新礦集團(tuán)良莊礦業(yè)公司牢牢把握新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換機(jī)遇期,緊緊抓住洗煤創(chuàng)效源頭,通過(guò)技術(shù)改造、設(shè)備升級(jí)、系統(tǒng)優(yōu)化,不斷完善洗煤工藝,降低煤泥、中煤發(fā)熱量,進(jìn)一步提高精煤產(chǎn)出率,不斷推進(jìn)洗煤創(chuàng)效再深入。
抓效益,技術(shù)改造托底。針對(duì)洗煤廠煤泥重介分選工藝存在的分選效果差、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的實(shí)際情況,該公司與山東科技大學(xué)合作,對(duì)洗煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行改造。采用新型三錐角水介質(zhì)旋流器,對(duì)溢流管插入深度進(jìn)行調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了對(duì)粗煤泥的有效分選。在降低中煤發(fā)熱量的同時(shí),既解決了精煤流失問(wèn)題,又將重介入洗密度由原來(lái)的1.38提升到1.50,洗選精煤產(chǎn)出率增加1.9%,末精煤產(chǎn)出率增加3.9%,年可增加收入近7000余萬(wàn)元。
抓關(guān)鍵,嚴(yán)控煤質(zhì)提效。精煤是效益提升的關(guān)鍵點(diǎn),該公司在保證煤質(zhì)滿足用戶需求的前提下,通過(guò)精細(xì)調(diào)節(jié)藥劑添加量控制模型,精確計(jì)算浮選藥劑添加量,確保煤泥發(fā)熱量控制在合理范圍,浮選抽出率提高2.4%,年增加洗煤效益約500萬(wàn)元。對(duì)浮選入料的煤質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,不定期抽查煤質(zhì),最大限度地提高了浮選精煤的產(chǎn)出率。“通過(guò)對(duì)浮選工藝的優(yōu)化,真正實(shí)現(xiàn)了煤泥中精煤的‘吃干榨凈,顆?;貍}(cāng)’。”該公司洗煤廠技術(shù)主任孫中虎講到。
抓細(xì)節(jié),多措并舉降本。該公司以“峰谷分時(shí)”為主要抓手,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與設(shè)備維修,采取集中生產(chǎn)、統(tǒng)一檢修的工作模式,從而實(shí)現(xiàn)了選煤設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn),大大降低了洗煤運(yùn)行成本,同比節(jié)約電費(fèi)3萬(wàn)余元,同比降低了2.3%。在此基礎(chǔ)上,嚴(yán)格落實(shí)《廢舊材料回收與修舊利廢管理辦法》,堅(jiān)持能修復(fù)利用的絕不投入新材料,出臺(tái)多項(xiàng)措施鼓勵(lì)職工修舊利廢,今年以來(lái),該公司洗煤廠通過(guò)回收、修復(fù)、再制造,節(jié)約材料費(fèi)用約20萬(wàn)元。