新礦集團良莊礦業(yè)公司牢牢把握新舊動能轉(zhuǎn)換機遇期,緊緊抓住洗煤創(chuàng)效源頭,通過技術(shù)改造、設備升級、系統(tǒng)優(yōu)化,不斷完善洗煤工藝,降低煤泥、中煤發(fā)熱量,進一步提高精煤產(chǎn)出率,不斷推進洗煤創(chuàng)效再深入。
抓效益,技術(shù)改造托底。針對洗煤廠煤泥重介分選工藝存在的分選效果差、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的實際情況,該公司與山東科技大學合作,對洗煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)進行改造。采用新型三錐角水介質(zhì)旋流器,對溢流管插入深度進行調(diào)節(jié),實現(xiàn)了對粗煤泥的有效分選。在降低中煤發(fā)熱量的同時,既解決了精煤流失問題,又將重介入洗密度由原來的1.38提升到1.50,洗選精煤產(chǎn)出率增加1.9%,末精煤產(chǎn)出率增加3.9%,年可增加收入近7000余萬元。
抓關(guān)鍵,嚴控煤質(zhì)提效。精煤是效益提升的關(guān)鍵點,該公司在保證煤質(zhì)滿足用戶需求的前提下,通過精細調(diào)節(jié)藥劑添加量控制模型,精確計算浮選藥劑添加量,確保煤泥發(fā)熱量控制在合理范圍,浮選抽出率提高2.4%,年增加洗煤效益約500萬元。對浮選入料的煤質(zhì)進行實時監(jiān)控,不定期抽查煤質(zhì),最大限度地提高了浮選精煤的產(chǎn)出率。“通過對浮選工藝的優(yōu)化,真正實現(xiàn)了煤泥中精煤的‘吃干榨凈,顆粒回倉’。”該公司洗煤廠技術(shù)主任孫中虎講到。
抓細節(jié),多措并舉降本。該公司以“峰谷分時”為主要抓手,進一步降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)與設備維修,采取集中生產(chǎn)、統(tǒng)一檢修的工作模式,從而實現(xiàn)了選煤設備的高效運轉(zhuǎn),大大降低了洗煤運行成本,同比節(jié)約電費3萬余元,同比降低了2.3%。在此基礎上,嚴格落實《廢舊材料回收與修舊利廢管理辦法》,堅持能修復利用的絕不投入新材料,出臺多項措施鼓勵職工修舊利廢,今年以來,該公司洗煤廠通過回收、修復、再制造,節(jié)約材料費用約20萬元。