今年以來,面對復雜嚴峻的市場形勢和成本管控壓力,山東能源棗礦集團蔣莊煤礦選煤廠貫徹“十加大、十確保”挖潛增效工作精神,始終把深度挖潛、節(jié)支降本作為重要抓手,周密部署、連環(huán)出擊、多點發(fā)力,上半年噸煤材料單耗同比下降15.82%,噸煤用電單耗同比下降8.6%,生產(chǎn)成本同比節(jié)約177.21萬元,取得效益“增盈戰(zhàn)”階段性勝利。
成本管控全員化
他們圍繞“降本增效、止血堵漏”的工作思路,全面成本考核,實施“緊縮”措施,根據(jù)生產(chǎn)實際,制定《挖潛增效實施方案》分解指標、層層落實,做到人人頭上有指標、個個身上有考核,材料費、電費直接掛鉤車間、班組的獎金收入,形成全員成本管理責任體系。
堅持“省下的就是賺來”的理念,引導全員牢固樹立過緊日子、苦日子的思想,把厲行節(jié)約貫穿于日常工作,堅持獎罰并重,以獎為主,變“負制約”為“正激勵”,變“要我節(jié)約”為“我要節(jié)約”,最大限度的調(diào)動職工節(jié)約挖潛的積極性。
“皮帶調(diào)偏器中間的承重托輥易損壞,我們在上面加裝平行托輥,輕松破解了這個難題,實現(xiàn)了皮帶調(diào)偏器循環(huán)使用,減少材料費支持,讓職工車間雙獲利。”機修班長沈修沛精打節(jié)約算盤。
節(jié)支降耗常態(tài)化
在選煤廠602濃縮機旁邊,一節(jié)節(jié)打著“補丁”的耐磨管正在被起吊安裝,“變廢為寶”是該廠抓節(jié)支降耗的有力舉措。“這些耐磨管道已達到使用周期,管道內(nèi)的陶瓷片磨損、脫落,修理成本高、報廢又可惜,但是經(jīng)過我們的焊補修復,讓‘雞肋’再‘上崗’,用做煤泥水輸送管道,使用壽命是鐵質(zhì)管道的3倍。”該廠技術(shù)員王琪說道。
“氣泡發(fā)生器”是浮選柱的關(guān)鍵配件,共有24根,為易損、消耗性配件,平均2-3年就要進行一次更換,整機更換需30余萬元采購成本。該廠主動攻關(guān),通過“氣泡發(fā)生器”自修復用,在確保分選指標穩(wěn)定的情況下,延長使用壽命近1年,累計修復8件。
同時他們完善相關(guān)制度,建立任務清單,深挖修舊利廢潛能,加大回收復用力度,堅持能用舊不領(lǐng)新、能自修不外修,自主開展了沉降離心機電動分流閥、刮板機頭輪組、精煤入料箱等十余項修復項目,減少生產(chǎn)采購成本近17余萬元,營造了眾人拾柴挖潛增效的濃厚氛圍。
生產(chǎn)效益最大化
他們通過開展隱性成本分析,反向追溯成本增加的源頭,制定“優(yōu)化降本”專項方案,壓減生產(chǎn)電耗。通過對旋流器入料漏斗內(nèi)潤濕水管的噴射方向進行調(diào)整優(yōu)化,徹底解決了精煤帶矸石問題,較年初每小時原煤入洗量增加31噸,精煤產(chǎn)量每小時平均增加42噸,通過此舉提高精煤生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)電量消耗。
為進一步降低噸煤生產(chǎn)成本,提高經(jīng)營效益,該廠對生產(chǎn)系統(tǒng)“瘦身減負”,采取2套大循環(huán)泵(132KW)互為備用,僅開啟一臺;中煤系統(tǒng)(90KW)合二為一,僅開啟一套;原煤系統(tǒng)結(jié)合礦井煤質(zhì)變化,做好系統(tǒng)切換;裝運系統(tǒng)細化回煤電量計量標準,優(yōu)化聯(lián)合作業(yè)方案等節(jié)電措施,上半年累計節(jié)約電量20余萬度。
“保住煤質(zhì)才能提高生產(chǎn)效益,我們圍繞‘兩穩(wěn)一降一保’全面加大工作力度,上半年平均實現(xiàn)精煤回收率78.09%,創(chuàng)出精煤月度綜合水分8.8%的新低,通過‘一戶一策一質(zhì)’的生產(chǎn)模式,提升產(chǎn)品‘含金量’,實現(xiàn)以質(zhì)增盈。”該廠廠長褚衍靜說。