取方式獲得的。這些料都是顆粒很小的物料,沉積在底部非常密實,沉積得越多,料斗獲得的阻力也很大;另外發(fā)現(xiàn)尾輪下部有1/3的部位被積料所埋,鏈條進入鏈齒時夾入許多物料。 綜合判斷這可能是產(chǎn)生尾輪處鏈條跳齒的重要原因。我們的模擬試驗也證實了這一判斷。