晉煤集團寺河礦積極適應礦井內(nèi)外部發(fā)展形勢變化,搶抓當下生產(chǎn)外運組織黃金期,加大自動化、智能化設備改造力度,降低職工勞動強度,提升洗選處理效率,增強煤質管理,踐行企業(yè)煤炭產(chǎn)業(yè)主力礦井使命。
作為晉煤集團侯月鐵路專運線上唯一生產(chǎn)礦井,晉煤集團寺河礦年外運裝車量占集團較大比重。隨著市場形勢變化,原有傳統(tǒng)洗選組織模式已不能滿足日益嚴峻的市場形勢。對此,晉煤集團寺河礦用足非常之力,以建設自動化、智能化選煤廠為目標,堅持創(chuàng)新驅動,在各車間開展自動化改造工程,依托技改創(chuàng)新提升洗選效率,深挖創(chuàng)效潛力。而近期,在寺河礦尾煤車間,一個全新的自動化改造項目成為職工中廣受追捧的“神器”。
在該礦尾煤車間,記者見到了有著8年崗位經(jīng)驗的巡檢工劉師傅,提起這一“神器”,劉師傅更是連連點贊。據(jù)了解,在該車間整個配煤過程中,廠部控制室會根據(jù)裝車需要,動態(tài)調整配煤比例和配煤量,以達到裝車煤質要求,而實現(xiàn)煤流調整的就是安裝在系統(tǒng)中的分煤器。劉師傅告訴記者,在生產(chǎn)過程中,當煤質出現(xiàn)波動,崗位巡檢人員都要第一時間到達分煤點,純手動搖動分煤器外部沉重的搖把,來控制分煤器內(nèi)部的導向桿與絲杠,進行左右移動,保證煤量按要求分流到對應倉位。每次操作沉重的搖桿不僅費體力,具體搖到什么位置全憑經(jīng)驗和與控制室的溝通配合,做到精準分煤難度不小。
為解決機械式分煤器繁瑣、粗放的操作弊端,該礦選煤廠調度室副主任程延化與車間技術人員集思廣益,圍繞“自動化、智能化”選煤廠建設目標,將改造方向鎖定在遠程操作、精確控制。為最大限度降低改造成本,自動化分煤器改造配件選取退役的PLC,通過拆除原分煤器外部搖把,將PLC控制器與電機減速器相連接,編寫控制程序,使電機減速器帶動絲杠移動分煤器,實現(xiàn)自動達到預定位置,自動停止,從而確保煤質達標。如今,分煤工作只需要控制室人員遠程錄入數(shù)據(jù),動動手指,便可完成快速分煤,為煤質精準配比帶來極大便捷,更極大節(jié)省了人力和操作時間。
作為晉煤集團寺河礦首個試行契約化管理的單位,該礦選煤廠緊扣晉煤集團“二次轉型”新任務、新要求,始終堅持用人最少、效率最高、效益最優(yōu)工作思路,圍繞制約效率提升、勞動強度大等環(huán)節(jié),持續(xù)面向全員開展意見征集和課題調研,用活用好技改創(chuàng)新工作室和有創(chuàng)造力的年輕技術人員,將技改創(chuàng)新作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的助推器,大力開展洗選自動化系統(tǒng)建設。各車間結合自身生產(chǎn)組織特點,在改革、創(chuàng)新、提質上做文章,積極探索“自動化改造、無人化值守”管理新模式。通過職工自主編程,先后完成了自動洗車、放煤閘板、定量裝車、自動加藥等一系列自動化改造,為自動化、智能化選煤廠加快建成添磚加瓦。